(1966年8月8日0時48分 其他爆炸)
一、事故概況及經過
1966年8月8日零時48分,浙江省衢州市衢州化學工業公司電化廠氯化車間發生三氯化氮積累,導致液氯熱交換器爆炸事故,死亡8人、中毒100余人、經濟損失140萬元。
是日零時48分,該廠氯化車間液氮工段液化崗位1號熱交換器突然發生猛烈爆炸,爆炸時先見弧光,緊接著一股白煙騰空而起,隨后冒出一片黃煙(氯氣)。爆炸造成廠房倒塌,1號熱交換器一端的平封頭鋼板(重58千克)飛出142米;另一端(重80千克)飛出76米;加熱室的一個封頭蓋(重184千克)飛出后,先與管架相撞,再飛出15米;另一個封頭蓋(重148千克〕飛出21米;有一段重141千克的彎管飛出86米。根據測算估計,當時的爆炸瞬間壓力在700公斤/厘米2左右。
二、事故原因分析
1.1號換熱器由于數月未進行排污,三氯化氮累積過多。8月7日停止使用后,l號換熱器內管間仍貯存著約500千克的液氯,并由于溫度逐漸升高,三氯化氮也逐漸被濃縮,至8月8日引起猛烈的爆炸。
2.7月28日至8月5日,該廠燒堿車間鹽水工段在鹽水精制過程中,使用含有氨(約20克/立升)的廢堿液配制鹽水6000立方米,由于鹽水氨味太大,加入鹽酸中和。故鹽水中含有大量氯化銨。氯化銨隨鹽水進入電解槽,在陽極室內與氯氣反應生成三氯化氮,因此,在爆炸事故前的液氮系統中,三氯化氮的含量都比較高。
3.三氯化氮在常溫下是黃色的油狀液體,沸點71度(液氯沸點為一34℃),比重1.65,爆炸點95℃。當溫度升高液氯氣化時,三氯化氮仍留在1號熱交換器內,而逐漸被濃縮。在密閉容器中發生爆炸,溫度可達2128℃,壓力為5361大氣壓。
三、防止同類事故的措施
1.嚴格控制電解入槽鹽水無機銨含量<1毫克/立升,總銨含量<4毫克/立升。
2.液氯的汽化器、預冷器及熱交換器等設備,須有排污裝置和排污處理設施。
3.液氯蒸發系統要及時排污,單設備每周排污一次,系統每半月排污一次,排污中的三氯化氮的含量不得超過60克/立升。如發現排污物中三氯化氮含量大于80克/立升,應增加排污次數,加強監測,如三氯化氮含量大于100克/立升時,應采取緊急措施,并查找原因。
4.停用的熱交換器不允許有原料氯氣進入或輸出,液氮蒸發器不應在液氯蒸完后仍用蒸汽吹除殘余污物。
5.在氯總管中,增加一套冷卻裝置,預先將三氯化氮冷凝捕集,并加以處理。