2001年某地區一座110 kV變電站2號主變三側突然跳閘,發主變本體重瓦斯跳閘信號、主變三側開關跳閘信號。經檢查主變本體沒有異常和故障,二次回路也正常,主變瓦斯外觀無異常且無氣,設備試驗也未發現異常,說明主變本體無故障,決定繼續運行。然而,經過一個星期的運行,又發生主變本體重瓦斯跳閘。再次檢查試驗,與上次基本相同,主變本體無異常。因當時所帶負荷無穿越性故障,也無大負荷沖擊,初步判斷跳閘原因為主變油枕運行不正常,在采取措施后,運行恢復正常。
1 主變跳閘事故原因
(1) 該變壓器油枕結構如圖1所示。在主變運輸過程中,未按膨脹器說明書進行充氣運輸,且未采取任何防震措施,致使膨脹器在運輸過程中受到較大外力沖擊,造成膨脹波紋管導向輪損壞。當油溫升高時,出現膨脹器非連續性移動,產生突然變化的油流,使輕瓦斯繼電器動作。
圖1 變壓器油枕結構
(2) 廠方人員在現場安裝變壓器時,未認真檢查油枕和膨脹器,也未詳細向運行單位進行技術交底。安裝后,未打開油枕呼吸器閥門,致使變壓器在不正常運行一年多,連續幾次發出輕瓦斯信號后才引起注意。
(3) 油枕呼吸器閥門未能打開,在油溫升高、體積增大時,膨脹器不能自由伸縮,較大的油壓使膨脹器嚴重變形,此時即使打開呼吸器閥門,其伸縮過程也不呈線性變化,引起輕瓦斯繼電器跳閘。
(4) 檢修運行人員未認真閱讀使用說明書,又未按要求認真進行設備驗收,就將設備投入運行。
(5) 第一次跳閘后未認真分析事故原因,使主變連續2次跳閘,造成不必要的停電和限荷。
(6) 此型號油枕采用臥式波紋管作為體積補償元件,由于振動和波紋管本身的重量,容易造成波紋管的變形和卡澀。
2 防范事故措施
(1) 運輸前應從排氣口充入空氣,使油枕油位達到規定值,然后關閉呼吸口和排氣口,使波紋管壓縮后不會在油枕內擺動受損。
(2) 安裝時要打開排氣口和呼吸口,用氣泵從呼吸口向內充氣,將油位指示調到與現場變壓器油溫相對應的刻度,然后關閉呼吸口。
(3) 油枕支架弧面與油枕弧面需配合好,使油槽底面與支架均勻接觸,避免支架弧面局部受力,導致油枕負重變形,影響波紋管的正常工作。
(4) 此種油枕的外殼雖然允許現場施焊,但應盡量采用斷續焊并減少焊角尺寸,防止焊接時造成油枕外殼變形。
(5) 此種油枕雖經原電力部鑒定,但操作較復雜,使用要求和安裝工藝要求高。從運輸、安裝到使用過程,施工單位、運行檢修單位都應高度重視。
(6) 油枕支架在現場裝配時,最好采取螺栓連接,這樣可避免油枕外殼因焊接而變形。
(7) 排氣口必須關閉嚴密,除在排氣操作時打開外,在進行補油或放油機運行中也不要再打開,以免進入空氣產生假油位。調整油位時應先將散熱器、套管座及其它高點的空氣排盡。
(8) 油枕投入工作時的狀態應是:呼吸口閥門常開,排氣口閥門常閉,注油口閥門關閉。
(9) 油枕在運輸、安裝過程中應避免受到撞擊和擠壓而產生變形,影響內部波紋管的工作。
(10) 油枕的容積必須嚴格按要求進行選擇,油必須加足,以防止冬季氣溫低時,造成油位較低時的補油期輕瓦斯頻繁動作。
作者單位:內蒙古臨河巴彥淖爾電業