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一起主變本體重瓦斯跳閘事故的分析

2004-12-28   來源:巴彥淖爾電業(yè)局    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

    某地區(qū)一座110 kV變電站2號主變?nèi)齻?cè)突然跳閘,發(fā)主變本體重瓦斯跳閘信號、主變?nèi)齻?cè)開關跳閘信號。經(jīng)檢查主變本體沒有異常和故障,二次回路也正常,主變瓦斯外觀無異常且無氣,設備試驗也未發(fā)現(xiàn)異常,說明主變本體無故障,決定繼續(xù)運行。然而,經(jīng)過一個星期的運行,又發(fā)生主變本體重瓦斯跳閘。再次檢查試驗,與上次基本相同,主變本體無異常。因當時所帶負荷無穿越性故障,也無大負荷沖擊,初步判斷跳閘原因為主變油枕運行不正常,在采取措施后,運行恢復正常。
    1 主變跳閘事故原因
    (1) 該變壓器油枕結(jié)構(gòu)如圖1所示。在主變運輸過程中,未按膨脹器說明書進行充氣運輸,且未采取任何防震措施,致使膨脹器在運輸過程中受到較大外力沖擊,造成膨脹波紋管導向輪損壞。當油溫升高時,出現(xiàn)膨脹器非連續(xù)性移動,產(chǎn)生突然變化的油流,使輕瓦斯繼電器動作。
    (2) 廠方人員在現(xiàn)場安裝變壓器時,未認真檢查油枕和膨脹器,也未詳細向運行單位進行技術(shù)交底。安裝后,未打開油枕呼吸器閥門,致使變壓器在不正常運行一年多,連續(xù)幾次發(fā)出輕瓦斯信號后才引起注意。
    (3) 油枕呼吸器閥門未能打開,在油溫升高、體積增大時,膨脹器不能自由伸縮,較大的油壓使膨脹器嚴重變形,此時即使打開呼吸器閥門,其伸縮過程也不呈線性變化,引起輕瓦斯繼電器跳閘。
    (4) 檢修運行人員未認真閱讀使用說明書,又未按要求認真進行設備驗收,就將設備投入運行。
    (5) 第一次跳閘后未認真分析事故原因,使主變連續(xù)2次跳閘,造成不必要的停電和限荷。
    (6) 此型號油枕采用臥式波紋管作為體積補償元件,由于振動和波紋管本身的重量,容易造成波紋管的變形和卡澀。
    2 防范事故措施
    (1) 運輸前應從排氣口充入空氣,使油枕油位達到規(guī)定值,然后關閉呼吸口和排氣口,使波紋管壓縮后不會在油枕內(nèi)擺動受損。
    (2) 安裝時要打開排氣口和呼吸口,用氣泵從呼吸口向內(nèi)充氣,將油位指示調(diào)到與現(xiàn)場變壓器油溫相對應的刻度,然后關閉呼吸口。
    (3) 油枕支架弧面與油枕弧面需配合好,使油槽底面與支架均勻接觸,避免支架弧面局部受力,導致油枕負重變形,影響波紋管的正常工作。
    (4) 此種油枕的外殼雖然允許現(xiàn)場施焊,但應盡量采用斷續(xù)焊并減少焊角尺寸,防止焊接時造成油枕外殼變形。
    (5) 此種油枕雖經(jīng)原電力部鑒定,但操作較復雜,使用要求和安裝工藝要求高。從運輸、安裝到使用過程,施工單位、運行檢修單位都應高度重視。
    (6) 油枕支架在現(xiàn)場裝配時,最好采取螺栓連接,這樣可避免油枕外殼因焊接而變形。
    (7) 排氣口必須關閉嚴密,除在排氣操作時打開外,在進行補油或放油機運行中也不要再打開,以免進入空氣產(chǎn)生假油位。調(diào)整油位時應先將散熱器、套管座及其它高點的空氣排盡。
    (8) 油枕投入工作時的狀態(tài)應是:呼吸口閥門常開,排氣口閥門常閉,注油口閥門關閉。
    (9) 油枕在運輸、安裝過程中應避免受到撞擊和擠壓而產(chǎn)生變形,影響內(nèi)部波紋管的工作。
    (10) 油枕的容積必須嚴格按要求進行選擇,油必須加足,以防止冬季氣溫低時,造成油位較低時的補油期輕瓦斯頻繁動作。


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