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氧氣壓力管道重大燃爆事故

2008-07-22   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  一、事故概況:

  2005年4月14日,銅陵市金港鋼鐵有限責(zé)任公司制氧車(chē)間調(diào)壓站發(fā)生重大燃爆事故,正在現(xiàn)場(chǎng)檢修作業(yè)的8名工作人員中,3人死亡,4人重傷(數(shù)月后4名傷員醫(yī)治無(wú)效,全部死亡)。

  事故發(fā)生后,銅陵市政府立即啟動(dòng)重大事故應(yīng)急預(yù)案,市政府分管領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門(mén)迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援和善后處理工作。省政府領(lǐng)導(dǎo)、市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)事故處理做出指示,市政府主要領(lǐng)導(dǎo)去醫(yī)院看望傷員。省安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局分別派員趕赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)救治、善后和事故調(diào)查工作。

  銅陵市政府立即采取了七個(gè)措施:

  1、成立分管副市長(zhǎng)為指揮長(zhǎng)的事故處置指揮部。

  2、成立醫(yī)療搶救組,并連夜從安醫(yī)大請(qǐng)來(lái)燒傷專(zhuān)家會(huì)診。

  3、成立善后處理組,全力做好傷亡親屬安撫和事故賠償。

  4、成立治安保衛(wèi)組,保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)和搶救秩序。

  5、成立經(jīng)貿(mào)、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)察、檢察、公安、勞動(dòng)、工會(huì)等部門(mén)和有關(guān)制氧專(zhuān)家參加的事故調(diào)查組,開(kāi)展事故調(diào)查。

  6、責(zé)令金港公司全面停產(chǎn),落實(shí)安全防范措施。

  7、在全市開(kāi)展以特種設(shè)備安全為重點(diǎn)的安全大檢查工作。

  二、事故發(fā)生過(guò)程

  金港公司是銅陵市一家招商引資的民營(yíng)企業(yè),投資總額約1個(gè)億,2004年4月投產(chǎn),主要產(chǎn)品為鋼材線材。該廠制氧車(chē)間采取空分制氧,為煉鋼提供氧氣,制氧機(jī)組為3800米3/時(shí)。生產(chǎn)的氧氣送氧氣球罐儲(chǔ)存(V=187.4米3,P設(shè)=3.06Map,P工=2.5Mpa)。氧氣通過(guò)管道從球罐輸送至調(diào)壓站,通過(guò)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥將壓力調(diào)至1.3Mpa(煉鋼需要氧氣壓力),然后通過(guò)管道輸送至生產(chǎn)車(chē)間。

  該調(diào)壓管線的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生閥芯內(nèi)漏故障,有時(shí)調(diào)壓后的壓力升至1.8Mpa,影響生產(chǎn),投產(chǎn)以來(lái)至少更換過(guò)3次氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。按照計(jì)劃安排,4月14日上午,該公司有關(guān)人員(總調(diào)度、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)、儀表負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)維修工人)8人進(jìn)入調(diào)壓站進(jìn)行氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥更換作業(yè)。首先關(guān)閉了管線兩端閥門(mén)隔斷氣源,然后松氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥法蘭螺栓,在松螺栓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥門(mén)沒(méi)有關(guān)緊仍有漏氣,作業(yè)人員又用F型扳手關(guān)閉進(jìn)氣閥門(mén),在漏氣情況消除后,作業(yè)人員拆卸掉故障氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,換上經(jīng)脫脂處理的新氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,安裝儀表電源線和氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制汽缸管線,并用萬(wàn)用表測(cè)量。在上述工作全部完成后,用氧氣試漏,在打開(kāi)進(jìn)氣閥后(打開(kāi)1/3圈)的不到3秒的短暫時(shí)間,發(fā)出一聲沉悶的巨響,從氧氣調(diào)壓間噴出火焰和濃煙,同時(shí)發(fā)出強(qiáng)烈的氣流聲。現(xiàn)場(chǎng)一片火海,4名作業(yè)人員渾身帶著火焰沖出現(xiàn)場(chǎng)。除1人幸免外,擠在氧氣間不到4米2作業(yè)區(qū)域的7名作業(yè)人員全部傷亡。其中3人死亡,4人燒傷。因氮?dú)忾g的出氣閥門(mén)處也噴出火焰,幸存者跑至氧氣球罐上部關(guān)閉了氣源進(jìn)口閥門(mén),致此燃燒方被控制。從發(fā)生爆炸到氣源關(guān)閉的時(shí)間約幾分鐘左右。(幸存者先跑到30米外的制氧車(chē)間后轉(zhuǎn)向氧氣球罐,又去制氧車(chē)間樓外取F型扳手,再爬上球罐關(guān)閉閥門(mén))。

