事故經過:
2003年 5月 13日,某裝置 6#裂解爐升溫至高備狀態,7:00 內操人員發現 SS 溫度持續升高,加大減溫水量也無濟于事,SS 持續升高至裂解爐聯鎖。爐子聯鎖后,SS 溫度仍上升,7:40爐子出現爆破聲并有明火,隨即全部切斷爐子,滅火。隨后訂購爐管、更換損壞的裂解爐爐管和 SS 管線。7 月 14 日在對裂解爐緩慢升溫過程中,發現 SS 沒流量,緊急將裂解爐 6#降溫處理。
原因分析:
經打開汽包徹底檢查后認為,造成 SS 管線損壞的原因是:爐子停車過程,操作不當,造成由于裂解爐汽包 SS出口擋板變形,導致出口受阻,造成 SS 流量瞬間下降,在管子保護介質沒有的情況下,加上爐膛溫度過高,SS 管線溫度上升。而SS 測溫點因在裂解爐外部卻不能正確指示其溫升,達聯鎖溫度后,SS 管線已承受較長時間的高溫,超過材質的限制而爆管。SS管線爆管后,大量減溫水外漏,噴射到原料管線上,導致高達 670℃的原料管線突然收縮而破裂。爐子聯鎖后,由于爐管破裂,壓力下降,以至于從裂解氣大閥泄漏的裂解氣倒串進入對流段爐管中,與空氣混合后在高溫下發生爆炸而損壞,爆管后的裂解氣進入對流段導致對流段著火。
整改措施:
1、檢修期間,應加大對各設備的檢查力度,特別是對平時不注意的死角部分更應加以重視;
2、加強操作法培訓,嚴格執行操作規程;
3、提高操作人員處理事故的應急能力、判斷能力,使損失減少到最低程度。
點評:裂解爐發生爐管干燒或汽包干鍋,導致設備嚴重受損。為避免此類事故的發生,一方面對爐子的各種操作要嚴格執行操作規程,同時加強現場巡檢,以便及早發現和處理儀表、設備及管線方面出現的故障,迅速采取應對措施;另一方面要強化對儀表、設備的日常維護管理。一旦出現這類事故,必須待降溫后,方可恢復供水。
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