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“焊接”——多種事故的源頭

2005-09-09   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

事故之1  二女工遭氣浪沖擊而死

  清晨,上海市郊縣某錳鋼廠的員工跟往常一樣準(zhǔn)時到廠上班,10分鐘后,錳鋼廠內(nèi)的切割工場附近一只鐵制的工具箱發(fā)生爆炸,存放在該工具箱內(nèi)的三副氧——乙炔橡皮管被炸成數(shù)段,正在那里工作的一位氣割工的左手小拇指其中的一節(jié)被炸斷。
  工具箱內(nèi)裝的其它物件多是鐵器,這些物件隨著爆炸形成的巨大氣浪直竄上屋頂,氣浪沖塌了距工具箱2米遠(yuǎn)的梅花墻,坐在工具箱旁邊的兩位女工,有一人被氣浪推出,撞擊在一張鐵床上,當(dāng)場身亡。另一位女士被氣浪推出1米多遠(yuǎn),還未被送到醫(yī)院就已死亡。

  專家講解:顯然,這是一起乙炔——空氣混合氣體在爆炸范圍內(nèi)遇明火而引起的爆炸事故。根據(jù)調(diào)查,事故發(fā)生的前一天晚上,兩名氣割工在中班之后,隨即將連接在乙炔氣源上的兩把割炬整理好后放入工具箱內(nèi),并關(guān)閉了箱門及上鎖,但其中一把割炬因乙炔閥門未關(guān)緊,割炬與乙炔箱內(nèi)的剩余乙炔氣不斷逸出與箱內(nèi)的空氣混合,由于箱體關(guān)閉而無法散發(fā),過了8小時,箱內(nèi)的乙炔——空氣混合氣體達(dá)到爆炸極限。第二天早班后,另一名焊工在距離工具箱5米左右的地方進(jìn)行施焊作業(yè),火星飛濺到工具箱邊緣,引起乙炔——空氣混合氣體爆炸。
  從安全操作規(guī)程來講,這是一起違反操作規(guī)程而引發(fā)的事故。按規(guī)程要求,作業(yè)完畢除清理現(xiàn)場外,還應(yīng)關(guān)閉、檢查割炬閥門,并將割炬及其氣管整理后存放在通風(fēng)良好的場所。
  這起事故中,將連接乙炔氣源的割炬、橡皮管放入箱內(nèi)是錯誤的。

  特別提醒:乙炔氣是易燃易爆氣體,一旦爆炸,將會造成毀滅性的災(zāi)害,泄漏時與空氣混合能形成爆炸性氣體,爆炸極限濃度范圍為2.1%~8%、閃點為-17.78℃,火災(zāi)爆炸危險性極高,乙炔氣爆炸時有很大的破壞力,危害性極大。在已發(fā)生的氣焊氣割作業(yè)事故中,乙炔氣體爆炸事故占了相當(dāng)大的比例,必須高度重視,加強防范。

事故之2  違章操作是事故直接原因

  某農(nóng)藥廠一只繁殖鍋內(nèi)壁上端需加焊四塊擋板,繁殖鍋體積小,擔(dān)任焊接的機修組長鄧某和電焊工劉某進(jìn)入繁殖鍋內(nèi)開始作業(yè),兩人在施焊前未安裝排煙風(fēng)機,也未做排煙的準(zhǔn)備。在施焊過程中繁殖鍋內(nèi)充滿煙氣,難以繼續(xù)施焊,電焊工劉某只得爬出繁殖鍋外,向機修組長鄧某提出用氧氣先將煙氣吹盡再施焊,鄧某同意后就從底樓拉來氧氣膠管拋入繁殖鍋內(nèi),劉某打開氧氣閥門,不久,繁殖鍋內(nèi)的煙氣消失,劉某便關(guān)閉氧氣閥門后再次進(jìn)入繁殖鍋內(nèi)進(jìn)行焊接,此時,傳來“轟”的一聲響,繁殖鍋內(nèi)燃起了大火,劉某躲閃不及,全身被嚴(yán)重?zé)齻?/P>

