1、事故概況
某鋼鐵有限公司2號高爐重力除塵器泄爆板發生崩裂,導致44人煤氣中毒,其中17人死亡、27人受傷。
2、事故原因分析
事故發生前4個班的作業日志表明,爐頂溫度波動較大(最高610℃,最低109℃),爐頂壓力維持在54—68Kpa之間。24日零點班該爐曾多次發生滑尺(輕微崩料),至事故發生時,爐內發生嚴重崩料,帶有冰雪的料柱與爐缸高溫燃氣團產生較強的化學反應,氣流反沖,沿下降管進入除塵器內,造成除塵器內瞬時超壓,導致泄爆板破裂,大量煤氣溢出(煤氣濃度45%--60%)。因除塵器位于高爐爐前平臺北側,時季風北向,大量煤氣漂移至高爐作業區域,作業區沒有安裝監測報警系統,導致高爐平臺作業人員煤氣中毒。沒有采取有效的救援措施,當班的其他作業人員貿然進入此區域施救,造成事故擴大。
一是在高爐工況較差的情況下,加入了含有冰雪的落地料,導致崩料時出現爆燃,除塵器瞬時超壓,泄爆板破裂,造成大量煤氣泄漏。二是生產工藝落后,設備陳舊,作業現場缺乏必要的煤氣監測報警設施,沒有及時發現煤氣泄漏,盲目施救導致事故擴大。三是隱患排查治理不認真。事故發生前,爐頂溫度波動已經較大,多次出現滑尺現象,但沒有進行有效治理,仍然進行生產,導致事故發生。
3、防范措施
1)、落實責任,突出重點,狠抓落實,堅決遏制較大事故上升的勢頭。
2)、認真開展安全生產監督檢查工作。企業安全生產工作列入安全生產監督檢查的重點內容之一。
3)、開展典型案例事故分析討論,深刻吸取事故教訓,切實增強職工的安全意識,逐步減少和消除“三違”行為。要加大安全生產投入,配備與工作相適應的安全管理人員。
4)、完善應急救援預案,提高事故防控能力。鋼鐵企業危險、有害因素多,屬于風險性較大行業,要制定完善重點部位和關鍵工藝環節的應急救援預案,并定期組織演練,配足防護面具,提高應對各類事故的處置能力;進一步做好危險源辨識工作,加強對煤氣管網、煤氣柜、制氧等危險源(點)的監控,特別要加強對在用時間長、即將報廢又對安全生產影響較大的重要設備、關鍵設施的檢修維護工作。
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