一、案例背景
**特大橋70#墩身爆模。其墩身模板安裝加固好后進行墩帽鋼筋綁扎,于2009年5月25日下午13時左右施工完畢,14:25經施工單位自檢合格后向我監理工程師報檢,14:50我現場監理檢查墩身模板高14.5m,墩帽模板長8.298m,寬2.802m,模板誤差滿足驗收標準,檢查鋼筋規格、數量、間距符合設計圖紙要求,保護層厚度在3.5~5.1cm之間符合要求,同意進入下道工序。
混凝土泵車于17:50到達施工現場,第一車C35混凝土于20:10到達施工現場,經測試坍落度為175mm,溫度為22℃,滿足混凝土施工要求。20:30開始澆筑墩身混凝土,施工過程正常。現場施工相關負責人和監理到位,現場作業人員6人。
當混凝土澆筑到127m3時(墩身高度9.5m左右,時間0:27),墩身模板靠南昌方向(墩高2m處)突然“碰”的一聲破裂,墩身鋼筋隨即向下滑,混凝土流出,我監理人員和施工單位值班人員立即清點施工人員,發現有2人被困鋼筋下面,立即報警119求助,并四周尋找,發現李某躺在離70#墩5m左右處。立即安排人員組織施救,然后在第一時間向上級領導匯報,0:50左右120救護車到達現場立即將李某送往醫院,送走時間1:15時。
1:20消防人員趕到現場并施救,同時建設、施工、監理單位相關負責人相繼趕到現場參與救援。被困人員劉某于2:18救出并送往醫院,被困人員王某于2:55救出并送往醫院。
2人重傷,1人輕傷。
二、原因分析
1、模板之間連接螺栓沒有全部上滿或者個別螺帽沒有擰緊,致使模板受力不均勻,澆筑混凝土時由于振搗致使模板承受壓力過大引起爆模。
2、攪拌站在配制混凝土時未嚴格的按施工配合比配制,混凝土已澆筑4小時還沒有初凝,模板承受的壓力在不斷增加,致使模板承受壓力過大引起爆模。
3、施工單位值班人員和旁站監理在澆筑混凝土過程中,沒有嚴格控制混凝土分層澆筑厚度(30cm一層),致使混凝土澆筑速度過快,導致混凝土振搗時模板的某個部位承受壓力過大引起爆模。
三、事故處理
1、工程事故處理方案由施工單位編制并按有關規定上報審批后實施,現場監理全過程監控。
2、對相關責任人的處理:現場監理在模板驗收及旁站過程中工作不細致,對模板間連接螺栓未全部上滿的問題沒有提出處理意見,對混凝土澆筑工藝及坍落度檢測控制不到位,監理部決定對其作出書面通報和罰款的處分。
四、經驗教訓
1、此事故給我們敲響了警鐘,安全質量事故隨時可能在我們的眼皮底下發生,安全質量無小事,因此我們必須時時刻刻繃緊安全質量這根弦,增強責任心,加強業務學習,加強現場巡視檢查,發現問題及時通知施工單位整改,并對整改結果進行認真復查。
2、現場監理必須負起各工序檢查驗收及旁站監理責任,嚴格按驗收標準逐項檢查,不放過任何環節。在旁站監理中不能只是人到場,要切實按旁站監理工作內容做好每個環節的檢查,發現問題要及時督促施工單位整改。