一、事故經(jīng)過
1、事故前有關(guān)設(shè)備狀況
2000年5月11日中午13:00時(shí)許,運(yùn)行人員通知汽機(jī)檢修,#4A小機(jī)保安油壓低,潤(rùn)滑油壓高。中午13:30分,諫壁電廠王勤、金峰辦理405—032號(hào)“#4機(jī)A小機(jī)潤(rùn)滑油壓力調(diào)整”熱力機(jī)械工作票并進(jìn)行工作,當(dāng)時(shí)檢查工作油壓值為9.5KG,調(diào)整減壓閥半圈油壓無變化,即恢復(fù)原位。將所開的405—032號(hào)工作票辦理“作廢”。
2、4A小機(jī)第一次停運(yùn)(跳閘)
5月12日1時(shí)許,當(dāng)值值班人員發(fā)現(xiàn)4A小機(jī)直流油泵在運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)時(shí)4A小機(jī)潤(rùn)滑油壓179Kpa,A主油泵運(yùn)行,B主油泵備用,聯(lián)鎖投入,經(jīng)查曲線和事故追憶,發(fā)現(xiàn)直流油泵聯(lián)啟時(shí)的潤(rùn)滑油壓約130Kpa。
1:01分,值班人員在確認(rèn)直流油泵聯(lián)鎖在投入位置后,將直流油泵停下,見潤(rùn)滑油壓下降很快(最低值約124Kpa),隨即將直流油泵重新聯(lián)啟,此時(shí),4A小機(jī)保護(hù)動(dòng)作跳閘(后經(jīng)熱工查為“潤(rùn)滑油壓低”保護(hù)動(dòng)作),見電泵未聯(lián)啟,即手啟電泵,恢復(fù)鍋爐給水正常。1:07分,4A小機(jī)轉(zhuǎn)速為零,潤(rùn)滑油壓為161Kpa。在此過程中“潤(rùn)滑油壓低”報(bào)警信號(hào)一直未發(fā)出。
4A小機(jī)跳閘后,運(yùn)行人員對(duì)小機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)做了啟動(dòng)試驗(yàn),結(jié)果如下:
①A主油泵與直流油泵運(yùn)行,停止直流油泵,潤(rùn)滑油降至102Kpa直流油泵又聯(lián)啟,潤(rùn)滑油壓升至166Kpa。
②A、B主油泵分別單獨(dú)運(yùn)行與A、B主油泵同時(shí)運(yùn)行,潤(rùn)滑油壓均為20Kpa左右。
3、4A小機(jī)第一次啟動(dòng)
1:50分,檢修人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整減壓閥后,A主油泵運(yùn)行,潤(rùn)滑油壓穩(wěn)定為189Kpa。1:55分,4A小機(jī)沖轉(zhuǎn),2:11分,轉(zhuǎn)速3000rpm,2:18分,交鍋爐運(yùn)行。2:22分值班員發(fā)現(xiàn)直流油泵又聯(lián)啟(盤上顯示聯(lián)啟時(shí)間2:20分,此次也無“潤(rùn)滑油壓低”信號(hào)報(bào)警),再次通知檢修,2:45分檢修人員再次到場(chǎng)處理減壓閥缺陷,在調(diào)整過程中,潤(rùn)滑油壓由160Kpa降至135Kpa,小機(jī)推力瓦溫度顯著上升,運(yùn)行值班員并將這一情況告知檢修人員。
4、4A小機(jī)第二次停運(yùn)(打閘)
