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1982年日本倉敷乙烯工廠爆炸事故

2006-03-31   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0
    1982年4月12日,日本倉敷市水島石化聯(lián)合公司乙烯生產(chǎn)設(shè)備脫丙烷塔發(fā)生爆炸。
    1.事故概況及經(jīng)過
    脫丙烷塔分上塔和下塔,下塔連接一個(gè)再沸器,另外還有一個(gè)備用的下塔和再沸器。設(shè)備運(yùn)行時(shí),可通過閥門來轉(zhuǎn)換下塔和再沸器。該設(shè)備原定5月停機(jī)定期檢修,但由于再沸器管粘有樹脂狀物質(zhì),傳熱性能降低,因而于4月6日停止
使用原來的下塔和再沸器,改用備用的下塔和再沸器,轉(zhuǎn)換時(shí),運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)的上塔和停機(jī)的下塔的隔斷只靠關(guān)閉轉(zhuǎn)換閥門,沒有插堵孔板。然后抽出下塔和再沸器內(nèi)的殘液,放掉殘氣壓,接著用氮?dú)夥磸?fù)對設(shè)備進(jìn)行清洗。
    4月7日上午沖洗完畢后,對排氣進(jìn)行檢測表明不含可燃?xì)怏w。之后取掉再沸器的上下蓋,約1小時(shí)后,在再沸器與下塔連接的上下通管嘴部交叉貼上膠帶。
    4月7日下午到10日傍晚和12日上午,用電鉆和刷子清除再沸器管上黏附的樹脂狀物質(zhì)。11日10時(shí)到12日5時(shí),向再沸器爐壁通人少量熱蒸汽清除管內(nèi)樹脂狀物質(zhì)吸附的油分汽化產(chǎn)生的臭氣,工作前對再沸器上下管內(nèi)外進(jìn)行了氣檢,均未發(fā)現(xiàn)可燃?xì)怏w。
    4月12日14時(shí),工人A檢查管道,用電動(dòng)圓盤砂輪機(jī)切割管,切斷三根后稍停片刻,根據(jù)在再沸器下觀察作業(yè)的工人B的證詞,這時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)貼著的膠帶有鼓起和其他異常現(xiàn)象,也沒有聞到特別的臭氣。
    不久在切割第四根管時(shí),即14時(shí)25分,下塔內(nèi)發(fā)生爆炸,再沸器上下通管上貼的膠帶破裂,噴出長達(dá)數(shù)米的火舌,再沸器頂?shù)撞恐車换鹧娓采w。
    發(fā)生事故時(shí),再沸器附近有9名工人正在進(jìn)行拔管作業(yè),其中切管的工人A受火焰沖擊和燒灼,當(dāng)場死亡,另有3人受傷,設(shè)備損失達(dá)45萬日元。
    2.事故原因分析
    事故后對現(xiàn)場及運(yùn)行作業(yè)、管理狀況進(jìn)行了調(diào)查和各種檢查分析,最后對事故原因作出如下分析。
    (1)下塔內(nèi)的可燃物
    下塔和再沸器中黏附堆積有相當(dāng)量的丁二烯聚合物,影響了氮?dú)馇逑葱Ч徊糠謱?shí)液殘留下來,再加上上下塔隔離不良,氣體從運(yùn)行系統(tǒng)向下塔泄漏。因此,下塔內(nèi)的可燃物除了丁二烯聚合物外,還有戊烷、乙烷、C5餾分及苯等成分。但發(fā)生事故時(shí)塔內(nèi)的氣體濃度及組成不清楚。
    (2)下塔爆炸性混合氣體的形成
    再沸器蓋取掉后,下塔通過再沸器嘴與空氣接通,下塔內(nèi)流人大量空氣,形成由可燃?xì)怏w和空氣組成的爆炸性混合氣體。
    (3)閥門開閉狀態(tài)與膠帶的粘貼
    運(yùn)行系統(tǒng)與停機(jī)的下塔間隔是通過關(guān)閉閥實(shí)現(xiàn)的。
    (4)檢氣
    整個(gè)作業(yè)過程多次對氣體進(jìn)行檢測,均未發(fā)現(xiàn)異常。
    (5)火源
    使用電動(dòng)圓盤砂輪切割管子產(chǎn)生的火花引起爆炸的可能性較大,但也存在下塔內(nèi)殘留的丁二烯聚合物因空氣氧化而自燃起火的可能。
    3.存在的問題
    (1)設(shè)備方面
    脫丙烷塔下塔轉(zhuǎn)換作業(yè)時(shí)只用閥門切斷,而沒有設(shè)置容易插人隔板的設(shè)備,導(dǎo)致部分可燃?xì)怏w從閥門漏人下塔,助長了事故的發(fā)生。
    (2)作業(yè)管理
    安全檢查不足,沒有對氮清洗時(shí)導(dǎo)入閥及開閉閥的情況及清洗后塔內(nèi)殘留氣體的濃度進(jìn)行徹底檢查。導(dǎo)入氮?dú)獾膰娮毂痪酆衔锒氯斐傻獨(dú)庵脫Q不良,使塔內(nèi)留有部分殘液。
    指示聯(lián)絡(luò)不徹底,清掃再沸器時(shí)增加了拔管作業(yè),這時(shí)工程科應(yīng)把施工時(shí)間、程序等向管理科交待清楚。
    作業(yè)安全措施不完善,對使用砂輪這種特殊作業(yè)沒有召開安全班組會,對作業(yè)內(nèi)容的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足,工程科和管理科也沒有對隔離、隔板、檢查等安全對策充分討論。
    危險(xiǎn)物評價(jià)不充分,對塔內(nèi)及再沸器黏附堆積的丁二烯聚合物的潛在危險(xiǎn)性的評價(jià)不充分,未采取安全措施。
    4.防止同類事故的措施
    ①改進(jìn)隔離設(shè)備;
    ②落實(shí)隔離設(shè)施;
    ③重新研究檢氣方法及塔內(nèi)清洗方法;
    ④下達(dá)對作業(yè)的安全指示;
    ⑤加強(qiáng)對煙火作業(yè)的管理體制;
    ⑥重新研究作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn);
    ⑦加強(qiáng)安全教育。

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