一、事故概況及經過
1981年8月1日15時30分,遼寧省某城市化工廠氯化鋇車間加酸工序,因違章進罐清掃造成5人硫化氫中毒死亡,輕傷1人,經濟損失15000元。
當日,該廠氯化鋇車間3名工人在停產期間清理硫氫化鈣儲罐。因罐底閥門不能開啟,便打開下人孔蓋由1人進罐作業。10時30分,因氣溫高達37.7℃而中斷罐中作業。14時30分,該工人仍進罐繼續作業。15時30分,另1人喊其休息,發現該工人已昏倒在罐內。3名工人先后進入罐里,將該工人救出,但其中1名工人卻昏倒在罐內。車間副主任趕到后、立即下罐搶救,但人未救出,自己卻倒在罐內。之后,車間支部書記、氫氧化鋇車間副主任不聽勸阻,又進入罐內, 合力將中毒的工人救出,而車間黨支部書記卻昏倒在罐里。當廠領導趕到出事地點,決定不再進入,組織人員在下人孔處進行搶救之時,副廠長擅自入罐,將車間支部書記救出后,也中毒昏倒。這次事故共造成1名副廠長、1名車間副主任、1名車間支部書記和2名工人死亡,1人輕傷。
二、事故原因分析
1.硫氫化鈣儲罐設計不合理。該罐為露天設備,在設計上只考慮防雨,未考慮防止硫化氫氣體中毒因素。
2.進罐作業人員違反化工部頒發的有關規定。未辦理罐內作業許可證,未經置換和分析,也未佩戴面具便盲目進罐作業,在作業中斷時間較長時,未補辦入罐手續。
3.參加搶救的有關領導違反有關規定,在決定在下人孔處繼續進行搶救時,擅自進罐,而擴大了事故。
4.參加搶救的有關領導未佩戴面具進行搶救,以致擴大了事故。
5.儲罐的上人孔蓋未打開,由于天氣炎熱,氣溫較高。
三、防止同類事故的措施
1.改革工藝,將原兩步法生產硫脲改為一步法,石灰氮用真空泵吸到密閉的合成罐,直接加硫化氫反應生成硫脲,從而除去了硫氫化鈣儲罐。
2.根據崗位所接觸的物質,配置合適的防護用品。
3.嚴格執行化工部規定的罐內作業及進入容器、設備的8個必須。