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洗苯塔自燃原因分析及預防對策

2010-07-22   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  平煤天宏焦化公司搗固型焦爐年產30萬t冶金焦,產生煤氣1.9萬m3/h,配有相應的化產回收系統。自2002年開工以來,內裝波紋板(0.8mm鋼板沖壓而成)填料的塔洗苯塔運轉一直正常,塔前煤氣含苯18~24g/m3,塔后煤氣含苯2~4g/m3,脫除率在90%以上,塔阻力在400~500Pa,各項指標均運行在規定范圍內。后因塔阻高在檢修過程中出現洗苯塔內的波紋板(0.8mm鋼板)填料出現自燃著火,針對自燃現象進行了詳細分析,從設備管理和工藝操作等查找發生自燃的原因,并闡述了在今后的操作和檢修中應采取的預防對策。

  1事故經過

  2006年下半年洗苯塔出現洗苯效果差,脫苯后的煤氣含苯6~8g/m3,同時塔阻力也較大,高達900Pa左右。最初考慮到可能是洗苯塔運行時間長,造成洗油渣堵塞波紋板填料和上部捕霧層。首先采用熱貧油沖洗塔內填料(由于塔頂裝有熱貧油噴灑管道),沖洗后塔阻力相應有所好轉,1d以后塔阻力又回到900Pa,反復用熱貧油沖洗,效果均不明顯。后來,討論分析認為,洗苯塔捕霧層堵塞的可能性較大,決定打開洗苯塔人孔,檢查捕霧層和捕霧層下部的波紋板填料是否存在洗油渣堵塞現象。

  2006年10月16日下午安排停產檢查。首先用蒸汽(氣壓4kg/cm3)通入洗苯塔底部吹掃12h,17日上午11:30打開塔體下部兩個人孔和上部捕霧層處人孔,當時溫度比較高,從捕霧層人孔處往外冒白色蒸汽,無法檢查。下午5:00,當班職工發現靠近捕霧層處的人孔冒黑煙伴有火星噴出,塔體冒青煙(塔體外部油漆被烤燃)。判斷塔內可能著火,當班職工迅速在塔底通入蒸汽滅火;同時報告分廠領導,經分廠領導和技術人員商議,決定從塔底通蒸汽滅火,再從塔頂加入低溫水進行降溫滅火處理。經過一夜的噴水降溫,塔體溫度基本接近自然溫度。事后檢查,洗苯塔捕霧層大部分燒壞,塔體內的波紋板填料幾乎全部燒變形,在塔盤支撐填料架上存有一層稀薄的紅黃色粉末并有硫磺味,對波紋板上的殘渣化驗分析,其含硫量達4.35%,這充分說明塔體內有大量硫化物存在。

  2著火原因

  焦爐煤氣中含有的硫化氫氣體(中平能化天宏焦化公司煤氣凈化工藝沒有上脫硫工藝),在洗苯過程中,硫化氫氣體在煤氣冷凝水的作用下形成弱酸,與塔體和波紋板接觸反應,生成硫化亞鐵。在檢修時,硫化亞鐵與人孔口處進入的空氣接觸氧化。由于硫化亞鐵和空氣中的氧氣在塔體內起氧化反應,反應過程中產生大量熱量集聚在塔內,當溫度達到硫化鐵的著火溫度時,很容易引發硫化鐵自燃。

  2.1硫化亞鐵的生成

  當有水存在時,這些硫化氫對鐵質設備具有明顯的腐蝕作用,反應過程:

  H2S=H++HS-

  HS-=H++S2-

  這是一種電化學腐蝕過程。

  陽極反應:

  Fe→Fe2++2e

  陰極反應:

  2H++2e→H2(滲透鋼中)

  Fe2+與S2+及HS-反應:

  Fe2++S2-=FeS↓

  Fe2++H2S=FeS↓+2H+

  另外,硫與鐵還可直接作用生成硫化亞鐵:

  Fe+S=FeS↓

  生成的硫化亞鐵結構比較疏松,均勻地附著在設備及波紋板壁上[1]。

  2.2硫化亞鐵的自燃

  在檢修洗苯塔時,首先用蒸汽對塔內的填料進行吹掃,硫化亞鐵及鐵的其他硫化物在塔體內受蒸汽的吹掃加熱后與空氣(或光照時)產生如下放熱反應:

