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#3發電機C相封閉母線進水事件

2009-07-27   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  一、事故經過

  2001年7月9日19時50分,#3發電機帶滿負荷運行,電氣值班員在對#3發電機的巡檢過程中,認真仔細,發現#3發電機C相封母靠近頂軸油泵附近的一條焊縫正在向下滴水,大約每隔3~4秒一滴,地下已有大約兩個巴掌大的水印,迅速匯報給班長。

  接到報告后,首先對#3發電機的電氣相關表計、各部溫度、內冷水系統表計、氫氣系統表計等進行詳細檢查,未發現明顯異常,。由于#3發電機內冷水系統因故正在間斷的進行補排,即聯系邵建平停止對#3發電機內冷水的補排工作,密切監視內冷水水位下降情況,然后對#3發電機整段三相封閉母線、出口PT及避雷器柜、中性點消弧線圈柜進行詳細檢查,未發現有水跡象。匯報值長譚衛東,通知檢修人員。

  在檢修人員到來之前,為確定封閉母線的運行狀況,用萬用表在定子接地保護端子排處測得零序電壓與平時基本相同,說明尚未發生電流泄漏或接地現象,同時做好了定子接地及其它可能情況的事故預想。在此期間,還通過輕輕敲擊#3發電機封母各點,對#3發電機出口箱附近封母用聽針進行監聽;密切監視#3發電機內冷水水位流量變化及漏氫量是否增大。

  隨后,應總工程師要求,檢查#3發電機封母微正壓入口壓縮空氣過濾器內無水,并暫時停用微正壓裝置。檢查#3發電機各部連接的氫氣漏氫檢測儀管道,未發現有可能的漏水情況,關閉發電機各部連接的氫氣漏氫檢測儀管道的入口閥門。

  21時55分,經正在現場領導同意,高壓班檢修人員將#3發電機封母C相靠近焊縫漏水處一法蘭螺絲擰松后,有較大水量流出。經化學人取樣進行化驗檢測,未發現漏氫,是內冷水的可能性較大。稍后又對靠近#3發電機封母出口箱處三相封母底部法蘭各松開一個螺絲,C相有水漏出成線,A、B相漏出的是油且緩慢,隨即將#3發電機封母出口箱處A、B封母底部法蘭螺絲恢復緊固。約一個多小時后,#3發電機封母C相底部法蘭漏水基本由緩慢的漏油替代。應蘇副廠長、涂總要求,密切監視漏水漏油情況。

  二、設備檢查情況

  分析認為發電機內部冷卻水系統可能泄漏并漏入封母。經廠部研究決定并向中調申請,#3機于7月13日22時23分進行停機檢查。

  檢修人員打開發電機勵側出線箱人孔門進入檢查,發現內冷水法蘭正在漏水,出線箱底部法蘭以下已積滿油,油量約150kg,且有密封油正向出線箱內漏。將該法蘭拆開后檢查發現,其墊片(聚氯乙烯材料)已被油浸蝕失去彈性,根據化學對內冷水取樣檢測所發現的,內冷水中開始含油、后來含氫的結果,認定該法蘭泄漏,但封母內的油、水并非由此產生。

  檢修人員在停機約數小時后檢查內冷水發電機外法蘭時,發現該法蘭漏水,并觀察到該水漏至發電機封母出線箱蓋上,并且箱蓋上還有漏下的發電機密封油,水和油由箱蓋的縫隙處漏入封母箱內。進一步檢查封母箱內發現,C相定子出線軟連接下部母線絕緣支撐的波紋槽內已積水,有造成C相母線放電及接地的可能。

  三、法蘭泄漏的原因

  #3發電機內法蘭在年初小修時曾進行過檢修,當時發現該法蘭所用的橡膠墊已老化,裂紋如蜘蛛網狀,既失去彈性又無強度。為防止橡膠墊老化后析出的殘渣進入內冷水,經有關人員決定,更換為聚氯乙烯材料墊。此次檢查發現,該材料的墊片耐油性及彈性較差,在#3發電機密封油長期泄漏情況下,該法蘭浸泡在油中,加速老化,加之#3機組振動較大,易產生泄漏(此次已換為耐油橡膠墊)。外法蘭自機組投運后未進行過檢修,所采用的橡膠墊會自然老化,加之機組振動,檢修未及時跟上,也發生了泄漏。

  四、防范措施

  1、汽機分部要采取有效措施,在機組下次大、小修中解決發電機

  密封油泄漏和機組振動較大的問題;

  2、電氣分部要在目前機組客觀條件不利的情況下,研究選擇更合

  適的法蘭墊,同時,要加強對上述法蘭的檢查與維護,發現問題及時予以更換;

  3、運行人員堅持每班對機組排油一次;

  4、熱工分部定期檢查發電機油位報警信號,保證正確可靠。


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