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一起水壓機(jī)失控事故原因分析及其預(yù)防措施

2006-08-11   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

    水壓機(jī)是鍋爐及壓力容器制造廠的關(guān)鍵設(shè)備,其工作介質(zhì)是水。具有工作壓力高、管道閥門多,工作振動(dòng)大,設(shè)備體積大,自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。由于該設(shè)備使用相對(duì)較少,相關(guān)人員缺乏經(jīng)驗(yàn),在使用過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生一些問(wèn)題,影響企業(yè)的正常生產(chǎn),造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。本文通過(guò)一起水壓機(jī)失控事故原因分析,旨在找出水壓機(jī)使用過(guò)程中管理與技術(shù)上的薄弱環(huán)節(jié),并提出相應(yīng)的預(yù)防措施,以供廣大同行借鑒。

    1、設(shè)備概述

  該水壓機(jī)系我廠60年代自行設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試。原設(shè)計(jì)工作壓力為1000t,由供水系統(tǒng)和本體兩部分組成,本體由上橫梁、方柱、活動(dòng)橫梁、主工作缸、提升缸、頂出缸、工作臺(tái)、底座構(gòu)成,供水系統(tǒng)由高壓泵、管道、氣控分配閥組成。由于水壓機(jī)的工作水源直接由高壓泵供給,不利于泵的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,而且氣控分配閥靈敏度低,不便操縱。所以,我廠于1996年對(duì)其供水系統(tǒng)進(jìn)行了全面改造。改造后的供水系統(tǒng)(見(jiàn)圖)分為高、低壓供水回路,低壓水由充液罐經(jīng)閥門直接供給水壓機(jī)本體。高壓水由高壓水罐經(jīng)最低液面閥,分配閥(由先導(dǎo)閥控制開(kāi)閉)供給水壓機(jī)本體。高壓泵一般只是給高壓罐供水,減少了高壓泵的負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間,延長(zhǎng)了其使用壽命。為了防止高壓水罐缺水,其上設(shè)置了水位控制器。

    當(dāng)高壓水罐的水位達(dá)到設(shè)定水位的下限時(shí),水位控制器發(fā)出信號(hào),水泵就給高壓水罐泵水,當(dāng)水位升至設(shè)定水位的上限時(shí),水位控制器再發(fā)出信號(hào),水泵停止供水。為了確保安全,還設(shè)置了超高和超低水位保護(hù)。當(dāng)高壓水罐的水位達(dá)到超高保護(hù)水位時(shí),水位報(bào)警器報(bào)警,且切斷高壓泵的電源,讓其停止工作;當(dāng)達(dá)到超低保護(hù)水位時(shí),水位報(bào)警器報(bào)警,且關(guān)閉最低液面閥,切斷高壓水罐的供水回路,以防高壓水罐因缺水而引發(fā)安全事故。

  2、事故經(jīng)過(guò)

  1997年6月10日9時(shí)20分,水壓機(jī)班組要壓制一批封頭急件,班組成員按事先約定的分工要做準(zhǔn)備工作,因模具固定需將活動(dòng)橫梁落下來(lái),操作人員準(zhǔn)備操作時(shí),習(xí)慣性地向左邊看了看充液罐的水位指示器,結(jié)果發(fā)現(xiàn)水位不足。經(jīng)確認(rèn)高壓水罐水位在正常的范圍后,將主工作缸直接接通高壓罐的高壓水(按安全操作規(guī)程,應(yīng)先接通充液罐的低壓水,再接通高壓罐的高壓水),目的是想將高壓水在回程時(shí)補(bǔ)充給充液罐。當(dāng)水壓機(jī)的活動(dòng)橫梁下降了300mm時(shí),大家聽(tīng)見(jiàn)主工作缸中有氣體流入的聲音,松開(kāi)控制按鈕后,水壓機(jī)活動(dòng)橫梁繼續(xù)下滑,慢慢地轉(zhuǎn)變?yōu)樯稀⑾抡駝?dòng),水壓機(jī)變成了空氣錘。裝在活動(dòng)橫梁T形槽中的M30的螺栓與模具相碰撞,折斷后,飛出10m開(kāi)外。見(jiàn)此情形,工作人員嚇得驚慌失措,四處逃竄。直到技術(shù)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)后,才采取控制措施,局面才得以控制。但一起重大安全事故已經(jīng)釀成,所幸的是本次事故未造成人員傷亡,高壓氣體尚未竄到低壓充液罐,否則,后果不堪設(shè)想。

