一、事故概況及經過
1982年10月16日上午,江蘇某市商業冷庫冷卻器爆炸。死1人,重傷1人,直接經濟損失10000元。
該冷卻器主體材質為A3,封頭材質為A3F,設計壓力為1.6兆帕,工作壓力為0.8兆帕,設計溫度為---150℃,工作溫度為---33℃,內徑450毫米,壁厚4.8毫米。
該冷卻器在事故發生前沒有發現異常。1982年10月16日上午,4號速凍間的一臺冷卻器爆炸發生在對該庫進行第一次沖霜時,只聽一聲脆響,隨之是滾滾而出的氨霧。
二、事故原因分折
根據冷卻器的破壞情況并通過了技術檢驗,作如下分析:
1.斷口形狀似鑄鐵, 具有光澤的金屬結晶表面,其封頭無明顯變形,可認為是脆性斷裂。
2.原圖紙封頭為縮口焊接,實物變成角焊。
3.原設計圖紙的封頭壁厚為8毫米,而封頭實物僅4.8毫米,達不到設計要求。
4.焊縫質量低劣,焊縫中有未焊透,密集性氣孔,夾渣、咬邊、未熔合等缺陷較嚴重。
5.原圖紙要求焊縫寬度為8毫米,但實物最窄處僅1.7毫米。
6.封頭材質出廠時無資料,經化驗得知為A3 F,在低溫有毒介質且設計壓力大于0.1兆帕的場合是不允許使用的。
三、防止同類事故的措施
這類事故主要是設計和制造問題,從上述原因分析,主要是材料、焊接制造質量要保證以及制造必須符合設計的要求,對設計單位要求設計合理,提出的要求要正確,制造單位制造除符合設計要求外,有異議之處,應與設計單位協商,共同把好設計制造質量關。