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一起氨中毒事故原因分析

2005-11-08   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

    1998年4月26日22時(shí)57分,四川省自貢某公司氯甲烷車間冷凍站高壓氨壓縮機(jī)的液氨在瞬間發(fā)生大量泄漏,導(dǎo)致人員窒息傷亡事故。

  一、事故經(jīng)過

  1998年4月26日22時(shí)27分,氯甲烷車間冷凍站—40℃系統(tǒng)在年度停產(chǎn)大修結(jié)束后正常開車過程中,2號(hào)高壓氨壓縮面的氣缸破裂,液氨在瞬間發(fā)生大量泄漏,使在機(jī)房工作的宋某等8名當(dāng)班職工不同程度中毒。但肖某臨危不懼,在自救同時(shí),對(duì)事故進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)摹⒂行У奶幹茫彝ㄟ^隨后趕到現(xiàn)場(chǎng)的氣防站急救站及市消防支隊(duì)等奮力搶救,控制了事故,并有效防止了事故的擴(kuò)大。8名當(dāng)班職工經(jīng)全力搶救,除宋某因中毒窒息伴水腫醫(yī)治無效,于23時(shí)05分死亡外。這次事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失17.6萬元。

  二、事故原因

  事故發(fā)生后,事故調(diào)查組堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則開展了現(xiàn)場(chǎng)勘查及取證工作并組織有豐富經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員、專業(yè)人員反復(fù)分析事故起因,得出以下結(jié)論:

  1.直接原因

  (1)新購進(jìn)的—40℃中間冷卻器的內(nèi)盤管被損壞,導(dǎo)致在開車過程中,加盤管被損壞,導(dǎo)致在開車過程中,加入到盤管中的液氨泄漏。

  (2)更新的兩臺(tái)中間冷卻器到廠后,公司機(jī)動(dòng)處雖然對(duì)其進(jìn)行了外觀檢查及焊縫控傷檢查,卻沒有按規(guī)定對(duì)有關(guān)部位進(jìn)行單獨(dú)水壓試驗(yàn),便將兩臺(tái)設(shè)備進(jìn)行安裝。

  2.間接原因

  (1)此次停產(chǎn)大修時(shí)間短、任務(wù)重加之再場(chǎng)當(dāng)時(shí)停水,客觀上無法試水壓。待設(shè)備安裝完畢后,對(duì)系統(tǒng)雖然進(jìn)行了氣密性試驗(yàn),但由于沒有分別按高低壓進(jìn)行穩(wěn)壓試驗(yàn),始終沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)這一潛在重大隱患。

  (2)在開車過程中,操作工檢查不夠仔細(xì),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)—40℃中間冷卻器液面猛漲的情況。

  (3)檢修后未清理現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)顯得十分零亂,給當(dāng)班職工安全撤離及搶救工作帶來困難。

  總之,這起事故的主要原因是公司在設(shè)備管理上不完善,有漏洞,沒有執(zhí)行壓力容器入廠檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定。

  三、防范措施

  1.加強(qiáng)對(duì)壓力容器的全過程管理,嚴(yán)格執(zhí)行壓力容器入廠檢驗(yàn)的規(guī)定,完善公司設(shè)備管理制度。

  2.加強(qiáng)職工技能培訓(xùn)及安全教育,正確使用防護(hù)用品,強(qiáng)化職工安全意識(shí),提高職工在各種突發(fā)性異常情況下的應(yīng)變能力。

  3.大修再忙,安全不松。大修結(jié)后要給開車創(chuàng)造必要的條件,要做到工完、料盡、場(chǎng)地清。

  4.提高各級(jí)管理人員素質(zhì),加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,嚴(yán)格執(zhí)法。


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