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云南省田壩煤礦四號井主通風(fēng)機的改造方案論證

2011-03-21   來源:云南省田壩煤礦    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

  摘要:云南省田壩煤礦四號井是低瓦斯礦井,其主要通風(fēng)機型號是4-72-11NO16B離心通風(fēng)機。隨著礦井開采的發(fā)展,其通風(fēng)能力已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需要。如何提高通風(fēng)能力?本文通過幾個方案的論證比較和計算,選擇了最優(yōu)方案。并且按照所選定的方案進行了改造,既達到了提高通風(fēng)能力的目的,又節(jié)約了可觀的改造工程費用。

  關(guān)鍵詞:主要通風(fēng)機   改造   方案論證

  云南省田壩煤礦四號井在上世紀七十年代建設(shè)投產(chǎn),是低瓦斯礦井,其主要通風(fēng)機型號是4-72-11NO16B離心通風(fēng)機,相關(guān)技術(shù)參數(shù)分別是:

  額定流量  Q=57100~67200 m3/h(實測流量為 64560 m3/h);

  額定風(fēng)壓  H=960~910  Pa;

  額定主軸轉(zhuǎn)速  n=500  r/min;

  配套電動機容量;22kW。

  但是,實際在用電動機型號是JO2-91-6,其技術(shù)參數(shù)是:

  額定功率為  55 kW;

  額定轉(zhuǎn)速為  980 r/min(實測994 r/min);

  額定電壓為380V;

  額定電流為103.8A(實測工作電流為57.5A)。

  另外,三角皮帶傳動,根數(shù)為6根。實測電動機皮帶輪直徑為432 mm,通風(fēng)機皮帶輪直徑為650 mm。

  隨著礦井開采的發(fā)展,現(xiàn)有通風(fēng)能力已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需要,必須提高通風(fēng)能力。那么,怎樣才能把通風(fēng)能力提高?具體要求達到84000 m3/h(即1400 m3/min)以上?

  根據(jù)流體力學(xué)基本原理:影響通風(fēng)能力的因素主要有兩個方面:一是井巷網(wǎng)路系統(tǒng)的斷面及長度,它與通風(fēng)機否是匹配合理;二是通風(fēng)機的額定參數(shù)選擇是否符合實際需要的具體數(shù)據(jù)。

  通過對四號井通風(fēng)系統(tǒng)認真進行實際測量和分析:井巷網(wǎng)路系統(tǒng)不是造成通風(fēng)能力不足的根本原因,而導(dǎo)致通風(fēng)能力不足的主要原因是通風(fēng)機本身的額定參數(shù)過小。因此,必須對主要通風(fēng)機進行改造,從而提高通風(fēng)能力。

  如何進行改造提高通風(fēng)能力?這里有四個改造方案,那么,哪一個方案最優(yōu)可行?下面逐一進行分析。

  方案一:只更換電動機皮帶輪(增大電動機的皮帶輪直徑),從而提高通風(fēng)機的主軸轉(zhuǎn)速來增加通風(fēng)能力。

  這里對方案一進行理論計算。

  根據(jù)改造后的風(fēng)量要求,按84000 m3/h計算;

  (84000-64560)÷64560=30%

  也就是說,要求在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上增加30%的通風(fēng)能力。

  1.電動機皮帶輪的驗算

  根據(jù)傳動原理的公式  計算:

  在更換之前,通風(fēng)機主軸的轉(zhuǎn)速為:

  n2=(432×994)÷650=663 r/min

  因此,改造前通風(fēng)機主軸的實際轉(zhuǎn)速與其額定轉(zhuǎn)速的關(guān)系是:

  663÷500=1.3

  說明改造前通風(fēng)機主軸的實際轉(zhuǎn)速已經(jīng)是廠家標定的額定轉(zhuǎn)速的1.3倍。

  又根據(jù)流體力學(xué)原理的比例定律  計算:

  為了在現(xiàn)在的再增加30%的流量,風(fēng)機主軸轉(zhuǎn)速應(yīng)增加為:

  n1=663×1.3=862 r/min

  862÷500=1.7

  說明要增加30% 的流量,通風(fēng)機主軸轉(zhuǎn)速應(yīng)增加到額定轉(zhuǎn)速的1.7倍。

  再根據(jù)主動輪和從動輪的傳動原理公式  計算:

  D3=(650×862)÷994=564 mm  >>  420mm

  因此,要求電動機皮帶輪直徑為564 mm,遠遠大于55 kW電動機允許配置的皮帶輪直徑420 mm。

  2.電動機功率驗算

  因為實測電動機電流為57.5 A,計算出更換前電動機的實際功率是30.5 kW。根據(jù)比例定律公式 3  計算:

  30.5×1.33=67 kW > 55 kW,

  而現(xiàn)在在用電動機的額定功率55 kw,因此,超過額定功率的22%。

  根據(jù)上面的計算說明,增大電動機皮帶輪后,一是通風(fēng)機的轉(zhuǎn)速超過了額定轉(zhuǎn)速;二是電動機功率滿足不了。所以,結(jié)論是:只更換電動機皮帶輪增加通風(fēng)能力的方案不可行,說明方案一不可行。

