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四氟乙烯的安全生產技術

2009-04-30   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  四氟乙烯的生產過程是一個技術含量很高的過程,因此,它的發展很大程度上能反應出一個國家的氟化工水平。我國自20 世紀50 年代末獨立發展四氟乙烯以來,發展一直比較緩慢,至90 年代初期,裝置生產能力達到了1 kt / a 水平。自90 年代以來,隨著市場化進程加快,我國的四氟乙烯生產技術得到了突飛猛進的發展。TFE 裝置生產能力從1 kt / a發展到3 kt / a,繼而發展到5 kt / a 水平,國內生產

  廠家全部完成干式裂解到水蒸氣稀釋裂解的轉變,TFE 的質量也大幅度提高。但是,在這個蓬勃發展的行業,它的發展還存在著一些不安全因素。國內外四氟乙烯生產廠家多次發生爆炸、中毒事件,這對整個行業都是個威脅。

  1 爆炸的危險性

  四氟乙烯是無色、無味、易燃、易爆的氣體。它爆炸的體積界限很寬,46. 4% ~ 73. 6%0. 1 MPa 和5% ~ 97%2MPa, 在無阻聚劑的情況下很容易聚合。

  在少量熱、火花、低溫下與氧氣混合都會引起爆炸。

  (1)歧化反應引起的爆炸

  C2F40CF4 + C + ΔH ΔH = -275. 46 kJ / mol

  (2 ) 瞬間聚合熱蓄積引起的爆炸

  nC2F40(C2F4 ) n + ΔH ΔH = -171. 88 kJ / mol

  (3 ) 生產爆炸性混合物,受到熱、靜電、火花、沖擊而產生爆炸

 

  2 中毒的危險性

  TFE 裂解產物中副產物眾多,可達數百種,輕組分如TFE、F22毒性較小,基本上對人體沒什么危害。

  但是,它的重組分對人體危害較大,其中又以全氟異丁烯為最,國內外生產廠家多次發生中毒事件,基本上都是由全氟異丁烯造成,對生產操作人員造成巨大的精神壓力,以致“談氟色變”。

 

  3 爆炸的預防

  為了避免爆炸的危險,生產上應對各個環節嚴格控制,制定詳細的安全生產制度、安全檢修制度、工藝控制制度,以達到安全生產的目的。

  (1)TFE 在微量氧存在條件下很容易自聚,因此控制整個系統的氧含量非常重要,需定期對流程中氧含量進行監測。流程中所用的所有物料氧含量都需合格后方可使用。設備、管線檢修后都要嚴格除氧方可投用。

  (2)TFE 爆炸范圍很寬,因此流程中要嚴格控制TFE 的濃度,F22和TFE 在流程中盡可能最后才分離,以降低物料TFE 濃度。

  (3)對加壓操作精餾塔加阻聚劑,如三乙胺、萜烯等。阻聚劑的存在能降低系統中產生自聚的可能性。

  (4)對現場動火作業嚴格控制,一定要動火分析合格后方可作業。

  (5)在TFE 濃度較高的地方安裝安全泄爆裝置。

  4 中毒的預防

  全氟異丁烯在反應中只有少量產生,與HFP 生產相比濃度低得多,但是它的毒性很大,比光氣大10多倍,對安全生產還是有很大的危害性。它在常溫、常壓下為無色氣體,有類似苦青草的特殊氣味。據國內廠家經驗,其中毒癥狀為出現流淚、流涕、咳嗽,數分鐘后感到胸悶與氣促,并有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐等,重者有肺水腫。根據目前的技術水平還不能杜絕反應中產生全氟異丁烯,也不能進行定量分析。運用新興的焚燒技術雖然可以處理殘液,但處理量普遍很小。如果反應中產生的殘液數量太大,還是不能及時處理。最好的方法是調節反應器工藝參數,減少高沸物的產生量,從源頭減少殘液量,殘液少量處理總比殘液大量處理安全,而且還可以降低消耗。由于全氟異丁烯與C-C4F8為同分異構體沸點相近,因此根據C-C4F8來推斷全氟異丁烯的生成量。

  (1)反應稀釋比與選擇性的關系。

 

  從圖1可以看出稀釋比從5增加到6,高沸物明顯減少。

  (2)反應轉化率與選擇性的關系。

 

  在稀釋比不變情況下,降低轉化率,可以提高選擇性。

  (3)停留時間與選擇性的關系。

 

  如果反應器中物料停留時間過長,TFE 濃度降低,選擇性同樣降低。保證反應器低轉化率、高稀釋比、低停留時間可有效降低高沸物的生成。一般取反應轉化率50% ~75%,稀釋比5 ~ 10,停留時間0. 02 ~ 0. 4 s。

  5 殘液的處理

  在四氟乙烯的生產中,殘液設備的檢修是一件很麻煩的事情。國內外同類裝置多次發生檢修中毒事故。在HFP 生產流程中通常用醇洗除去全氟異丁烯,也有用KMnO4溶液或丙酮水溶液使全氟異丁烯氧化,從而破壞其毒性。國外文獻記載,NaOH 與三乙胺配成溶液與全氟異丁烯作用可生成不溶的鹽,在操作相關殘液設備時,萬一發生泄漏,也可能導致中毒,因此在操作中必須穿戴好隔離式防毒面具。設備交出檢修前,一定要用空氣或氮氣充分置換。

  6 結論

  (1)TFE 的生產過程中需嚴格控制氧含量、工藝指標, 避開爆炸界限, 減少爆炸發生的可能性。

  (2)全氟異丁烯在反應器中少量產生。

  (3)控制好反應條件可有效降低全氟異丁烯的產生量。

  (4)殘液設備需嚴格處理,設備檢修交出前一定要用空氣或氮氣充分置換。

  盡管四氟乙烯生產中存在諸多不安全因素,只要加強安全意識,嚴格控制工藝指標,嚴格處理好“三廢”,認真做好預防工作,不安全因素引起的危險問題是完全可以避免的。


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