馬頭發電總廠3,4號機型號為N100-90/535,為北京重型電機廠制造的高壓雙缸、沖動凝汽式汽輪機,配備4臺DG270-140C型鍋爐給水泵,設備編號分別為21,22,23,24號。給水泵的參數為,入口壓力0.6 MPa,出口壓力14.3 MPa,流量420 t/h,轉速2 989 r/min,軸功率2 214 kW,軸端采用盤根(XS550Cu-B)密封。
21號給水泵曾發生過軸套磨損變形凸起及斷軸事故。事故牽涉到軸端盤根材質、轉子結構形式及泵軸缺陷等方面的原因,對此進行了分析并提出相應的處理方案。
1 故障原因分析
(1) 軸端盤根材質不合適
故障前,21號給水泵軸端盤根采用16 mm×16 mm橡膠石棉盤根,型號為XS550Cu-b(內含銅絲),其規定的使用溫度≤550℃,使用壓力≤7.8 MPa,線速度≤8 m/s,而21號給水泵軸套處的實際線速度為18.68 m/s。由于盤根與軸套摩擦,露出銅絲,在高線速度情況下,加劇了摩擦發熱,使橡膠發粘膨脹,與軸的摩擦力增大。因摩擦而迅速產生的熱量無法散出,使軸套溫度升高,在平衡盤21.66 t軸向推力作用下,軸套變形凸起變粗。變粗后的軸套又加劇了與盤根的摩擦。這樣惡性循環,最終導致軸套磨損,部分葉輪、卡圈碰撞咬合。
(2) 轉子結構形式不合理
DG270-140C型給水泵是沈陽水泵廠對DG270-140型給水泵增容改造后的產品,為分段式多級離心泵,轉子平衡機構采用平衡盤外設推力軸瓦的完全平衡方式。動盤由動盤后軸套的雙層螺母來固定,這樣動盤平衡軸向推力的強大反作用力(約21.7 t)完全傳遞給動盤后的軸套,盤根與軸套摩擦發熱后,在軸向推力作用下軸套極易過載變形,造成動盤松動,半竄量(平衡間隙)增大,致使平衡盤平衡軸向推力的作用失效。
(3) 泵軸存在缺陷
故障中,泵軸從距檔套乙軸肩40 mm處斷裂,金屬著色探傷后確認,泵軸為疲勞斷裂,泵軸表面存在組織缺陷。泵組啟動后,缺陷發展引起泵軸晃度增大,導致動靜摩擦,泵軸受力過載斷裂。
2 處理方法
(1) 更換盤根
根據盤根選擇的四要素(壓力、溫度、介質、線速度),將21號給水泵盤根更換為英國BEC公司生產的BP424碳纖維石墨編織盤根。這種盤根由高純度的碳-石墨纖維和純柔性的石墨纖維編織而成,具有良好的熱傳導性和抗化學品性能。
(2) 動盤后增設螺母
為改變21號給水泵軸套承力狀態,使軸套不受軸間推力,參照DG680-185及DG380-185/200型給水泵的結構形式,在動盤后增設螺母使之承受軸向推力。改造方案為:葉輪與泵軸改熱裝配合;動盤后增設螺母;軸端采用盤根密封,填料采用BP424碳纖維石墨編織盤根16 mm×16 mm。
(3) 加強對泵軸的金屬監督
對需更換軸套的泵軸處,鍵槽、螺紋等應力集中處進行著色探傷,應無表面裂紋。同時在給水泵大修時著重對泵軸進行著色乃至渦流探傷。
采取上述方法對給水泵進行改造后,經過運行表明,盤根密封效果良好,BP424型盤根運行周期比原來的盤根延長了6~7個月;在動盤后增設螺母使高壓側軸套不承受軸向推力;葉輪與泵軸改熱裝后增強了轉子的剛性,改善了給水泵的振動特性,提高了轉子的安全性,使泵組運行更加平穩、安全。
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