(一)事故概況
湖南省武岡電廠3號爐,系濟南鍋爐廠第一設計制造的YG-75/3.82-MI型循環流化床鍋爐。額定蒸汽溫度450℃,過熱器材質為15CrMo,規格¢45mm×3.5mm,共52排。
該爐于1997年底投運,至1998年4月累計運行93天,過熱器排管迎風面管子均有不同程度的脫碳(氧化皮),第四排上部的兩個彎頭外圈發生爆管,爆口較大的一個,長約35mm,寬約8mm。
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1.低負荷運行,蒸汽量少,管子過熱而爆管:鍋爐機組廠期在(25%~50%)×額定負荷的低負荷下運行,管中蒸汽量少,過熱器管子金屬溫度增高,因而出現長期過熱基礎上的短期過熱爆管。
2.汽水品質的影響:一期工程的1號、2號機組的給水采用井水,水質堿度高,又未設置氫離子交換裝置,據不完全統計,1998年3月份全廠汽水平均合格率:磷酸根97.6%,過熱蒸汽15.2%,給水硬度74.7%。
3.設計選取得蒸汽流速偏低:選擇過熱蒸汽流速應確保管子有足夠的冷卻速度,該過熱器蒸汽流速W=15.1m/s(鍋爐設計底限值為W=15m/s)。煙氣傳給管壁的熱能不能及時被蒸汽帶走,因而出現長期過熱基礎上的短期過熱管。
。ㄈ╊A防同類事故的措施
1.對管系進行改造。將原來的每排管中在進行出口聯箱上的兩個回路改為一個回路通過,增加2×52個堵頭將其中一回路的聯箱堵住,另一接頭用一段管子直接連通,從而提高蒸汽流速。1999年1月鍋爐中修時已進行了這項改造,并將迎風面管子及彎頭處加裝了不銹鋼防磨罩。運行情況良好。
2.提高汽水品質。增加沉淀、凈化及氫離子交換器等設備,將化學補充由井水改為河水,降低給水堿度,并加強化學監督,確保汽水品質。
3.盡量提高機組負荷,保持負荷的穩定,使機組由原來的調頻機組轉變為調峰機組,減少低負荷運行工況所造成的損失,提高鍋爐的安全、經濟性。