摘要:云南省田壩煤礦四號井是低瓦斯礦井,其主要通風(fēng)機型號是4-72-11NO16B離心通風(fēng)機。隨著礦井開采的發(fā)展,其通風(fēng)能力已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需要。如何提高通風(fēng)能力?本文通過幾個方案的論證比較和計算,選擇了最優(yōu)方案。并且按照所選定的方案進行了改造,既達到了提高通風(fēng)能力的目的,又節(jié)約了可觀的改造工程費用。
關(guān)鍵詞:主要通風(fēng)機 改造 方案論證
云南省田壩煤礦四號井在上世紀七十年代建設(shè)投產(chǎn),是低瓦斯礦井,其主要通風(fēng)機型號是4-72-11NO16B離心通風(fēng)機,相關(guān)技術(shù)參數(shù)分別是:
額定流量 Q=57100~67200 m3/h(實測流量為 64560 m3/h);
額定風(fēng)壓 H=960~910 Pa;
額定主軸轉(zhuǎn)速 n=500 r/min;
配套電動機容量;22kW。
但是,實際在用電動機型號是JO2-91-6,其技術(shù)參數(shù)是:
額定功率為 55 kW;
額定轉(zhuǎn)速為 980 r/min(實測994 r/min);
額定電壓為380V;
額定電流為103.8A(實測工作電流為57.5A)。
另外,三角皮帶傳動,根數(shù)為6根。實測電動機皮帶輪直徑為432 mm,通風(fēng)機皮帶輪直徑為650 mm。
隨著礦井開采的發(fā)展,現(xiàn)有通風(fēng)能力已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需要,必須提高通風(fēng)能力。那么,怎樣才能把通風(fēng)能力提高?具體要求達到84000 m3/h(即1400 m3/min)以上?
根據(jù)流體力學(xué)基本原理:影響通風(fēng)能力的因素主要有兩個方面:一是井巷網(wǎng)路系統(tǒng)的斷面及長度,它與通風(fēng)機否是匹配合理;二是通風(fēng)機的額定參數(shù)選擇是否符合實際需要的具體數(shù)據(jù)。
通過對四號井通風(fēng)系統(tǒng)認真進行實際測量和分析:井巷網(wǎng)路系統(tǒng)不是造成通風(fēng)能力不足的根本原因,而導(dǎo)致通風(fēng)能力不足的主要原因是通風(fēng)機本身的額定參數(shù)過小。因此,必須對主要通風(fēng)機進行改造,從而提高通風(fēng)能力。
如何進行改造提高通風(fēng)能力?這里有四個改造方案,那么,哪一個方案最優(yōu)可行?下面逐一進行分析。
方案一:只更換電動機皮帶輪(增大電動機的皮帶輪直徑),從而提高通風(fēng)機的主軸轉(zhuǎn)速來增加通風(fēng)能力。
這里對方案一進行理論計算。
根據(jù)改造后的風(fēng)量要求,按84000 m3/h計算;
(84000-64560)÷64560=30%
也就是說,要求在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上增加30%的通風(fēng)能力。
1.電動機皮帶輪的驗算
根據(jù)傳動原理的公式 計算:
在更換之前,通風(fēng)機主軸的轉(zhuǎn)速為:
n2=(432×994)÷650=663 r/min
因此,改造前通風(fēng)機主軸的實際轉(zhuǎn)速與其額定轉(zhuǎn)速的關(guān)系是:
663÷500=1.3
說明改造前通風(fēng)機主軸的實際轉(zhuǎn)速已經(jīng)是廠家標定的額定轉(zhuǎn)速的1.3倍。
又根據(jù)流體力學(xué)原理的比例定律 計算:
為了在現(xiàn)在的再增加30%的流量,風(fēng)機主軸轉(zhuǎn)速應(yīng)增加為:
n1=663×1.3=862 r/min
862÷500=1.7
說明要增加30% 的流量,通風(fēng)機主軸轉(zhuǎn)速應(yīng)增加到額定轉(zhuǎn)速的1.7倍。
再根據(jù)主動輪和從動輪的傳動原理公式 計算:
D3=(650×862)÷994=564 mm >> 420mm
因此,要求電動機皮帶輪直徑為564 mm,遠遠大于55 kW電動機允許配置的皮帶輪直徑420 mm。
2.電動機功率驗算
因為實測電動機電流為57.5 A,計算出更換前電動機的實際功率是30.5 kW。根據(jù)比例定律公式 3 計算:
30.5×1.33=67 kW > 55 kW,
而現(xiàn)在在用電動機的額定功率55 kw,因此,超過額定功率的22%。
根據(jù)上面的計算說明,增大電動機皮帶輪后,一是通風(fēng)機的轉(zhuǎn)速超過了額定轉(zhuǎn)速;二是電動機功率滿足不了。所以,結(jié)論是:只更換電動機皮帶輪增加通風(fēng)能力的方案不可行,說明方案一不可行。
