1、事故經(jīng)過
2006年11月7日,軋鋼廠計劃處理煤氣引風機風葉結(jié)垢。早7:45加熱爐停爐,引風機停機。13:00煤氣引風機風葉上的積垢處理完畢,準備點爐生產(chǎn)。13:10引煤氣過程中產(chǎn)生爆炸,造成煤氣加熱爐煤氣管路分支管金屬波紋管爆裂。事故發(fā)生后軋鋼廠立即組織人員進行事故搶修。至11月8日早0:40搶修完畢加熱爐開始恢復生產(chǎn)。
2、事故原因分析
(1)、此次事故的直接原因是違章操作。違反煤氣安全操作規(guī)程第六條第一項,停送焦爐煤氣或混合煤氣操作時,應用蒸汽(或惰性氣體)驅(qū)趕煤氣設(shè)備和管道內(nèi)空氣(或煤氣)。特別是爐前段煤氣管道的停送煤氣,必須用蒸汽(或惰性氣體)處理;在操作得過程中沒有前將閥門組的盲板閥關(guān)閉,煤氣管道末端的放散也沒有打開,致使煤氣通過蝶閥、快速切斷閥泄漏到煤氣支線管道中。由于爐溫較高有 900℃,當煤氣與空氣均勻混合后,達到爆炸極限遇火源產(chǎn)生爆炸,爆炸后產(chǎn)生的沖擊波從煤氣管路分支處金屬波紋管處炸開。
(2)、間接原因是煤氣安全知識學習不夠,加上習慣性操作造成的。在軋鋼廠上報的事故報告中,清楚地寫道用“煤氣”趕空氣而不是用蒸汽或惰性氣體置換。說明軋鋼廠對此次事故的分析,沒有分析清楚,對煤氣安全規(guī)程學習不夠,培訓也不到位。
(3)、在長時間停爐時沒有用盲板閥可靠切斷煤氣,而用蝶閥和快速切斷閥切斷煤氣,是事故發(fā)生的又一個原因。
3、整改措施
(1)、進行煤氣操作規(guī)程和加熱爐安全操作規(guī)程的學習培訓。
(2)、超過1小時的停產(chǎn)或檢修,必須切斷煤氣管道的盲板閥。
(3)、每次停送煤氣的過程,必須執(zhí)行公司下達的煤氣安全操作規(guī)程。
(4)、所有的分段蝶閥,要定時檢查,確保其嚴密性。