(一)事故概況
2000年2月29日8時,分廠安排2名職工修整在生產(chǎn)過程中摔凹了的沒出廠的石油液化氣鋼瓶,修整工藝是將1. 6MPa高壓空氣充入瓶內(nèi),然后用乙炔氣槍烤凹部、燒紅后在瓶內(nèi)壓力作用下凹部蚊起,用錘子敲平打磨后修整完成,當2人工作到8時45分時正在修整的鋼瓶突然發(fā)生爆炸,鋼瓶炸成4塊,1塊飛上房頂,其余3塊被炸飛出距現(xiàn)場1~3m。2名職工當場被炸傷倒地。
爆炸鋼瓶是1999年7月出廠的,各種性能良好,只是被碰一個直徑60mm,深10mm的凹坑。
(二)事故原因分析
爆炸后現(xiàn)場有濃重的石油液化氣味,傷員送到醫(yī)院其身上也是石油液化氣味,爆炸鋼瓶瓶體外壁有少量油污,瓶內(nèi)部有石油液化氣味,有燃料痕跡。經(jīng)調(diào)查分析認定,這只鋼瓶是出廠用過后返回的,混入沒出廠的需整修新鋼瓶中。返修時,瓶內(nèi)充入壓縮空氣,與瓶內(nèi)殘留液化石油氣形成爆炸混合氣。在對瓶體凹坑用乙炔火焰加熱時,溫度達到瓶內(nèi)混合氣體燃燒能量,而發(fā)生爆炸。造成這只鋼瓶混人生產(chǎn)現(xiàn)場的主要原因是生產(chǎn)現(xiàn)場管理混亂,各種制度不健全,如返回鋼瓶登記制度、門衛(wèi)檢查制度。公司領(lǐng)導(dǎo)對安全重視不夠,管理不嚴,操作者責(zé)任心不強,沒有開閥確認瓶內(nèi)有無氣味。
(三)預(yù)防同類事故的措施
出廠后有質(zhì)量問題,回廠返修鋼瓶要嚴格檢查、記錄。需修理的鋼瓶,必須先進行置換處理。