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防止儲罐跑油 (料)十條規定(2)

2006-02-20   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0
    四、切換油罐,先開后關,防止憋壓
    例一:切換原油罐,聯系不周關了人口閥,送油管線又不通,憋壓造成管線破裂跑損原油的事故。1998年6月4日,某煉油廠油品車間16:00~24:00班,02、03、04三個碼頭均在往罐區3#原油罐送油。18:00,油槽員準備切換12#罐收油,但發現12#罐收油管線伴熱線不熱,懷疑管線不通,便向分廠值班調度匯報并取得同意后,準備由碼頭用泵頂。20:00左右,他將此情況通知02、03、04碼頭,提醒他們注意泵壓變化。因03碼頭班長離崗吸煙,并于17:00時就讓泵工回家休息。接電話的工人傳達電話不清,于是頂崗看泵人員離崗去操作室打電話詢問情況。20:20,3#罐收滿,油槽員就將該罐人口閥關閉。因去12#罐的收油線不通,造成壓力急劇上升憋壓;同時,03碼頭螺桿泵壓力繼電器因沒有送電而不起保護作用。操作員又不在現場,致使03碼頭吊架上一根12米長、直徑250毫米的金屬軟管和02碼頭一根舊膠管同時破裂跑油。
    事故原因剖析:
    1.切換油罐遇到管線不通時,必須加強聯系,做到準確無臥誤,防止因此而憋壓造成事故;
    2.加強管線管理,管線用完必須及時處理,防止凍凝引起憋壓。
    例二:切換裂化汽油罐時錯開閥門,憋壓后頂開安全閥造成的跑油事故。
    1981年11月15日,某石油廠汽油調合罐區145#裂化汽油罐已滿。當班的兩名油槽員到罐區切換146#罐收油。切換時,錯把催化汽油閥門當作裂化汽油閥門打開,造成熱裂化車間汽油25分鐘送不出裝置,堿洗罐安全閥被頂開,待再打開146#罐的裂化汽油進料閥時,已造成11噸裂化汽油流人污水場隔油池中。
    事故原因剖析:因油槽員在切換閥門時,不按“先開后關、防止憋壓”的原則,而是馬虎從事。即一名口授,另一名操作。兩人誰也沒有認真復查便匆匆離去。等引起憋壓流出了裂化汽油,才知道搞錯了閥門。
    五、清罐以后,認真檢查,才能投用
    例一:清罐檢修后忘關脫水閥,貿然進油造成的跑油事故。
    1981年7月29日,某煉油廠輸轉車間88單元檢修清掃 143#罐后,脫水閥忘了關。油槽工收油前也不檢查,就把汽油改進該罐。進油后還是不去巡檢。而下一班接班的油槽工接班時也不檢查、不汁量,還編造假記錄。致使脫水閥跑油長達12個小時,跑損裂化汽油119噸之多。
    事故原因剖析:清罐收油不檢查,收油過程不巡視,都是違章違規。稀里糊涂接了班,數字不對假記錄,就是不愿走一走,查查問題究竟在哪里。
    例二:脫水閥全開,清罐之后不檢查造成的跑油事故。
    1980年4月6日,某煉油廠油品車間變壓器油罐區704#罐 (1000立方米)準備收油。操作員接通知后,沒有按規定對該罐進行全面檢查,而只是順防火墻巡檢了一遍,沒有發現什么問題,就通知變壓器油車間送油。收油兩小時后,操作人員突然想起白天清洗704#罐后,不知脫水閥關沒關,急忙趕到704#罐去看,才發現脫水閥全開著,送進去的油已經跑光。這次事故共跑損變壓器油12噸,直接經濟損失達1.44萬元。
    事故原因剖析:清罐后,必須要進行認真全面的檢查,確認無問題后,才能聯系收油。
    六、現場交接,嚴格認真,避免差錯
    例一:交接班含糊其詞,接班后盲目亂干,造成了長達7個多小時的跑油事故。
    1984年8月19日,某煉油廠停車檢修,當汽油管線掃通后,為避免大量蒸汽進入油罐,影響油品質量和油罐安全,當即關閉罐的入口閥,蒸汽往跨線連通閥開口處排空。當班人員沒有向接班人員交待此事,僅在交接本中寫了“汽油管線在吹掃中”。接班人員上崗后,發現102#罐人口閥關閉,在未對其他閥門狀況進行檢查的情況下,到21:00就把102#罐入口閥打開了。于是在靜壓力作用下,102#罐內汽油從連通閥開口處跑出,直到次日凌晨才被泵工發現。跑油長達7個小時,跑損汽油167噸。
    事故原因剖析:崗位人員工作極不負責,交班含糊其詞,接班不認真檢查,操作中誤開閥門,又不執行巡回檢查。
    例二:脫水中途換人,中間交接過后忘了脫水一事,引起的汽油跑損事故。
    1981年5月19日,某石化廠運銷科計量組為搞油罐標定,要求油晶車間汽油大班對202#罐進行脫水。5月18日開始脫水,19日15:30,當班脫水監護人上罐檢尺后,由于提前離崗,將其監護、關閥工作移交給當班大班長。大班長應諾了工作后,隨即也離開了脫水現場,并將脫水一事忘了,直到16:30發現,已跑損汽油15噸。
    事故原因剖析:中途交接,必須做到交清、接細,絕不能隨隨便便,大班長負有不可推卸的主要責任,一是把重要的脫水一事忘了;二是離開前理應安排專人監護脫水。
    七、呼吸閥門,定期檢查,防止抽癟
    呼吸閥門這里指的是油罐上的機械呼吸閥門。這是一個用是火車的聲音。23:40,操作員到罐區關閥時發現該罐已抽癟。原來當天下了大雪,氣候突然變冷,致使304#罐機械呼吸閥片凍死,同時透光孔又被封閉,裝車時罐內形成負壓,罐體被抽癟,造成罐頂及罐壁嚴重塌陷。
    事故原因剖析:沒有按規定進行定期檢查。該罐入冬前對呼吸閥未作詳細檢查。沒有采取有效的防凍、防凝措施,致使罐體抽癟。
    例三:呼吸閥失靈,液壓安全閥又上了盲板,造成污油罐抽癟事故。
    1981年12月8日,某煉油廠北油品車間中間罐區305#污油罐,因罐頂部液壓安全閥被加上了盲板停用,同時罐頂機械呼吸閥又失靈,當開泵送油時罐被抽癟,罐壁上部三層鋼板凹陷。
    事故原因剖析:油罐頂部液壓安全閥應根據季節變化定期檢查,更換封油,保證其安全好用,絕不能隨意加上盲板;對機械呼吸閥的各部件也沒按規定進行定期檢修,防止銹蝕失靈。

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