方案二:把4-72-11NO16B主要通風(fēng)機更換為4-72-11NO20B型號的主要通風(fēng)機,達到提高通風(fēng)能力的目的。
雖然它們同屬于一個系列(離心式)的通風(fēng)機,但是,由于把16B型號更換為20B型號,因此,該方案存在下列問題:
1.需要對整個通風(fēng)機房的土建基礎(chǔ)進行重新改造和建設(shè);
2.需要投入4-72-11NO20B型號的主要通風(fēng)機;
3.需要重新征用土地。如果仍然使用原來的機房位置,那么在整個施工期間將影響井下通風(fēng),導(dǎo)致井下不能生產(chǎn);
4.整個工程需要的費用昂貴。
由于上述四個方面問題都難于解決,因此結(jié)論是:該方案不可行。
方案三:把現(xiàn)在的主要通風(fēng)機更新為對旋軸流式的主要通風(fēng)機,達到提高通風(fēng)能力的目的。
雖然對旋軸流式通風(fēng)機的效率較高,技術(shù)性能先進,但是,如果進行更換,仍然有下列幾方面問題:
1.需要對整個通風(fēng)機房的土建基礎(chǔ)進行重新改造建設(shè);
2.需要投入BD-II-8-NO系列對旋軸流式的主要通風(fēng)機及其相關(guān)設(shè)備;
3.需要重新征用土地。否則在施工期間將影響井下通風(fēng),導(dǎo)致井下不能生產(chǎn);
4.整個工程需要的費用昂貴。
由于上述四個方面問題都難于解決,因此結(jié)論是:該方案不可行。
方案四:在現(xiàn)在的設(shè)備條件下,只更換通風(fēng)機的主軸和葉輪,同時配套相應(yīng)的電動機,達到提高通風(fēng)能力的目的。
該方案有幾個方面的特點:一是不需要進行機房土建和基礎(chǔ)的任何工程;二是不需要大量投入新設(shè)備;三是不需要重新征用土地;四是施工期間不會影響井下通風(fēng)。因此它是較經(jīng)濟的方案,如果該方案技術(shù)上可行,那么將是最優(yōu)方案。
下面對方案四的技術(shù)數(shù)據(jù)進行選擇和電動機的功率進行計算。
根據(jù)風(fēng)量的需要,查《礦山固定設(shè)備選型使用手冊》,擬選4-72-11NO16B通風(fēng)機改造后技術(shù)參數(shù)如下:
額定流量: Q=81100~116900 m3/h=1351~1948 m3/min
額定風(fēng)壓: H=1930~1530 Pa =212~171 mmH2O
額定主軸轉(zhuǎn)速:n=710 r/min
皮帶根數(shù):7根
根據(jù)上述技術(shù)參數(shù),進行電動機功率的驗算:
(1)、最大風(fēng)量時:Qmax=116900 m3/h , Hmax=1530 Pa,經(jīng)過換算為:
Qmax=32.47 m3/s , Hmax=1530×0.101974+15=171 mmH2O,
根據(jù)計算公式 計算如下:
此時,電動機容量為:Nd=1.2×63.6=76.4kw
(2)、最小風(fēng)量時:Qmin=81100 m3/h,Hmin=1930 Pa, 經(jīng)過換算為:Qmax=22.53 m3/s,Hmax=1930×0.101974+15=212 mmH2O,
根據(jù)計算公式 計算如下:
此時電動機實際容量為:Nd=1.2×54.8=65.8kw
所以,確定選擇額定功率為75kw、額定轉(zhuǎn)速為950~980 r/min(6極)的低壓電動機。
根據(jù)上述分析和計算,說明該方案在技術(shù)上可行。
綜合起來比較,方案四是最合理的一個方案。為了更加一目了然的比較各方案的優(yōu)缺點,下面列出了方案比較表(見附表)。
附表 方案比較表
|
技術(shù)性 |
經(jīng)濟性 |
安全性 |
工程量 |
是否影響正常生產(chǎn) |
最終結(jié)論 |
方案一 |
不允許 |
最經(jīng)濟 |
不安全 |
最小 |
不影響 |
不可行 |
方案二 |
允許 |
不經(jīng)濟 |
安全 |
較大 |
影響生產(chǎn) |
不可行 |
方案三 |
允許 |
最不經(jīng)濟 |
安全 |
最大 |
影響生產(chǎn) |
不可行 |
方案四 |
允許 |
經(jīng)濟 |
安全 |
較小 |
不影響 |
可行 |
通過上述四個方案的比較分析后,決定按照方案四實施。具體步驟是:首先向原生產(chǎn)廠家(北京通風(fēng)機廠)購買了通風(fēng)機的葉輪和主軸等配件;然后,在不影響正常通風(fēng)的情況下,在2010年末改造了第一臺(備用)通風(fēng)機,運行正常;最后,在2011年2月份,改造了第二臺通風(fēng)機,運行正常。
由于按照方案四實施改造,因此,在整個施工期間,沒有影響礦井的正常通風(fēng)。另外,既達到了提高通風(fēng)能力的目的,又節(jié)約了至少50萬元的工程費用。
參考文獻:《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦電工手冊》、《礦山固定設(shè)備選型使用手冊》、《礦山流體機械》。