  旁路管道的上部被熔化,并形成破口,管道內(nèi)部沒(méi)有燃燒痕跡,證明是外部燃燒造成管壁減薄,內(nèi)部殘存氣體在溫度急劇升高下,壓力升高,導(dǎo)致管道破開(kāi)。

  三、事故原因分析

  (一)燃燒爆炸條件分析:

  1、助燃物質(zhì)

  一般化工檢修規(guī)定,控制氧含量在17-23%,既防止缺氧,又防止富氧,兩種狀況均能導(dǎo)致事故。此事故完全具備富氧狀態(tài)條件。

  拆卸氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,管內(nèi)原存的余氣被釋放至大氣。

  在檢修過(guò)程中,發(fā)生閥門(mén)未管死,有氧氣逸出。

  在用氧氣試漏時(shí),沒(méi)有證據(jù)表明氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥法蘭密封可靠,有氧氣泄漏可能。

   爆炸時(shí)檢修管線內(nèi)部必然存有氧氣。

  以上分析表明,有發(fā)生富氧狀態(tài)的條件。

  2、可燃物質(zhì)

   在氧氣濃度較高的狀況下,人體、衣物、鋼鐵都會(huì)成為還原劑。與氧氣發(fā)生氧化還原反應(yīng)。也就是說(shuō)人體、衣物、鋼鐵在富氧狀態(tài)下成為可燃物。

  更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥雖然經(jīng)過(guò)脫脂清洗,但沒(méi)有按照有關(guān)安全規(guī)定,進(jìn)行完全脫脂,有存有油脂的可能性,這是氧氣行業(yè)一大禁忌,在存有油脂條件下,氧氣會(huì)與之發(fā)生激烈反應(yīng),爆炸。

  作業(yè)者的工具、衣物、手套也可能沾有油污(脂)。

  以上分析表明,有發(fā)生爆炸的可燃物質(zhì)條件。

  3、激發(fā)能量

  從現(xiàn)場(chǎng)情況看,有多種造成爆炸燃燒的激發(fā)能量條件:

  作業(yè)人員衣著化纖衣物導(dǎo)致的靜電;

  使用非防爆型工具;

  采用非防爆型照明;

  在一定的溫度、濃度下,氧氣能與油脂反應(yīng),反應(yīng)放出的熱量會(huì)引起油脂自燃;

  作業(yè)者打開(kāi)進(jìn)氣閥用氧氣試漏,氣體絕熱壓縮導(dǎo)致的溫度上升;

  操作閥門(mén)時(shí)開(kāi)閥速度過(guò)快,高速氣流與管件摩擦產(chǎn)生靜電。

  從當(dāng)時(shí)掌握的情況,我們推斷,事故的直接原因是由于泄漏形成管道外部空間呈富氧狀態(tài)或在管道內(nèi)部純氧狀態(tài)下,遇到激發(fā)能量后,引起激烈反應(yīng)(爆燃),造成大量氧氣噴出,反應(yīng)放出的大量熱量,產(chǎn)生高溫,使鋼管熔化和燃燒反應(yīng)更加激烈,導(dǎo)致整根管線被毀和人員傷害。

