單位(公章) 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
成果名稱(chēng) |
萊鋼25噸轉(zhuǎn)爐氧槍漏水、槍位自動(dòng)監(jiān)控技術(shù)研究與應(yīng)用 | |||
申報(bào)單位 |
名 稱(chēng) |
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | ||
通信地址 |
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
郵政編碼 |
271104 | |
聯(lián)系人 |
趙緒元 |
電話(區(qū)號(hào)) |
0634—6820542 | |
電子信箱 |
Zxy440701@sina.com |
傳真(區(qū)號(hào)) |
0634—6820543 | |
成果完成單位 |
萊 蕪 鋼 鐵 集 團(tuán) 有 限 公 司 | |||
成果類(lèi)別 |
新技術(shù)√ 新工藝 新方法 新設(shè)計(jì) 新產(chǎn)品 新材料 新品種 其 他 | |||
成果水平 |
國(guó)際領(lǐng)先 國(guó)際先進(jìn) 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先√ 國(guó)內(nèi)先進(jìn) | |||
成果來(lái)源 |
國(guó)家計(jì)劃 省部計(jì)劃 其 他√ | |||
成果評(píng)價(jià)方式 |
鑒 定 √ 驗(yàn) 收 專(zhuān) 利 其 他 | |||
成 果 簡(jiǎn) 介 |
(主要包括:立項(xiàng)背景、成果特點(diǎn)、創(chuàng)新性、成果水平,應(yīng)用效果及推廣前景等,2000字) 1、立項(xiàng)背景:萊鋼煉鋼廠三座25t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐,年產(chǎn)鋼170萬(wàn)噸,氧槍在爐內(nèi)吹煉時(shí)間每年高達(dá)12000小時(shí)。轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中,氧槍要下降到環(huán)境十分惡劣的爐內(nèi),它不僅要受到鋼水、爐氣和爐渣的高溫輻射作用,還要經(jīng)受鋼液和爐渣對(duì)氧槍的沖刷和粘結(jié),所以氧槍必須通過(guò)高壓循環(huán)冷卻水進(jìn)行冷卻。由于氧槍長(zhǎng)時(shí)間工作,槍頭部位受到不同程度的浸蝕,時(shí)常發(fā)生冷卻水泄漏、流到爐內(nèi)的現(xiàn)象。小流量滲漏瞬間汽化掉,對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)不成威脅,但大流量泄漏時(shí),大量冷卻水遇到高溫,變成過(guò)熱蒸氣,受爐內(nèi)空間限制,高溫蒸氣產(chǎn)生巨大的沖擊力,對(duì)爐襯、爐體造成不同程度的損壞。由于缺乏有效的漏水檢測(cè)設(shè)備,操作人員僅憑觀察和直覺(jué)很難及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)漏水,因而氧槍漏水導(dǎo)致的噴爆事故時(shí)有發(fā)生,僅98年度就發(fā)生4次,99年3月發(fā)生1次,嚴(yán)重制約著轉(zhuǎn)爐煉鋼安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。另外,由于氧槍槍位不能進(jìn)行準(zhǔn)確有效的控制,造成嚴(yán)重吃槍、粘槍,月更換氧槍有時(shí)高達(dá)百支之多,98年年換槍達(dá)1100多支。這不僅直接影響了煉鋼質(zhì)量和產(chǎn)量,而且也加大煉鋼成本。為解決這一難題,集團(tuán)公司專(zhuān)門(mén)組織工程技術(shù)人員成立攻關(guān)課題組,深入現(xiàn) |