3:05分,小機(jī)推力瓦溫度(測(cè)點(diǎn)05T3917)達(dá)85℃,且仍上漲,盤上手打A小機(jī),該測(cè)點(diǎn)溫度迅速下降至40℃。在前述過程中,汽機(jī)值班員曾注意到小機(jī)推力瓦另一測(cè)點(diǎn)05T3918推力瓦工作面溫度顯示未與測(cè)點(diǎn)05T3917同步增加,而是在一固定值不變。當(dāng)時(shí)認(rèn)為是測(cè)點(diǎn)質(zhì)量壞,但并未將此一情況做出匯報(bào)并通知檢修人員。3:30分,檢修人員要求停直流油泵,繼續(xù)調(diào)整減壓閥,調(diào)至4:50分,無法將潤(rùn)滑油壓調(diào)至穩(wěn)定,告知運(yùn)行白班處理。12日上午,檢修人員繼續(xù)調(diào)整4A小機(jī)減壓閥未果,下午更換一新的減壓閥,16:50分終結(jié)工作票。
5、4A小機(jī)第二次啟動(dòng)
17:12時(shí),啟動(dòng)4A小機(jī)油系統(tǒng),調(diào)整潤(rùn)滑油壓為148Kpa,18:59時(shí)小機(jī)沖至3000rpm,19:18時(shí)并4A小機(jī)減電泵出力,19:35時(shí)電泵退出運(yùn)行。19:40時(shí)4A小機(jī)再循環(huán)調(diào)門波動(dòng),熱工告無法處理,關(guān)4A小機(jī)再循環(huán)前截門。20:30分4A小機(jī)入口流量波動(dòng),解小機(jī)給水自動(dòng),聯(lián)系熱工查找原因。21:10分發(fā)現(xiàn)4A小機(jī)低壓調(diào)門開至最大,聯(lián)系熱工檢查MEH系統(tǒng),減少機(jī)出力,對(duì)4A小機(jī)進(jìn)行全面檢查,就地4A小機(jī)低壓調(diào)門已全開,推力軸承回油溫度高,推力軸承溫度高至70℃,支撐軸承溫度49℃。21:19分啟電泵(當(dāng)時(shí)負(fù)荷265MW),減4A小機(jī)出力,推力軸承溫度明顯下降。
6、4A小機(jī)第三次停運(yùn)(跳閘)
21:26分,4A小機(jī)轉(zhuǎn)速至3800rpm時(shí)突然跳閘,由于熱工保護(hù)在4A小機(jī)第一次跳閘時(shí)沒有復(fù)歸,熱工未查出動(dòng)作保護(hù)的記憶。4A小機(jī)推力瓦溫度隨著負(fù)荷下降而明顯下降。
二、設(shè)備損壞情況
經(jīng)初步檢查:給水泵推力軸承工作面瓦塊嚴(yán)重磨損,非工作面瓦塊輕度磨損,#3軸承烏金面過熱起皮,#4軸承類似#3軸承稍重些,給水泵軸向位移約8-9mm,泵本體部件損壞(泵芯損壞狀況待解體),推力瓦塊工作面測(cè)溫元件損壞。
三、事故原因
1、在#4機(jī)組大修結(jié)束,機(jī)組運(yùn)行剛剛幾天的時(shí)間里,4A小機(jī)減壓閥即發(fā)生運(yùn)行不穩(wěn)定的問題,4A小機(jī)減壓閥的檢修質(zhì)量存在問題。是此次事故的起因。
2、事故前,4A小機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)存在缺陷,但汽機(jī)檢修人員未能完成缺陷消除工作,為事故的發(fā)生埋下隱患。
3、在事件過程中,檢修數(shù)次調(diào)整4A小機(jī)減壓閥都未消除存在的缺陷,成為事件不斷演變擴(kuò)大的主要因素。
4、小機(jī)直流油泵是事故油泵,在4A小機(jī)第一次跳閘前,運(yùn)行值班員在沒有認(rèn)真分析和匯報(bào)請(qǐng)示的情況下,將直流油泵停止運(yùn)行是不適當(dāng)?shù)摹?/P>
5、在4A小機(jī)第一次啟動(dòng)后,運(yùn)行值班員未將推力瓦工作面溫度測(cè)點(diǎn)顯示異常的情況做出匯報(bào)并通知檢修人員,檢修人員也未對(duì)推力瓦溫度的大幅變化引起足夠的重視,失去了對(duì)推力瓦磨損做出判斷的機(jī)會(huì)。
