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某包裝制品廠鍋爐爆炸

2008-10-20   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  一、事故概況及經(jīng)過(guò)

    1988年12月4日8時(shí)47分,黑龍省某包裝制品廠,一臺(tái)KzL2—0.78型鍋爐發(fā)生爆炸,死亡5人,重傷1人。輕傷8人,直接經(jīng)濟(jì)損失120000元。

    該鍋爐系佳木斯鍋爐制造廠1987年3月出廠的產(chǎn)品;1987年7月安裝完畢,同年10月投入運(yùn)行使用。根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,鍋爐運(yùn)行壓力為0.69兆帕。

    事故當(dāng)日6時(shí)40分至7時(shí),由于鍋爐出口處的蒸汽壓力約為0.39兆帕,不能滿足生產(chǎn)間用汽要求,生產(chǎn)車間停止生產(chǎn),夜班司爐工將分汽缸的主汽閥關(guān)閉,停止了爐排轉(zhuǎn)動(dòng),關(guān)閉了鼓風(fēng)機(jī),使鍋爐處于壓火狀態(tài)。7時(shí)50分左右,白班司爐工接班,為了盡快向車間送汽,未進(jìn)行接班檢查,就盲目啟動(dòng)鍋爐,加大燃燒。8時(shí)30分左右,白班司爐工發(fā)現(xiàn)水位表看不見(jiàn)水位,問(wèn)即將下班的夜班司爐工,夜班司爐工說(shuō)鍋爐壓火時(shí)已上滿水。為了判斷鍋爐是滿水還是缺水,白班司爐工去開(kāi)排污閥放水,但打不開(kāi)排污閥,換另外一人也未打開(kāi)。司爐班班長(zhǎng)來(lái)后用管扳子套在排污閥的扳手上準(zhǔn)備打開(kāi)排污閥時(shí),此時(shí)一聲巨響,鍋爐發(fā)生了爆炸。鍋爐爆炸后大量的飽和水迅速膨脹所釋放的能量,將鍋爐設(shè)備徹底摧毀。四根直徑133的下降管已從鍋筒、集箱拔脫飛出,最遠(yuǎn)達(dá)60一70米;60根水冷壁管已從集箱全部拔脫,其中37根已從鍋筒也拔脫飛走;5根后棚管已從管板、后集箱拔脫飛出;鍋筒向前沖出5米撞到壁墻,從后向上向前翻轉(zhuǎn)了180度,形成筒體底部朝天,爐排和底座也向前移動(dòng)2米多。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,在鍋筒下部排污管附近及底部前端有小面積向外凸出。

    后管板管群上方平板部分,四根短桿斜拉撐從管板焊口處全部拉脫,著管群最上一排管孔處以及管板邊起點(diǎn)全部撕開(kāi),此塊平板飛出125米遠(yuǎn),插入凍土地內(nèi)400毫米;后管板管群下方乎板部分,兩根短桿斜拉撐與管板拉脫,同時(shí)平板向外凸出900×350×30毫米。

    前管板管群上方乎板部分,兩根短桿斜拉撐與管板拉脫,平板向外凸出600×350×10毫米,靠近管板扳邊附近有向內(nèi)凹變形60×86×20毫米;前煙箱被砸扁。

    左右集箱不但與下降管、水冷壁管全部分離,而且與鍋爐底座焊縫全部撕開(kāi)飛出。左集箱攔腰炸成兩段。在截?cái)嗵帲溲刂c底部連接焊縫撕成片狀,長(zhǎng)將近700毫米。集箱端部沿下降管孔及水冷壁管孔橋處撕裂長(zhǎng)700毫米,寬為150--180毫米的裂口。右集箱變彎為27度,其撓度為210毫米。

    所有的安全附件和排持閥全部炸離鍋爐本體,除一只安全閥和左集箱上一只排污閥未找到外,其余的的安全閥、壓力表、水位計(jì)、排污閥全部損壞。找到的安全閥也僅剩下閥芯與閥座,其余的部分未找到;壓力表的外殼炸飛,僅剩下?lián)p壞的表盤和彈簧管;水位表已損壞;排污閥有的已炸碎;除塵器向鍋爐后方推出20多米;風(fēng)機(jī)、水泵也遭到嚴(yán)重破壞。

    二、事故原因分析

    為了分析這起事故的原因,事故后對(duì)鍋爐的前后管板、鍋筒、煙管、集箱、下降管等部位分別取樣進(jìn)行化學(xué)成分、機(jī)械性能、金相組織試驗(yàn)或分析。

    化學(xué)成分分析及機(jī)械性能試驗(yàn)結(jié)果表明,用于制造鍋爐的鋼材均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

    金相組織分析得出,煙管和鍋筒下部未見(jiàn)過(guò)熱或過(guò)燒組織,從而可以斷定鍋爐爆炸前未發(fā)生過(guò)嚴(yán)重缺水現(xiàn)象。

    此外,從爆破口撕開(kāi)處的斷口均為剪切斷口,斷口截面呈45˚,說(shuō)明是因超壓造成塑性破壞。

    根據(jù)上述分析, 此起事故是在有較大水容量情況下,因鍋爐超壓所致。造成鍋爐超壓的原因是:

    1.在主汽閥關(guān)閉的情況下強(qiáng)化燃燒。

    夜班司爐工人在交接班前,因蒸汽壓力不足,不能滿足車間生產(chǎn)需要,擅自將進(jìn)入分汽缸的主汽閥關(guān)閉,導(dǎo)致車間生產(chǎn)停機(jī)。白班司爐接班后,為了盡快向車間供汽,既未認(rèn)真檢查,又未監(jiān)視壓力表的情況下,強(qiáng)化燃燒,而且當(dāng)時(shí)鍋筒內(nèi)水位較高而汽空間較小,蒸汽壓力上升較快,形成超壓。

    2.安全閥犭銹死拒動(dòng)。

    由于安全閥銹死,當(dāng)鍋爐內(nèi)蒸汽壓力達(dá)到安全閥始啟壓力時(shí)閥芯不能抬起泄壓,使蒸汽壓力繼續(xù)上升直至爆炸。從找到破損的安全閥已經(jīng)證實(shí)安全閥銹死。同時(shí),鍋爐爆炸前沒(méi)有人聽(tīng)到安全閥泄放聲音,從而可以斷定未找到的那只安全閥也未動(dòng)作。

    3.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

    該廠領(lǐng)導(dǎo)只抓生產(chǎn)不重視安全,幾次發(fā)生人身傷亡事故,不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī),鍋爐房安全管理混亂。

    4.從鍋爐質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重

    鍋爐制造質(zhì)量也存在問(wèn)題,如焊腳高度,坡口尺寸,熔深的高度均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

    三、防火同類事故的措施

    1.使用單位要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī),要重視安全。

    2.制造單位要把住制造質(zhì)量關(guān),特別是焊接質(zhì)量。

    3.加強(qiáng)使用管理,建立健全必要的規(guī)章制度。


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