一、事故概況及經(jīng)過
1982年10月16日上午,江蘇某市商業(yè)冷庫冷卻器爆炸。死1人,重傷1人,直接經(jīng)濟損失10000元。
該冷卻器主體材質(zhì)為A3,封頭材質(zhì)為A3F,設(shè)計壓力為1.6兆帕,工作壓力為0.8兆帕,設(shè)計溫度為---150℃,工作溫度為---33℃,內(nèi)徑450毫米,壁厚4.8毫米。
該冷卻器在事故發(fā)生前沒有發(fā)現(xiàn)異常。1982年10月16日上午,4號速凍間的一臺冷卻器爆炸發(fā)生在對該庫進(jìn)行第一次沖霜時,只聽一聲脆響,隨之是滾滾而出的氨霧。
二、事故原因分折
根據(jù)冷卻器的破壞情況并通過了技術(shù)檢驗,作如下分析:
1.?dāng)嗫谛螤钏畦T鐵, 具有光澤的金屬結(jié)晶表面,其封頭無明顯變形,可認(rèn)為是脆性斷裂。
2.原圖紙封頭為縮口焊接,實物變成角焊。
3.原設(shè)計圖紙的封頭壁厚為8毫米,而封頭實物僅4.8毫米,達(dá)不到設(shè)計要求。
4.焊縫質(zhì)量低劣,焊縫中有未焊透,密集性氣孔,夾渣、咬邊、未熔合等缺陷較嚴(yán)重。
5.原圖紙要求焊縫寬度為8毫米,但實物最窄處僅1.7毫米。
6.封頭材質(zhì)出廠時無資料,經(jīng)化驗得知為A3 F,在低溫有毒介質(zhì)且設(shè)計壓力大于0.1兆帕的場合是不允許使用的。
三、防止同類事故的措施
這類事故主要是設(shè)計和制造問題,從上述原因分析,主要是材料、焊接制造質(zhì)量要保證以及制造必須符合設(shè)計的要求,對設(shè)計單位要求設(shè)計合理,提出的要求要正確,制造單位制造除符合設(shè)計要求外,有異議之處,應(yīng)與設(shè)計單位協(xié)商,共同把好設(shè)計制造質(zhì)量關(guān)。