脫碳溶液泵油系統進堿原因分析與改進(合成氨廠)
2004-10-27
來源:安全文化網
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1、原因分析
自開車以來,脫碳溶液泵05P001曾多次因油系統進堿造成油壓低聯鎖跳車,其共同的特點就是油過濾器壓差高(有時達o.09MPa),油壓低,引起輔助油泵啟動,油泵出口安全閥起跳,油壓大幅度波動,觸及聯鎖跳車。曾懷疑油有雜質,比較臟,但對油箱進行多次較為徹底的置換過濾以后,仍不能有效減少油過濾器因壓差高而切換清洗的次數。后對油質進行取樣分析,發現有大量的堿進入了油系統。經過觀察分析,只有泵體機封漏出的密封水,有可能在滴水槽液位漲至軸承時,沿著軸潤滑油箱體上的軸承護圈間隙,由密封板內孔進入油系統。我們從以下三個方面分析:
(1)泵體機封損壞或密封水壓力低,都會造成機封效果不好,堿液外漏(噴)量大。造成嚴重后果的因素主要有:①密封水壓力低,加入溶液泵機封的水量過小或密封水冷卻器05E006換熱效果不好,密封水溫高,使動、靜機封冷卻不下來,熱量帶不走,容易使機封磨損;②密封水加入量過大,易把水封環擠出來,不僅損壞了機封,還造成堿液外噴;③溶液泵出口壓力波動,開、停車頻繁,水力透平振動大,均能造成溶液泵振動,發生軸位移,容易磨損機封,水封環外出。
(2)造成滴水槽液位高,一個是密封水漏量大,滴水孔排不及,另外是滴水孔易被堿液結晶阻塞,堿液排泄不暢,造成槽內堿液積滿外溢,很容易造成油系統進堿。
(3)軸承護圈間隙過大,密封板內孔磨損,為油系統進堿大開了方便之門,而且還易漏油。
2 預防改進措施
(1)穩定密封水壓力。我廠C02冷凝液泵設計量小,出口壓力僅為1.2MPa,且供給的用戶較多,雖1991年大修中增加了05P007A/B,壓力提高至1.68MPa,但仍然需對冷凝液幾個大用戶實行嚴格管理,優化操作。應注意:①各用戶在開閥時不能過快、過大,調節閥設定限位,增設報警提示,調節以密封水壓力為準,兼顧得當,確保壓力 穩定正常;②補水閥盡量不開,水平衡可用地下槽加水補入系統來維 持;③冷凝液罐液位調節閥LV05023盡量不開,如果液位高可用現場 導淋排放;④如出現密封水壓力大幅度波動,現場要及時調整密封水 量在200~400L/h,確保水量不能過低;⑤降低C02冷凝器05E007A/ B冷卻循環水溫度,增大循環水量,保證CO2冷凝液泵入口溫度,避 免冷凝液泵汽化。
(2)及時調整水冷器05E006循環水溫度,循環水量,確保換熱效 果,保證密封水溫正常。
(3)對密封水管線加蒸汽伴熱,用于冬季管線防凍;配置蒸汽吹管在滴水槽根部加熱,嚴防漏堿結晶,阻塞滴水孔。
(4)加強管理,提高巡檢質量。