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冶金燒結除塵礦制粒工藝

2008-05-26   來源:安全文化網    |   瀏覽:    評論: 0    收藏
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  技術概況:

  燒結除塵灰粒度細、疏水性強、造球性能差,直接摻入燒結配料中,透氣性差,影響燒結生產,造成粉塵惡性循環。本工藝首次采用JF-AB粘結劑對除塵灰利用小混合機加霧化水潤濕混勻,用造球盤制成8mm以下的小球,提高了成球率。配入燒結料中,改善了燒結混合料的粒度組成,提高了料層透氣性,變不利因素為有利因素,改善了燒結過程。

  工業試驗與生產實踐表明:配加JF-AB料制粒后的除塵灰配入混合料,使混合料制粒效果得到改善,燒結礦成品率提高2.35%,燒結機利用系數提高0.03t/m2h,燒結燃料消耗下降1.3kg/t,電耗下降0.89kwh/t,油耗下降0.205kg/t,粉塵資源得到充分利用,使燒結廠的金屬回收率提高0.02%,經濟效益顯著。

  除塵灰經本工藝制粒后,配入燒結料中,大幅減少了細粒粉塵循環和二次揚塵對崗位作業環境造成的污染,使崗位粉塵合格率明顯提高,環境狀況得到明顯改善,環境效益顯著。

  技術原理:

  一、基本原理

  靜電除塵礦經潤濕加入JF-AB料,在小混料機內混勻,然后進造球進行造球,造好的小球再回到流程。

  二、技術關鍵

  合適的造球時間和生球水分

  適用范圍:

  燒結廠

  技術指標:

  制粒后的除塵配入主流程,改善混合混料制粒效果,燒結機成品率提高2.355%,燒結機利用系數提高0.03t/M2h,燒結燃料消耗下降1.3kg/t,電耗下降0.895kwh/t,油耗下降0.205kg/t。

  經濟可行性及市場預測轉化實施方案:

  一、項目投資情況

  總投資106.9萬元

  其中,設備投資18.8萬元

  主體設備壽命10年

  運行費用33萬元/年

  二、經濟效益分析

  1、金屬回收率提高0.02%,月多回收除塵礦91.6噸,按130元/噸,月產45萬噸燒結計算,噸礦效益:0.0265元/噸。

  2、除塵礦制粒后,降低各種消耗,噸燒結礦燃料重油費用分別降低0.28元/噸、0.216元/噸、0.297元/噸。

  3、燒結利用系數提高0.03,燒結固定費用降低0.7036元/噸。

  三、環境效益分析

  塵灰經制粒后再進行配加,杜絕了以往因直接配加除塵灰易產生二次揚塵問題,同時由于燒結強度提高,在燒結生產、轉運過程中產生的粉塵量也相應減少,這均有利于降低現場作業崗位的粉塵濃度,各測塵點位粉塵合格率相應提高,特別是原料車間、成品車間的作業環境有所改善,并提高金屬回收率。

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