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某輕合金加工廠四起鋁鎂粉塵爆炸事故

2008-11-04   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  一、事故概況及經過

     第一起鋁鎂合金粉塵爆炸:1965年6月8日,某輕合金加工廠在停機清掃鋁鎂粉塵時,用接有150毫米長的鐵管頭一英寸的橡膠管吹篩分粉倉的內壁。由于壓縮空氣的作用,使鐵管頭擺動,撞擊料倉的內壁產生火花,導致料倉里懸浮的鋁鎂合金粉塵著火爆炸,使1500X1500X8毫米的料倉蓋被炸成饅頭型,一人手和面部被燒傷。

     第二起鼓風機、集塵器爆炸: 1966年9月8日,該廠改動二號球磨機出料口的排氮管的位置,先斷開了平衡料管的法蘭,但是沒有加盲板或蓋石棉布。當用氣割切割排氮管路時,由于火花竄到鼓風機和集塵器里,引起鼓風機和集塵器里鋁鎂粉塵爆炸。爆炸時的沖擊波,將窗玻璃全部沖毀,房蓋被崩壞,在現場檢修的11名工人被沖擊波拋出幾米遠,全部負傷住院,鼓風機和集塵器全部炸毀。

     第三起排塵管道系統爆炸火災:1976年5月30日,鋁鎂車間一段用自制結殼破碎機破碎鋁粉結殼。在向破碎機流槽裝結殼時,因一個M10X40毫米的螺絲混進破碎機內,經過破碎敲打產生火花,引起排塵管道系統爆炸火災,造成死亡1人、重傷2人,輕傷6人。排塵管道系統全部報廢,門窗震碎、燒毀。

     第四起檢修多管除塵器爆炸:1978年12月12日,鎂粉工段在檢修多管除塵器時,發生重大爆炸傷亡事故。多管除塵器是引用生產炭素材料工廠用的除塵設備,內吊裝有Φ200X1500毫米的鋼管25根,沒有固定,生產16年沒有檢修過。在12月12日檢修過程中,一名工人站在多管除塵器內管上端,用鋁線綁著破布反復清除排氣管內壁附著的鎂粉,使粉塵大量懸浮在空氣中,空氣中鎂粉濃度達到了爆炸條件。當清理活動中,田于排氣管葉輪、套管內壁或其外壁與鋼板格撞擊產生火花,引起鎂粉爆炸。當場死亡5人,重傷2人,輕傷4人,廠房三樓面積432平方米全部炸毀,直接經濟損失22萬余元。

     以上四起鋁鎂粉和鋁鎂合金粉塵爆炸事故,造成某輕合金加工廠共計傷亡職工26人,其中死亡6人,傷20人,并且給國家財產造成了巨大的經濟損失。

  二、事故原因分析

     某輕合金加工廠發生的四起鋁健粉塵爆炸事故,其中有三起是由于火藥引起的,一起是明火引起的、而最嚴重的是多管除塵器的爆炸事故,傷亡十分嚴重,其發生事故的主要原因分析如下:

     1.該廠采用的多管除塵器不適于鎂粉生產系統。特別是除塵器內的25根管子,上端沒有固定,懸掛在除塵器內,當檢修工人上去檢修時站在管子上端,造成管子互相撞擊產生火花,具備了火源。

     2.多管除塵器應用于鋁鎂粉生產系統時,其材質不應采用黑色金屬,而應采用無火花產生的合金,以保證不產生火花,并且做到維護、檢修方便、確保安全生產。

     3.檢修生產鋁、鎂粉的設備時,檢修人員不宜過多。該廠所以傷亡事故嚴重,也是由于過多的檢修人員和生產工人參加檢修所致。

     4.鋁鎂粉生產是屬爆炸危險場所,而生產廠房的設計不是防爆的,生產設備也有不防爆的,這是錯誤的,因此一旦發生爆炸火災事故,使廠房倒塌,人員傷亡必然嚴重,損失巨大。具有爆炸危險的生產場所,必須按照防爆安全規程,進行整體防爆,加強管理才能保證安全生產。

     5.該廠檢修設備時采取的安全措施不具體。檢修現場人員多,秩序亂,缺乏統一指揮,沒有監護。檢修人員對鎂粉的爆炸條件認識不足,有一種糊涂概念,誤認為鎂粉只著火而不爆炸,說明該廠對工人的安全知識教育不夠。


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