事故名稱:氯壓機葉輪腐蝕。
發生日期:1993年2月6日。
發生單位:天津某廠。
事故經過:1月20日1#氯壓機空氣運轉后通氯轉入正常運轉,當時除三級出口溫度稍高外,余者皆為正常。2月4日14時發現各級出口溫度皆有上升,以三級出口溫度最為嚴重,但各級出口壓力正常。2月5日零時主機電流由49A突降至40A,一級進口真空度也由20.58kPa降至17.64kPa。2月6日零時20分發現主機電流降至35A,三級出口溫度高達108℃,四級出口溫度103℃,主機聲音不正常,立即切換,l時50分停機,開蓋檢查發現,三、四級葉輪腐蝕穿孔。
原因分析:1.有水進入l#氯壓機系統以往打開機蓋或中冷器檢查.僅看到有白色粉末,非常干燥,而這次打開1#氯壓機機蓋發現有潮濕的痕跡。另外,4#中冷器底部有黃色的結晶物,經分析為FeCl2和FeCl3,而只有在系統有水情況下與氯氣生成鹽酸再與鐵反應才會生成FeCl2,再進一步氯化生成FeCl3。Fe與Cl2直接反應生成FeCl3必須在550℃高溫條件下進行、而這種條件不其備(三級出口最高溫度為108℃),故無水進到1#氯壓機系統、不會有FeCl3生成。
(1)2#氯壓機中冷器漏,停機后,換好3#中冷器進行空氣運轉長達20多個小時,冷卻水經已漏的中冷器(l#中冷器和4#中冷器)再通過回流管進到2#氯壓機一級進口管,當開2#氯壓機通氯幾分鐘,水就通過2#氯壓機氯氣進口閥門進到氯氣進口總管,在開1#氯壓嘰時,氯氣總管的水的就與氯氣一起進到1#氯壓機中;
(2)2月5日檢修循環泵一天,2月1~5日填料塔酸濃度一直在93%以上(接近93%),也使人懷疑酸循環泵是否上酸,這樣氯氣含水就會超標(當時氯氣含水分析儀壞了,不能提供數據);
(3)氯壓機兩端與抽氣室連接小管因抽氣室旁路閥門小嚴往往進濕空氣(空氣運轉時)。.2.鈦管掉閘35分鐘濕氯氣腐蝕管道、設備,其腐蝕物(FeCl2和FeCl3)進1#氧壓機堵塞三、四級葉輪及其通道(因三、四級葉輪和其通道窄小),流速加大,阻力升高,溫度升高。
教訓:(1)絕對禁止濕氯氣進到氯壓機系統中,一旦發生濕氯氣進到氯壓機中,腐蝕管道與設備,必項清除其腐蝕物,以防堵塞氯壓機葉輪及其通道。
(2)氯壓機各級出口溫度,只要有一級達到或超過100℃就要立即停機;
(3)加強氯氣含水分析儀的管理,必須做到每時每刻都有氯氣含水的讀數,一旦發現氯氣含水超過100ppm,就要在氯氣冷卻、干燥系統找原因,發現問題及時解決,直至含水合格為止;
(4)氯壓積系統嚴禁進水,一旦發現進水,必須清洗干操后方可開車,若該機(進水機)氯氣進口閥門動了,氯氣總管也必須檢查是否有水'若有水,必須清洗干燥之;
(5)氯壓機兩端與抽氣室相連小管要用塑料軟管引出,其端頭要封好,以防抽氣室旁路閥門不嚴往機內進濕空氣。
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