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防止儲(chǔ)罐跑油 (料)十條規(guī)定(1)

2006-02-20   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

防止儲(chǔ)罐跑油 (料)十條規(guī)定

1.按時(shí)檢尺,定點(diǎn)檢查,認(rèn)真記錄。
2.油品脫水,不應(yīng)離人,避免跑油。
3.油品收付,核定流程,防止冒串。
4.切換油罐,先開(kāi)后關(guān),防止憋壓。
5.清罐以后,認(rèn)真檢查,才能投用。
6.現(xiàn)場(chǎng)交接,嚴(yán)格認(rèn)真,避免差錯(cuò)。
7.呼吸閥門,定期檢查,防止抽癟。
8.重油加溫,不應(yīng)超標(biāo),防止突沸。
9.管線用完,及時(shí)處理,防止凍凝。
10.新罐投用,驗(yàn)收簽證,方可進(jìn)油(科)。

    一、按時(shí)檢尺,定點(diǎn)檢查,認(rèn)真記錄
    檢尺,就是測(cè)量?jī)?chǔ)罐液位的實(shí)際高度。按時(shí)檢尺,便能隨時(shí)掌握儲(chǔ)罐的儲(chǔ)存數(shù)量。定點(diǎn)檢查,是對(duì)儲(chǔ)罐系統(tǒng)易跑冒油 (料)的關(guān)鍵部位(如量油孔、呼吸閥、切水口以及附屬管線等)進(jìn)行定點(diǎn)、定時(shí)巡回檢查。對(duì)檢尺數(shù)據(jù)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真如實(shí)作好記錄,以免出現(xiàn)差錯(cuò),防止儲(chǔ)罐跑損油料事故的發(fā)生。
    例一:不按規(guī)定對(duì)進(jìn)油罐進(jìn)行檢尺,事后不檢查。想當(dāng)然估計(jì)滿罐時(shí)間,造成跑冒油事故。
    1982年3月16日,某煉油廠油品車間泵房班長(zhǎng)接調(diào)度指令,將149#罐的變壓器油壓到150#罐。14:30啟動(dòng)泵轉(zhuǎn)油。1小時(shí)后操作工去量油時(shí),只量了149#罐的油尺,而未量150#進(jìn)油罐,向班長(zhǎng)又只報(bào)了油尺,而未報(bào)罐號(hào)。班長(zhǎng)按慣例誤認(rèn)為是150#油罐儲(chǔ)量,錯(cuò)誤地預(yù)測(cè)滿罐時(shí)間。事后又不進(jìn)行檢查,直到16:50才發(fā)現(xiàn)150#罐裝滿油已冒出,跑損了變壓器油 38噸多。
    例二:不按規(guī)定檢尺,又不現(xiàn)場(chǎng)巡檢,導(dǎo)致靜止罐串油冒頂。
    1980年1月2日17:30至次日7:30,某煉油廠儲(chǔ)運(yùn)分廠油品車間兩名工人在六壟原油罐區(qū)上夜班時(shí),沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,除了在接班時(shí)對(duì)606#靜止油罐檢查過(guò)一次外,此后,既沒(méi)有檢尺計(jì)量也沒(méi)有按時(shí)巡回檢查。致使606#罐因進(jìn)口閥門關(guān)閉不嚴(yán),串油未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成罐冒頂跑損原油405噸。
    二、油品脫水,不應(yīng)離人,避免跑油
    儲(chǔ)罐的油品脫水,是儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)保證安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。油品帶水極易帶來(lái)靜電危害,如罐內(nèi)油品在含有水分的情況下進(jìn)油,則罐底部的積水和其他雜質(zhì)必然會(huì)受到激烈的攪動(dòng),而升降沉浮于油品之中,由于水和雜質(zhì)的浮沉,會(huì)使油品液體產(chǎn)生大量靜電。另外,帶水油品送出加工也是不允許的,將會(huì)帶來(lái)操作過(guò)程中這樣那樣的問(wèn)題。因此必須進(jìn)行油品脫水。在油罐脫水過(guò)程中規(guī)定不得離人,否則便有可能發(fā)生跑油事故。