  FeS+3/2O2=FeO+SO2+49kJ

  Fe2S3+3/2O2=Fe2O3+3S+586kJ[2]

  此反應為放熱反應,反應后產生的大量熱量聚集在塔體內形成自燃著火。

  3控制硫化鐵的生成

  硫化亞鐵的產生過程就是設備的腐蝕過程,有必要從多個方面采取措施,減少對設備的硫腐蝕。

  3.1從工藝方面入手,減少設備硫腐蝕,控制硫化亞鐵的產生。在生產中要嚴格控制入洗苯塔的煤氣溫度和貧油溫度差(要求夏季貧油溫度比煤氣溫度高出3~5℃,冬季高出5~10℃),防止煤氣溫度降低出現冷凝水,與硫化氫形成弱酸腐蝕塔體和波紋板填料。最好再上一套硫化氫回收工藝,不但消除了硫化氫對設備的腐蝕,而且也避免了硫化氫氣體在煤氣燃燒過程中的環境污染問題。

  3.2在設備方面采取措施,阻止硫化亞鐵產生。在易被硫腐蝕的部位,如洗苯塔填料和捕霧層可更換成耐腐蝕的鋼材。在兼顧成本的同時,選擇價格一般的耐腐蝕鋼材,例如選擇價格合理而防腐性能較好的316L不銹鋼。在工藝許可的情況下,也可以選擇陶瓷和塑料填料,消除硫化亞鐵的生成。

  3.3加強崗位操作管理,防止因操作不當,造成硫化亞鐵的不斷生成。在洗苯操作中,嚴格要求貧油的溫度始終比煤氣溫度高,夏季貧油溫度比煤氣溫度高出3~5℃,冬季高出5~10℃。為了保證適宜的洗苯溫度,規定煤氣進入洗苯塔前,應在終冷洗萘塔內冷卻至18~28℃,貧油溫度低于30℃,另外,在購進洗油時,嚴把洗油含酚關(洗油含酚<0.5%),防止貧油水乳化,影響脫水效率和洗苯效果等。

  4滅火及硫化鐵的處置辦法

  在正常生產過程中,由于洗苯塔內的填料和空氣是隔絕的,硫化亞鐵不會產生自燃。但停工檢修期間,煤氣管線和塔體斷開,為了避免在檢修期間引起檢修人員煤氣和油氣中毒。在檢修之前,向塔體內吹入蒸汽置換煤氣和油氣。吹過蒸汽的洗苯塔溫度比較高,此時填料的溫度將要接近硫化氫的著火溫度,此時再打開人孔,硫化亞鐵與空氣中的氧接觸生成硫化鐵并放出熱量,放出的熱量和原有蒸汽吹掃熱量不能很好地散發出去,當聚集到一定程度很容易產生自燃著火現象。

  發現著火時不要驚慌,安排人員封堵底部的人孔,阻止空氣進入塔內并及時在塔底通入蒸汽滅火,同時從塔頂加水降溫,一定要把自燃火勢控制在初始狀態,否則后果極其嚴重。對于其他有可能產生硫化亞鐵的設備和煤氣主管道的動火,一定要通入水蒸氣保持一定的濕度,防止見明火燃燒。另外,從容器中清理出來的硫化亞鐵,要求及時澆水裝入袋子中,并保持濕潤,外運填埋和空氣隔離,防止自燃和環境污染[3]。

  5結束語

  檢修前,根據設備自身特點及以往的實踐經驗,做好硫化亞鐵自燃預案,一旦發生自燃事故,立即采取措施,防止事故范圍擴大,減小經濟損失。

  設備用蒸汽吹掃清洗時,對于彎頭、拐角等盲區要做特別處理,確保吹掃質量,防止殘油及剩余油氣的存在。對密閉容器一定要自然冷卻,達到常溫后再打開人孔,避免硫化亞鐵高溫自燃引發爆炸和火災事故。

  設備打開人孔后,首先要自然通風冷卻,不能急于檢查和處理問題,然后在進入之前必須用清水沖洗,保證內部構件濕潤,對清除的硫化亞鐵應及時裝入袋中澆濕后運出,并盡快采取深埋處理。

  檢修期間,特別是在氣溫較高的環境下,注意降溫通風處理,在檢修過程中,必須有人進行現場監護和檢查力度,一旦發現問題要及時處理,避免檢修人員受到人身傷害。


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