  3、事故現(xiàn)場(chǎng)勘察情況

  (1)水壓機(jī)工作缸密封件、緊固螺栓損壞。

  (2)水壓機(jī)活動(dòng)橫梁的T形槽損壞,封頭模具上模被破壞。

  (3)高壓管道及各工作缸內(nèi)充滿高壓氣體。

  (4)高壓水罐的實(shí)際水位與水位指示燈指示的水位不相符。

  (5)水箱內(nèi)的水面比停機(jī)時(shí)水面高出很多,且為滿箱水。

  4、事故原因分析

  經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察、科學(xué)分析及調(diào)查取證,發(fā)現(xiàn)高壓水罐缺水,高壓氣體竄出,導(dǎo)致水壓機(jī)失控的原因有以下幾點(diǎn):

  (1)水壓機(jī)最低液面閥泄漏是導(dǎo)致此次事故的直接原因,經(jīng)拆卸最低液面閥檢查,發(fā)現(xiàn)其密封止口面不光滑,因而密封不嚴(yán),在停機(jī)的時(shí)間段高壓水罐內(nèi)的水經(jīng)最低液面閥、高壓泵的循環(huán)控制閥,高壓泵的進(jìn)水管泄漏到水箱。一旦水壓機(jī)使用高壓水,高壓管內(nèi)的余水及高壓水罐內(nèi)的少量高壓水不能滿足工作的需要,從而導(dǎo)致水壓機(jī)缺水,氣體溢出,控制閥失靈,造成水壓機(jī)失控。

  (2)水位控制器失靈,是導(dǎo)致此次事故的間接原因。該水位控制器失靈,水位指示燈指示的水位為假水位,使泵站工作人員不能正確判定高壓水罐的水位。同時(shí),最低水位保護(hù)推動(dòng)了應(yīng)有的作用,致使高壓水泵不能及時(shí)補(bǔ)充水源,造成缺水。

  (3)安全意識(shí)淡薄、違章操作、規(guī)章制度不落實(shí)是導(dǎo)致此次事故的根本原因。事后有關(guān)人員反映,泵房工作人員曾向設(shè)備部門反映過(guò)高壓水罐泄漏問(wèn)題,但未引起重視,致使故障未能及時(shí)排除,錯(cuò)過(guò)了一次避免安全事故的良機(jī),同時(shí)操作人員違反安全操作規(guī)程,隨意改變操作順序及操作方式,最終引發(fā)了事故。

  5、事故預(yù)防措施

  為了避免類似事故的再次發(fā)生,做到防患于未然,我們必須采取一些必要的預(yù)防措施。

  (1) 安全生產(chǎn)管理方面

    強(qiáng)化管理,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。不僅要建立健全崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、巡回檢查制、交接班制、專人負(fù)責(zé)制,同時(shí)還應(yīng)當(dāng)建立考核獎(jiǎng)懲制度,獎(jiǎng)罰分明,做到對(duì)事不對(duì)人,通過(guò)規(guī)范的制度管理,防止事故的發(fā)生。

    (2)設(shè)備操作方面

  加強(qiáng)設(shè)備原理、安全知識(shí)的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,尤其是危險(xiǎn)性較大的設(shè)備,同時(shí)要加強(qiáng)事故預(yù)案的學(xué)習(xí)和演練,這樣,既有理論知識(shí)又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提高了職工預(yù)防和處理事故的能力。

  (3)設(shè)備維修管理方面

  設(shè)備主管部門要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備使用部門的監(jiān)督檢查和考核,不僅要自己發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,而且要積極聽(tīng)取、重視基層反饋的安全隱患信息,并進(jìn)一步落實(shí),不能聽(tīng)之任之。要加強(qiáng)對(duì)監(jiān)測(cè)儀表的校定和維修,特別是對(duì)水位控制器、先導(dǎo)閥這樣的可引發(fā)重大安全事故的裝置要定期檢驗(yàn),確保其靈敏有效。


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