一、案例背景
某隧道設計明洞長度17米,因施工條件限制,施工單位先行施工暗洞段二次襯砌。經過前期準備工作,完成鋼筋安裝和測量放線定位后,襯砌臺車已就位完畢,2009年9月15日上午10:00,經過監理檢查,二襯砼厚度、鋼筋制作安裝和止水帶埋設等,符合設計和驗標要求,同意澆筑混凝土。采用混凝土輸送泵澆筑施工。
下午18點30分開盤,第二天7點25分,當砼澆筑至拱頂進入封頂時,拱部靠近端頭模板處外模發生脹模開裂,導致約4立方混凝土外瀉,造成一般質量事故。
處理:該環砼鑿除,重新澆筑。
二、原因分析
施工方未嚴格按施工方案進行加固。對明洞外模板的加固采用¢22鋼筋環狀通過內模板焊接對拉,I16工字鋼間距4米,靠近端頭模板薄弱處未采取加強加固措施,在砼封頂時泵送砼壓力下發生了鋼筋斷裂,導致事故發生。
作為現場監理工程師,僅對鋼筋、止水帶和厚度等關鍵部位作重點檢查,忽略了對外模板加固的認真檢查,未嚴格按驗收標準中關于模板加固牢靠進行驗收,對隧道施工指南理解掌握不透切。
三、經驗教訓
此次事故反映了現場監理人員對安全法規的熟悉和理解仍不夠深刻,執行的力度仍不夠強,對隧道施工的各個階段可能出現的安全隱患預見力不足,對隧道“驗標”和“施工指南”理解和掌握不到位,希望監理人員認真吸取教訓,引以為戒。
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