  專家講解:電焊工劉萊缺乏焊割安全知識導(dǎo)致違章操作是引發(fā)事故的主因。劉某用氧氣吹焊接產(chǎn)生的煙氣,使繁殖鍋內(nèi)充滿氧氣,劉某再進(jìn)入繁殖鍋內(nèi)施焊,電弧產(chǎn)生火星引燃劉某的衣服,因氧氣充足而讓燃燒更加劇烈。其次,劉某在未采取排煙措施并錯誤采用氧氣排煙的情況下施焊,違反了“在容器內(nèi)部進(jìn)行明火作業(yè)前,必須進(jìn)行檢查,打開一切孔蓋、裝設(shè)吹氣、排煙裝置”的有關(guān)規(guī)定,釀成大禍,在所難免。

  特別提醒:氧氣本身并不會燃燒,但它是一種活潑的助燃?xì)怏w,如果使用不當(dāng),同樣會引起燃燒、爆炸事故。切記!

事故之3  觸電、電擊,來勢兇猛

  插座本身并無危險,當(dāng)你對插座使用不當(dāng)時,危險也就發(fā)生了。
  某鑄造廠一名焊工在作業(yè)前,發(fā)現(xiàn)電焊機電源線插頭已被損壞無法使用,即將其拆除,把多根電線任意插入電源插座孔內(nèi),該焊工發(fā)現(xiàn)焊接不能正常進(jìn)行,誤以為是焊接電流太小、隨即放下焊鉗去調(diào)節(jié)電流,沒料到當(dāng)他的手一觸到焊機外殼,就被電流擊倒。

  專家講解:這起事故的原因是該焊工缺乏安全知識,違反電氣設(shè)備使用的有關(guān)規(guī)程造成的。焊機的電源線共有四根導(dǎo)線(大多數(shù)焊機采用三相380伏的電源),一根接零線。該焊工將零線插入相線孔內(nèi),致使電焊機外殼帶電,他調(diào)節(jié)電流不小心觸及電焊機外殼,即遭到電擊。

  特別提醒:進(jìn)行電焊作業(yè)人體要與帶電體接觸,如移動和調(diào)節(jié)焊接設(shè)備,手工施焊時手握帶電的焊鉗,作業(yè)人員應(yīng)站或蹲在帶電體上進(jìn)行焊接,觸電是電焊作業(yè)最常見的事故之一,尤其是在容器、管道、艙室、鍋爐等內(nèi)部和鋼架上進(jìn)行焊接作業(yè),極易發(fā)生觸電事故,可要小心啦!

事故之4  產(chǎn)品質(zhì)量不合格帶來的危險

  年底,某鋼廠對硅鐵爐進(jìn)行檢修,計劃檢修項目是更換電極銅瓦和維修電極水套,檢修人員在檢修后發(fā)現(xiàn)電極水套嚴(yán)重變形,無法整修,必須更換。水套是兩塊半圓形箱體,開有試壓氣孔,安裝時應(yīng)先把兩塊水套卡在電極上,再固定成整體,以保證留有氣孔。
  然而,技術(shù)人員在更換水套時未采用規(guī)定的工藝,而采用整體安裝的方法,當(dāng)電極提升時,將整體水套套上,再降下電極,完成更換電極水套進(jìn)行更換電極銅瓦作業(yè)時,套在電極上的水套突然爆炸,造成一名技術(shù)員雙腿骨折。

  專家講解:按照圖紙要求焊接縫坡口應(yīng)為15毫米,但爆裂處坡口實際深僅為5毫米。因此,熔透深度過小,焊縫強度不足,是造成事故的主因。另外,技術(shù)人員改變水套安裝工藝,并在試壓氣孔處焊接連通,使水套形成一個密閉容器,當(dāng)套上電極后,水套受電極余熱烘烤,套內(nèi)氣體膨脹促使水套焊裂縫也不容忽視。

  特別提醒:產(chǎn)品質(zhì)量與安全有著密切的關(guān)系,如果焊接質(zhì)量存在漏焊、假焊、裂紋等缺陷,將給下道工序加工者和使用者帶來威脅,后患無窮,應(yīng)引起注意。


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