長期以來張家口發電廠HP磨煤機石子煤排放率高達1%~4%,浪費極大,嚴重影響了機組供電煤耗、鍋爐熱效率等經濟指標。由于不能用水沖,嚴重制約電廠的文明生產。經過多年對磨煤機的分析和研究,通過對葉輪風環、分離器等部件的改造,使張家口發電廠HP磨煤機石子煤排量降到0.4%左右,取得了顯著的效益。
關鍵詞:磨煤機 風環 降低石子煤
石子煤排放率是衡量磨煤機運行狀況的重要指標,實現石子煤自動排放是電廠文明生產的基礎。張家口發電廠(以下簡稱張電)在降低HP磨煤機石子煤排放方面做了大量工作,進行了嘗試性改造,取得了非常好的效果。
HP磨煤機主要技術參數見表1。
表1 HP磨煤機主要技術參數
1 石子煤排放率高的原因及對策
葉輪風環處的有效風速是決定HP磨煤機石子煤排放量最重要的因素,經過現場測繪和計算,張電原HP磨煤機葉輪風環處有效理論風速為v=35~40m/s(正常工況下),通流面積約為S=0.5~0.6m2,風環風速仍有進一步提高余量。經過反復測算和試驗,認為可將該處風速提高到60 m/s,且不會影響該磨煤機的正常運行(如磨煤機出力和原煤中異物的排除等)。
造成張電HP磨煤機風環處有效風速低的原因還有:磨煤機風道入口積煤(石子煤),影響一次風的流通,從而使沿風環進入的一次風風速不均勻;分離器中間襯板安裝工藝不合理,容易脫落、斷裂,造成漏風量增大,嚴重影響風環處有效風速;分離器底邊襯板與中間襯板高低不平,與調節罩的間隙不能保證設備技術文件的規定(13mm均勻間隙的要求),漏流大;葉輪的一次風通道線型不佳,一次風流過葉輪風環時,由于節流環與葉輪間的直角面使氣流局部嚴重受阻。另外,中間襯板設計太厚,影響磨輥間隙的調整,也是造成該類型磨煤機石子煤排放率高的重要原因之一。因此要想進一步降低HP磨煤機石子煤排放量必須對該型磨煤機進行以下改造。
(1)重新調整底邊襯板,使之與中間襯板平齊,安裝牢固。另外根據該磨煤機多年的運行和維護經驗,分離器底邊襯板和中間襯板與葉輪調節罩的間隙可進一步縮小,將間隙調整到8~10mm較為合適(見圖1),以使調節罩隨葉輪旋轉時能保持較小的、均勻的間隙,大大降低漏風量。
(2)原中間襯板改為厚24mm的16Mn鋼板,提高了其耐磨性,消除原中間襯板因不耐磨而造成的脫落和斷裂(影響風速和磨輥間隙調整),并消除了由于其脫落和斷裂后造成的磨煤機退出運行的隱患。
(3)葉輪葉片上靠葉輪風環的內側焊接節流環,改變了通流面積,當流量q標準狀態下為80km3 /h時,滿足流速v 為60m/s的要求(見圖1)。另外,將葉輪風環材料改為16Mn,提高了其使用壽命。
(4)從節流環外側至葉輪風環內側底圓間加焊厚10mm的16Mn弧型鋼板,使其與葉輪外側形成流線型噴嘴,以便一次風流過葉輪時分配更加均勻,并使阻力損失降低(見圖1)。
(5)恢復風道入口防護網,以防止石子煤進入風道,防止風道內積煤和結焦,減少一次風流量和壓力的損失。
圖1 HP磨煤機葉輪風環改造示意圖
2 方案的實施及效果
2000年3月上述改造方案首先在2號爐4號磨煤機上實施,試驗成功后,在隨后的1~4號爐檢修中全面推廣,截止2002年5月,24臺磨煤機的改造工作全部完成,效果非常顯著,石子煤排放率從原1.5%左右(磨損后期更大,可達到3%~4%)降到檢修后的0.4%左右,至少降低了74%,機組供電煤耗降低了1.1%。
改造前后的效果比較見表2。
表2 2號爐改造前后磨煤機風環風速石子煤排放情況
3 效益分析
石子煤排放量的大幅度降低,節約了能源的消耗,降低了發電成本。
直接經濟效益:張電1~4號爐每臺爐每天燃煤約2080t,1年(按300天計)可節約原煤2080×1.1%×300=6864t,1t原煤按160元計算,6864t原煤折合人民幣1098240元,4臺爐每年可節約費用約440萬元,而改造1臺爐的6臺磨煤機所需費用不足12萬元。
另外,為張電石子煤實現自動排放奠定了基礎;大大減少了對機房環境的污染,降低了工人勞動強度;對實現電廠安全文明生產創造了條件。
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