1、事故經過
2006年8月16日,點45分燒結回轉窯在19出料后,發現地下通廊冒煙和冷卻器電振出紅料,接著發現3#大傾角皮帶已著火,在停止電振和鏈板輸送機后,開始組織滅火。19點50分向總調匯報,20點11分消防人員進入現場,20點30分火被撲滅。
2、事故分析
(1)、由于原料白云石變化(樺南和蘿北),在儲運庫房沒有分開存放。8月14日生產輕燒白云石時,輕燒白云石成品粉率忽高忽低,成品冷卻效果不好,雖然下料最高溫度為44度,沒有超出正常下料溫度范圍,但造成紅粉(料)下料,是造成這次火災的主要原因。
(2)、由于3#大傾角皮帶崗位工左某對生產工藝不夠熟悉,經驗不足,沒有及時覺察下料實際溫度有異常,沒有采取相應措施,對本次火災事故負有一定責任。
(3)3#大傾角皮帶在熱試期間,、磨損嚴重,已起毛邊,特別是擋邊和擋邊裙,部分已經開始脫落。為保證煉鋼及燒結用料,采用普通橡膠皮帶做臨時擋皮維持生產,到事發時已更換近90%左右的擋皮和擋板,其中部分已嚴重碳化。燒結廠雖然要求回轉窯進行特護,但回轉窯并沒有將特護措施落實到位,這樣給此次事故的發生創造必要的條件。
(4)3#皮帶通廊使用的彩色壓型板,保溫材料是苯板,是造成著火事故擴大的主要原因。
(5)、回轉窯設計窯頭廠房和成品倉沒有消防設施,不能及時采取措施撲滅著火。
3、防范措施
(1)、在燒結廠開展一次消防培訓,提高員工消防意識。
(2)、完善回轉窯消防設施,增加1#、2#、3#通廊以及窯頭廠房的消防設施。
(3)、給3#大傾角皮帶和成品工配置紅外線測溫儀,隨時監控物料溫度變化,以便采取有效措施。
(4)、針對3#通廊保溫板不具備防火條件,本次修理時更換成單層彩板。
(5)、從原料管理和工藝控制降低成品的粉率,保證成品冷卻效果,控制紅粉(料)出現。
(6)加強崗位技術培訓,強化員工責任心,提高員工的綜合素質。
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