    例一:違章操作,球罐邊進(jìn)料邊脫水,且離崗,使液化氣大量外逸,造成重大爆燃事故。
    1988年10月X日,某石化公司煉油廠油品車間球罐區(qū)發(fā)生重大爆燃事故,死亡26人,燒傷15人。10月21日23:40,當(dāng)班一名操作工和班長(zhǎng)在3號(hào)區(qū)914#球罐進(jìn)行開(kāi)閥脫水操作。由于未按操作法操作,未關(guān)閉球罐脫水包的上游閥,就打開(kāi)脫水包的下游閥,在球罐內(nèi)有0.4兆帕壓力的情況下,邊進(jìn)料邊脫水,邊致使水和液化氣一起排出,大量外逸,23:50,球罐區(qū)門衛(wèi)人員發(fā)現(xiàn)跑料后,立即通知操作工。22日0:05,操作工關(guān)閉了脫水閥。從開(kāi)閥到關(guān)閥前后約25分鐘,跑損的液化氣約 9.7噸。保安公司職工見(jiàn)液化氣不散,又提醒當(dāng)班注意,但未能按操作規(guī)程的要求采取緊急排險(xiǎn)措施。逸出的液化氣隨風(fēng)向球罐區(qū)圍墻外的臨時(shí)工棚內(nèi)蔓延和墻外低洼處積聚。1:07,擴(kuò)散并積聚的液化氣遇到墻外工棚內(nèi)的火種,引起爆燃,事故直接經(jīng)濟(jì)損失9.8萬(wàn)元。
    例二:油罐脫水忘關(guān)閥門,長(zhǎng)時(shí)間不檢查造成的一起跑油事故。
    1986年10月2日,某公司石油廠油品車間燈油泵房崗位,是夜為42#油罐脫水,準(zhǔn)備交庫(kù)。15分鐘后,見(jiàn)脫水基本合格,卻忘記關(guān)脫水閥門,就和運(yùn)銷科計(jì)量員辦了交罐手續(xù)。計(jì)量員也沒(méi)到罐下認(rèn)真檢查和按時(shí)巡檢。直到次日4:00,其他崗位人員發(fā)現(xiàn),才將脫水閥關(guān)閉。跑油長(zhǎng)達(dá)8個(gè)多小時(shí),跑損0#柴油 397噸。
    例三:油水不分,檢查不細(xì),造成跑油事故。
    1986年6月23日,某煉油廠油品車間潤(rùn)滑油中間罐區(qū)兩名油槽員為205#罐脫水,50分鐘后,見(jiàn)水量仍較大,即向班長(zhǎng)匯報(bào),班長(zhǎng)回答:“什么時(shí)候脫完水,什么時(shí)候換罐!钡23:00,天要下雨,一油槽員心急,為了快脫水,又將脫水閥開(kāi)了3—4扣。0:40,班長(zhǎng)來(lái)到罐區(qū)脫水池前用手一試見(jiàn)是油,才把閥門關(guān)了,歷時(shí)3小時(shí)10分,跑損蠟油165噸。
    例四:脫水同時(shí)離崗去進(jìn)行其他工作,造成了跑油事故。
    1981年2月10日,某車間潤(rùn)滑油工段的621#罐脫水,當(dāng)計(jì)量員開(kāi)放水閥后,還到其他罐去計(jì)量檢尺、結(jié)量、報(bào)量,便忘了關(guān)該罐的脫水閥,并未向下一班交待。當(dāng)下一班計(jì)量員發(fā)現(xiàn)跑油,已白白流掉了含蠟精油129噸。
    三、油品收付,核定流程,防止冒串
    例一:1995年9月5日14時(shí),某石化廠聯(lián)合裝置常壓塔沖塔,柴油不合格進(jìn)308#罐。9月7月21:00,將308#罐的1171噸不合格柴油倒向103#原油罐準(zhǔn)備回?zé),由于操作工不認(rèn)真,錯(cuò)開(kāi)了閥門,又沒(méi)有認(rèn)真檢查,將不合格柴油送到503#重油罐,并作為重燃料送到熱電廠,到9月8日13:45,油罐檢尺時(shí)才發(fā)現(xiàn),據(jù)統(tǒng)計(jì),共串油971噸,損失16.1萬(wàn)元。
    例二:1993年10月21日,某石化公司煉油廠發(fā)生重大火災(zāi)事故。該廠半成品車間無(wú)鉛汽油罐區(qū)的310#罐(10000米3)在進(jìn)行汽油循環(huán)調(diào)合時(shí),因開(kāi)錯(cuò)閥門,相鄰的311#罐造成串罐外溢,遇拖拉機(jī)的尾氣火花導(dǎo)致爆燃,過(guò)火面積為23400米2,溢罐跑損及燒掉90#汽油182.4噸,并造成現(xiàn)場(chǎng)2人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失38.96%萬(wàn)元。


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