  4、其他

  該公司在管理上也存在許多問(wèn)題,與事故有所關(guān)聯(lián)。據(jù)銅陵市質(zhì)監(jiān)局介紹:該廠壓力管道未經(jīng)安裝監(jiān)督檢驗(yàn),對(duì)此,銅陵市質(zhì)監(jiān)局下達(dá)了安全監(jiān)察指令,責(zé)令禁止使用,恢復(fù)原狀,并向市政府專(zhuān)題報(bào)告。分管市長(zhǎng)多次進(jìn)行協(xié)調(diào)。但因種種原因,隱患整改工作沒(méi)有得到落實(shí)。

  沒(méi)有制定檢修規(guī)程和檢修方案:

  違規(guī)使用氧氣試漏;

  在試漏過(guò)程中作業(yè)人員沒(méi)有采取防爆措施,全部擁擠在危險(xiǎn)地點(diǎn);

   違規(guī)使用非防爆型工具和照明。

  四、事故調(diào)查結(jié)論

  事故調(diào)查組經(jīng)過(guò)5天的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,取得事故直接原因的證據(jù):

 。ㄒ唬 事故條件

  1、助燃物

  查證當(dāng)班記錄,事故發(fā)生前氧氣球罐和輸送管道內(nèi)存有2.5Mpa,99.0-99.5%的氧氣。

  2、可燃物

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)殘存物、墻壁痕跡和目擊證人詢(xún)問(wèn)確定燃爆點(diǎn)在新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。

  文獻(xiàn)、資料和類(lèi)似事故案例:在高純度和高壓氧氣的條件下,鐵銹、焊渣、油脂、溶劑、橡膠等均發(fā)生燃燒。

  比對(duì)同批進(jìn)貨的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥解體檢查,內(nèi)部存有大量油脂。

  除脂過(guò)程只是用棉紗蘸四氯化碳擦洗外部可擦部位,沒(méi)有解體清泡、清洗。使用的清洗劑僅有75ml。脫脂方法和脫脂劑消耗量不能達(dá)到完全脫脂的要求。

  由于更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥除脂不徹底,閥芯內(nèi)仍存有油脂(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,與氧氣接觸的物件表面,油脂殘留率應(yīng)小于125mg/m2)。

  3、激發(fā)能量

  開(kāi)啟閥門(mén)的壓差達(dá)2.5Mpa,在進(jìn)氣閥門(mén)開(kāi)啟,出氣閥關(guān)閉狀況下,管線氧氣形成絕熱壓縮狀態(tài),按照工程熱力學(xué)絕熱壓縮公式計(jì)算

   T2=T1(P2/P1)k-1/k ,壓縮后的氣體溫度可達(dá)470OC(按環(huán)境溫度20OC計(jì),當(dāng)天氣溫12-22OC)。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,潤(rùn)滑油在氧氣中燃燒點(diǎn)為273-305OC。

 。ǘ 事故結(jié)論

  由于氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥內(nèi)有超極限的潤(rùn)滑油脂,在通入氧氣后絕熱壓縮產(chǎn)生高溫和氧氣與油脂反應(yīng)放出的熱量,導(dǎo)致管道內(nèi)溫度超過(guò)了燃點(diǎn),造成氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥內(nèi)部介質(zhì)燃爆。

  這次事故的直接原因是,新更換的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥脫脂不完全,在違章使用氧氣試漏的狀況下發(fā)生爆炸。

  作業(yè)者打開(kāi)進(jìn)氣閥后高壓氧氣進(jìn)入檢修的管道,管道空間由0.1Mpa(絕對(duì)壓力)被壓縮到2.6Mpa,由于絕熱壓縮,溫度迅速上升。而油脂為不飽和碳?xì)浠衔,與純氧反應(yīng)速度很快,產(chǎn)生反應(yīng)熱,由于氧化熱和壓縮熱的聚積,使溫度達(dá)到油的燃點(diǎn)引起自燃,并劇烈燃燒,此時(shí),管道內(nèi)部壓力急劇上升,在高溫下,純氧與管道金屬也發(fā)生反應(yīng),引起管道內(nèi)部爆炸,爆炸使管道焊口破斷,大量氧氣從破口噴出,造成外部管線被熔毀。


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