  方案二:把4-72-11NO16B主要通風(fēng)機更換為4-72-11NO20B型號的主要通風(fēng)機,達到提高通風(fēng)能力的目的。

  雖然它們同屬于一個系列(離心式)的通風(fēng)機,但是,由于把16B型號更換為20B型號,因此,該方案存在下列問題:

  1.需要對整個通風(fēng)機房的土建基礎(chǔ)進行重新改造和建設(shè);

  2.需要投入4-72-11NO20B型號的主要通風(fēng)機;

  3.需要重新征用土地。如果仍然使用原來的機房位置,那么在整個施工期間將影響井下通風(fēng),導(dǎo)致井下不能生產(chǎn);

  4.整個工程需要的費用昂貴。

  由于上述四個方面問題都難于解決,因此結(jié)論是:該方案不可行。

  方案三:把現(xiàn)在的主要通風(fēng)機更新為對旋軸流式的主要通風(fēng)機,達到提高通風(fēng)能力的目的。

  雖然對旋軸流式通風(fēng)機的效率較高,技術(shù)性能先進,但是,如果進行更換,仍然有下列幾方面問題:

  1.需要對整個通風(fēng)機房的土建基礎(chǔ)進行重新改造建設(shè);

  2.需要投入BD-II-8-NO系列對旋軸流式的主要通風(fēng)機及其相關(guān)設(shè)備;

  3.需要重新征用土地。否則在施工期間將影響井下通風(fēng),導(dǎo)致井下不能生產(chǎn);

  4.整個工程需要的費用昂貴。

  由于上述四個方面問題都難于解決,因此結(jié)論是:該方案不可行。

  方案四:在現(xiàn)在的設(shè)備條件下,只更換通風(fēng)機的主軸和葉輪,同時配套相應(yīng)的電動機,達到提高通風(fēng)能力的目的。

  該方案有幾個方面的特點:一是不需要進行機房土建和基礎(chǔ)的任何工程;二是不需要大量投入新設(shè)備;三是不需要重新征用土地;四是施工期間不會影響井下通風(fēng)。因此它是較經(jīng)濟的方案,如果該方案技術(shù)上可行,那么將是最優(yōu)方案。

  下面對方案四的技術(shù)數(shù)據(jù)進行選擇和電動機的功率進行計算。

  根據(jù)風(fēng)量的需要,查《礦山固定設(shè)備選型使用手冊》,擬選4-72-11NO16B通風(fēng)機改造后技術(shù)參數(shù)如下:

  額定流量:    Q=81100~116900 m3/h=1351~1948 m3/min

  額定風(fēng)壓:    H=1930~1530 Pa =212~171 mmH2O

  額定主軸轉(zhuǎn)速:n=710  r/min

  皮帶根數(shù):7根

  根據(jù)上述技術(shù)參數(shù),進行電動機功率的驗算:

  (1)、最大風(fēng)量時:Qmax=116900 m3/h , Hmax=1530 Pa,經(jīng)過換算為:

  Qmax=32.47 m3/s , Hmax=1530×0.101974+15=171 mmH2O,

  根據(jù)計算公式    計算如下:

  此時,電動機容量為:Nd=1.2×63.6=76.4kw

  (2)、最小風(fēng)量時:Qmin=81100 m3/h,Hmin=1930  Pa, 經(jīng)過換算為:Qmax=22.53 m3/s,Hmax=1930×0.101974+15=212 mmH2O,

  根據(jù)計算公式    計算如下:

  此時電動機實際容量為:Nd=1.2×54.8=65.8kw

  所以,確定選擇額定功率為75kw、額定轉(zhuǎn)速為950~980 r/min(6極)的低壓電動機。

  根據(jù)上述分析和計算,說明該方案在技術(shù)上可行。

  綜合起來比較,方案四是最合理的一個方案。為了更加一目了然的比較各方案的優(yōu)缺點,下面列出了方案比較表(見附表)。

  附表      方案比較表

 

技術(shù)性

經(jīng)濟性

安全性

工程量

是否影響正常生產(chǎn)

最終結(jié)論

方案一

不允許

最經(jīng)濟

不安全

最小

不影響

不可行

方案二

允許

不經(jīng)濟

安全

較大

影響生產(chǎn)

不可行

方案三

允許

最不經(jīng)濟

安全

最大

影響生產(chǎn)

不可行

方案四

允許

經(jīng)濟

安全

較小

不影響

可行

  通過上述四個方案的比較分析后,決定按照方案四實施。具體步驟是:首先向原生產(chǎn)廠家(北京通風(fēng)機廠)購買了通風(fēng)機的葉輪和主軸等配件;然后,在不影響正常通風(fēng)的情況下,在2010年末改造了第一臺(備用)通風(fēng)機,運行正常;最后,在2011年2月份,改造了第二臺通風(fēng)機,運行正常。

  由于按照方案四實施改造,因此,在整個施工期間,沒有影響礦井的正常通風(fēng)。另外,既達到了提高通風(fēng)能力的目的,又節(jié)約了至少50萬元的工程費用。

  參考文獻:《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦電工手冊》、《礦山固定設(shè)備選型使用手冊》、《礦山流體機械》。


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