(一)事故概況
1990年,湖北省某單位的1臺1000m?球罐開罐檢驗時發現4號支柱角焊縫開裂及部分支柱斜平板式蓋板鼓包。經修復投入運行3個月后,又發現該罐7號支柱產生與4號支柱向類似的開裂現象,該罐被迫停用。
另一單位的7臺200m3液化石油氣球罐開罐檢驗時,發現1號球罐4號支柱角焊縫有長290mm的裂口,該支柱和另外幾根支柱的斜平板式蓋板有鼓包。
1992年元旦前夕,鄂西北最大的液化石油氣站(擁有7臺200m3球罐),有4臺球罐(2號、4號、6號、7號球罐)的6根支柱與球罐相連的角焊縫發生局部開裂。裂口最長達600mm,裂口開裂寬度最大達110mm;其中6號球罐6號支柱焊縫開裂達580mm,球殼表面被拉傷,長230mm,深約6mm。有2根支柱(分布2號、4號球罐)的斜平板式蓋板被掀開,但角焊縫未開裂,還有17根支柱局部發生膨脹,外圓周長膨脹最大的部位表面油漆開裂。
(二)事故原因分析
1.雨水和噴淋長期滲入支柱內形成積水和動機結冰(現場氣溫-13℃)是造成支柱角焊縫開裂,斜平板式蓋板掀起,支柱外圓膨脹的直接原因。在現場可看到從蓋板掀開處脹出的冰柱及角焊縫開裂處的結冰情況。
2.支柱角焊縫、斜平板是蓋板角焊縫的焊接質量差,對7臺球罐的全部支柱的斜平板式蓋板角焊縫的檢查情況,90%的蓋板與球殼相交處的焊縫局部未填滿,2號球罐7號支柱角焊縫裂口處有長達400mm的虛焊,部分有明顯穿孔,用¢1~4mm鐵絲可輕松穿透,這些穿孔則是外界水滲入柱內的通道。
3.支柱角焊縫都未按圖樣要求開焊接坡口,均存在未焊透,深度超過5mm。
4.當時,我國有關球罐的法規沒有關于避免球罐支柱積水結冰的要求。
(三)預防同類事故的措施
1.焊接支柱時,柱腳板的地腳螺母應松開,先焊支柱與球皮的角焊接,后焊支柱與底板及支撐的焊縫,且應對焊縫進行焊后熱處理。
2.在有關球罐設計、制造、安裝驗收的法規中增加避免支柱內積水的要求。