6、在第二次啟停機(jī)中,運(yùn)行、檢修人員均未及時(shí)發(fā)現(xiàn)給水泵推力軸承瓦塊已經(jīng)發(fā)生磨擦。第三次啟機(jī)過程中,值班員在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)給水泵推力瓦塊發(fā)生磨擦,導(dǎo)致軸向位移過大,給水泵本體動(dòng)靜部份損壞。
7、小機(jī)推力瓦溫度測(cè)點(diǎn)安裝位置不到位,不能準(zhǔn)確反映推力瓦的真實(shí)溫度,使測(cè)溫偏低,為推力瓦磨損的判斷增加了難度。
8、小機(jī)潤(rùn)滑油壓力低保護(hù)整定偏低(可由目前的65Kpa提高到78.5Kpa),在小機(jī)潤(rùn)滑油壓低時(shí),惡化了推力瓦的工作狀況,未能起到完全保護(hù)的作用
四、事故暴露的其它問題
1、在4A小機(jī)第一次跳閘后,電泵未能聯(lián)啟。
2、熱工“小機(jī)潤(rùn)滑油壓力低”報(bào)警,在幾次直流油泵聯(lián)啟時(shí)都未發(fā)出信號(hào)。
五、反事故措施
1、檢修人員要進(jìn)一步增強(qiáng)安全意識(shí),提高檢修、維護(hù)技術(shù)水平,維護(hù)要及時(shí),重要設(shè)備不可以反復(fù)修而不好。在設(shè)備大小修時(shí)要堅(jiān)持“三級(jí)”驗(yàn)收制度,各盡其責(zé),把好設(shè)備檢修和維護(hù)的質(zhì)量關(guān),為運(yùn)行提供安全可靠的設(shè)備。
2、小機(jī)直流油泵聯(lián)啟情況下,運(yùn)行人員要分析直流油泵聯(lián)啟時(shí)的潤(rùn)滑油壓情況,確系潤(rùn)滑油壓低聯(lián)啟,不允許擅自停止直流油泵的運(yùn)行,應(yīng)通知運(yùn)行部專工和檢修人員進(jìn)一步對(duì)設(shè)備存在的問題做出判斷,需要停小機(jī)處理的,檢修應(yīng)申請(qǐng)停小機(jī)消除設(shè)備缺陷。
3、運(yùn)行人員對(duì)于發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷或異常情況(如4A小機(jī)推力瓦工作面溫度測(cè)點(diǎn)05T3918)要及時(shí)匯報(bào)并通知檢修。
4、熱工分部對(duì)小機(jī)推力瓦溫度測(cè)點(diǎn)的安裝情況進(jìn)行全面檢查,調(diào)整安裝位置,使其能準(zhǔn)確反映推力瓦的實(shí)際溫度,并提出推力瓦溫度高跳閘時(shí)保護(hù)方案,報(bào)批后實(shí)施。對(duì)直流油泵的聯(lián)啟定值與潤(rùn)滑油壓力低的報(bào)警及保護(hù)跳閘定值進(jìn)行校驗(yàn)與整定。
5、熱工分部與運(yùn)行部共同解決電泵聯(lián)啟過程中,由于密封水調(diào)整門開啟延時(shí)造成不能及時(shí)聯(lián)啟的問題,以防止電泵聯(lián)啟不及時(shí),造成鍋爐水位異常。
6、運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡視檢查,特別是對(duì)大小修后設(shè)備的啟動(dòng),一定要更細(xì)心,通過看、聽、摸、聞等手段不斷積累經(jīng)驗(yàn),提高分析判斷設(shè)備運(yùn)行狀況的能力,做到設(shè)備發(fā)生異常及時(shí)聯(lián)系處理,避免事故擴(kuò)大。