事故名稱:電解槽銅排未連好造成直流系統停車。
發生日期:1985年5月。
發生單位:安徽某廠。
事故經過:電解1#直流系統新上一臺電解槽,由于修槽工分工不明確,現場裝拆銅排的工作混亂。原有跳槽銅排已拆除,新上槽的連接銅排才搭上.壓板螺栓只穿上了而未把緊,修槽工們便相繼離去。裝槽時電解工段和電管組也沒人在現場。不久變電所發現1#直流系統的電流大幅度波動(范圍超過1000A),來回調節也無法穩定(此時外線電壓及2#直流系統都較平穩)。后來從電解廠房傳出啪啪聲,電解操作工這才過去檢查,發現新上槽的兩條連接銅排的壓板螺栓,一只燒的發紅,銅排的一頭上下抖動發出啪啪聲,并出現一道道弧光;另一只已燒斷,下面的壓板和半截螺栓掉在地上.直流電流降至幾乎接近于零.事后檢查時看到,銅排連接處的兩個接觸面上。被電弧燒出幾處小坑。
原因分析:(1)修槽工分工不明,責任心差,上槽時未將新槽連接銅排的壓板螺栓上緊。
由于銅排接頭上剛抹的導電脂粘性大,加上壓板本身的重量,從上面看上去好象連接得很緊密,造成了螺已把緊的假象。而未連好的銅排接頭處,因為電阻大,發熱多,很快就使導電脂熔化流失,壓塊螺栓燒紅燒斷.在未燒斷之前.銅排接頭處似連非連.電流忽大忽小.發熱忽高忽低。加上電磁場造成的吸力.致使銅排不停地伸縮抖動.并與電槽銅排撞擊而發出啪啪聲。在開合的過程中,大電流使兩塊銅排間出現弧光。
(2)上新槽時,電解工段及電管組均無人在場,上完后也沒人檢查驗收,處處無人把關,使隱患得以遺留。
(3)變電所發現l#直流電流大幅度波動,沒有及時向有關部門反映,只有本所查找原因,以至時間拖長使電解銅排的壓塊螺栓燒斷。
教訓:(1)加強安全技術教育和職工安全意識教育,增強職工的責任感;完善管理體制,裝拆槽指定專人負責,明確分工,責任到人,并作好記錄。電槽裝拆時,電解工段或電管組必須有人在場,完成后檢查并記錄確認。
(2)重申各崗位發現異常現象必須立即報告調度室,以便及時掌握情況盡快處理。
(3)本次事故危險性很大,電解為防火防爆工序,一旦碰上氫氣。則可能出現更嚴重的燃燒爆炸事故。
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