場(chǎng)調(diào)查研究,外出考察學(xué)習(xí),搜集國(guó)內(nèi)外有關(guān)資料,結(jié)合萊鋼25噸轉(zhuǎn)爐氧槍工作的環(huán)境條件,設(shè)計(jì)、研究、開(kāi)發(fā)25噸轉(zhuǎn)爐氧槍漏水、槍位自動(dòng)監(jiān)控技術(shù),并應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)際。運(yùn)行實(shí)踐證明,該項(xiàng)技術(shù)符合生產(chǎn)工藝要求,安全可靠,深受現(xiàn)場(chǎng)歡迎,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
2、成果特點(diǎn)、創(chuàng)新性、成果水平:
2.1系統(tǒng)創(chuàng)新點(diǎn):
⑴、氧槍漏水自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)漏水預(yù)警和漏水報(bào)警提槍系統(tǒng),其漏水控制精度在國(guó)內(nèi)中小轉(zhuǎn)爐處于領(lǐng)先水平。
⑵、結(jié)合轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)工藝,氧槍漏水二級(jí)報(bào)警時(shí)將氧槍體至氮封口以上,同時(shí)關(guān)閉工作槍進(jìn)水電動(dòng)閥門(mén),延時(shí)3秒再關(guān)出水閥門(mén);為杜絕因氧槍漏水、搖爐發(fā)生轉(zhuǎn)爐爆炸事故,在漏水提槍的瞬間同時(shí)切斷轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)零位控制回路;當(dāng)漏水事故處理完畢,生產(chǎn)主管調(diào)度下達(dá)恢復(fù)生產(chǎn)命令后,方可清報(bào)警、接通零位控制器回路,對(duì)轉(zhuǎn)爐進(jìn)行操作。
2.2系統(tǒng)特點(diǎn):
⑴ 、氧槍供回水管道的擴(kuò)徑改造及絕對(duì)位置編碼器在槍位指示上的應(yīng)用,改善了氧槍工作條件,槍位檢測(cè)精度達(dá)mm級(jí)。
⑵ 、通過(guò)對(duì)氧槍供回水流量差的檢測(cè),使氧槍始終處于良好狀態(tài)下工作,提高了氧槍的安全性,且流量監(jiān)測(cè)精度可達(dá)0.1級(jí),確保了轉(zhuǎn)爐安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
⑶ 、監(jiān)控機(jī)畫(huà)面顯示清晰、直觀,既可顯示閥位狀態(tài)及各個(gè)量值,又可以隨時(shí)通過(guò)人機(jī)對(duì)話查詢(xún)流量差值及槍位歷史曲線,操作十分方便,深受現(xiàn)場(chǎng)工人歡迎。
3、應(yīng)用效果及推廣前景:
自氧槍漏水、槍位自動(dòng)監(jiān)控技術(shù)在三座轉(zhuǎn)爐推廣使用以來(lái),監(jiān)控效果良好。該系統(tǒng)運(yùn)行期間,漏水監(jiān)控自動(dòng)提槍18次,有效地把氧槍漏水事故降低到最低限度,杜絕了爐內(nèi)大量漏水導(dǎo)致噴爆事故的發(fā)生;氧槍槍位的準(zhǔn)確控制,使氧槍工作在最佳吹煉位置,提高了槍齡、改善了吹煉效果,降低了鋼鐵料消耗,提高了金屬收得率和轉(zhuǎn)爐作業(yè)率。
我國(guó)200噸以下的轉(zhuǎn)爐有150 余座,20—200噸的轉(zhuǎn)爐也有90余座,根據(jù)萊鋼煉鋼廠25噸氧槍漏水、槍位自動(dòng)監(jiān)控技術(shù)的研究應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)(自2000年元月投入運(yùn)行以來(lái)運(yùn)行狀況良好),即杜絕了因氧槍漏水釀成的重大事故,又減少了粘槍、燒槍。系統(tǒng)的投運(yùn)也強(qiáng)化了管理,為安全煉鋼提供了可靠保障。
氧槍槍位的準(zhǔn)確控制,還可以減少?lài)姙R,提高吹煉效率和鋼水質(zhì)量;萊鋼25噸轉(zhuǎn)爐單臺(tái)年效益約300萬(wàn)元,全國(guó)90余座轉(zhuǎn)爐實(shí)施推廣按年平均200萬(wàn)元計(jì),則合計(jì)年效益近兩億元,其保證安全生產(chǎn)的社會(huì)效益更為巨大。