2006年1月6日19時50分,3 # LF爐冶煉當班第二包鋼水,當電極降至距液面10CM左右時,電極升降均不動作。經現場自動化人員檢查,發現液壓站內漏油,油位標顯示無油,油泵仍然運轉,便立即通知崗位停泵。崗位班長孫守利關閉了液壓油泵的啟動開關,同時向廠調度做了匯報。20時03分,維檢值班人員尹繼偉、當班班長趙恭欽等六人到現場,了解情況后,趙安排4名鉗工去18米平臺取油,準備加油。這時崗位準備用天車將電極支臂吊起,將鋼水包退出,由于液壓裝置內有余壓,電極夾緊裝置松不開,無法吊起,必須泄壓,趙恭欽便向崗位借一個活扳手,對崗位工說:“我去處理,別轉(泵)了” 后獨自走出主控室,到平臺下面液壓缸處松A相電極液壓缸軟連接接頭處泄壓。20時20分,孫守利看到A相電極臂突然降落,2分鐘后發現趙恭欽臉部流血蹲在1號鋼包車旁。
二、事故原因
1、違章采用拆卸油管的方式泄壓,造成管內高壓油沖擊油管飛舞傷人是這次事故發生的主要原因。
2、傷者本人對液壓系統知識了解不足,在漏油點沒有查出的情況下,急于求成,在沒有對電極采取防墜落措施的條件下,盲目動作是造成此次事故發生的又一原因。
三、防范措施
1、各單位迅速將事故情況傳達每一名員工,要求員工要從事故中吸取教訓,引以為戒,作業時嚴格執行聯系、確認、停電、掛牌、簽字、監護等制度,杜絕類似事故發生。
2、加強員工崗位技能培訓,在對設備性能不了解、運行狀況不明確的情況下不準作業。
3、及時完善全廠各液壓系統的如油箱低油位報警、油泵連鎖自停等防護裝置,使其發揮應有的作用。
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