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加氫裝置氫氣壓縮機爆炸事故

2011-08-04   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  1.事故經過簡述

  某北方煉油廠催化重整裝置于1965年建成,原設計能力為100kt/a。此后,經過兩次大的技術改造。2002年l0月,在原有兩臺循環氫壓縮機的基礎上,新增一臺循環氫壓縮機,采用兩開一備方式運行。現該裝置由300kt/a催化重整、120kt/a抽提裝置聯合組成。2007年6月12日2時33分,催化重整裝置當班壓縮機操作工聽到運行的循環氫壓縮機J-203聲音異常,立即匯報當班班長。班長帶領操作工趕到氫壓機廠房,確認聲音異常后,決定立即切換備用壓縮機J-202。同時,到隔音室聯系鉗工。操作工關閉J-202放空閥后,去一樓檢查冷卻水系統,另1人在班長指揮下打開J-202入口閥門。稍后,J-203附近出現異常聲音,班長決定將J-202入口閥門關閉。此時,異常聲音突然增大,J-203南側入口緩沖罐附近發生泄漏。班長意識到現場已經極其危險,無法進行機組切換,馬上組織現場人員跑步回到操作室,對裝置進行緊急停工處理。2時39分,氫壓機廠房發生閃爆著火。

  2.事故原因分析

  (1)事故的直接原因

  催化重整裝置崗位操作人員確認J-203有異常后,在切換備機J-202時,采用氫氣直接置換J-202系統內的空氣,壓力升高后,J-202系統內的空氣竄入正在運行的J-203南側人口緩沖罐內,在罐內發生爆燃。爆燃造成緩沖罐接管焊口部位及出口法蘭泄漏。泄漏逐漸擴大,約2時39分人口法蘭墊片呲開,致使大量氫氣外泄,l9秒后達到爆炸極限發生爆炸。爆炸造成壓縮機南側中體斷裂、人口法蘭開裂、支撐板固定螺栓斷裂、地腳螺栓拔出。

  經過調查,該裝置自1965年建成40多年來,一直在沿用氫氣直接置換氫壓機系統內的空氣的操作方法,從來沒有發生過事故。因此,車間一直沒有執行該廠批準的《催化重整車間操作規程》中要求氫壓機啟動前要用氮氣置換的規定,還認為是編寫錯誤。

  該事故中,用氫氣直接置換氫壓機系統內的空氣,氫氣和系統存在的空氣形成了爆炸性氣體混合物,同時存在一定能量的點火源。點火源可以從以下四個方面產生:(1)高溫明火或自然明火;(2)物體碰撞、摩擦產生的火花;(3)物體高速運動產生的靜電火花;(4)電器設備故障或漏電產生的電火花。

  本次事故中,氫壓機人口緩沖罐內,由于氫氣攜帶微量硫化氫,硫化氫與管道、容器的金屬鐵反應產生高自燃物硫化亞鐵,硫化亞鐵長時問積聚,在一定條件下,很有可能自燃。另外,用氫氣置換氫壓機系統內的空氣,如果速度過快,很容易產生靜電火花。切換操作發生在凌晨2點,人的生理和心理都處于極度疲憊狀態,而且在運氫壓機已經存在故障,急需切換到備用氫壓機,難免置換速度過快,產生靜電火花。

  (2)事故的間接原因

  催化重整車間違反《煉化企業生產裝置操作規程管理規定》,沒有按照已批準實施的操作規程制訂崗位操作卡片。煉油廠2006年1月1日頒布實施的新版《催化重整車間操作規程》第五章“專用設備操作規程”第5.1節“往復式壓縮機的開、停操作”中,明確要求氫壓機啟動前要用氮氣置換,并寫明詳細的氮氣置換程序。要求:“在引氮氣時,注意不要超過壓縮機入口的工作壓力”,“直至化驗分析氮氣置換合格(含氧量小于0.5%)”。而催化重整車間2007年1月5日制訂的《重整裝置壓縮機崗位循環機202操作卡》卻沒有氮氣置換程序,而是采用氫氣直接置換壓縮機。車間違反《煉化企業生產裝置操作規程管理規定》及《催化重整車間操作規程》的要求,為事故的發生埋下了重大隱患。反映出車間沒有深入地、科學地、規范地研究安全生產工作,一些習慣性的違章做法沒有改變。

  催化重整車間工藝管理不到位,輔助流程管理混亂。2002年,該車間在增設壓縮機氮氣置換管線時,只設計了一道閥門。沒有按照石化企業相關規范“在間歇使用的公用工程管道上應設置管道切斷閥,并在兩閥間設檢查閥”的要求,設計安裝“雙閥”。導致氮氣線投用后,因無法確認閥門內漏情況,只能在界區加裝盲板盲斷,增設的氮氣置換管線不能發揮應有的作用。壓縮機脫液線也屬于“雙閥”流程設計,正確的使用可以有效地防止物料互竄。但現場勘察發現:脫液線有三閥同時關閉的現象,也有檢查閥關閉,而隔斷閥卻打開的現象。使脫液線上的“雙閥”失去應有的“隔斷”、“檢查”的雙重作用。

  3.事故預防措施

  (1)立即組織開展一次崗位操作規程及操作卡片大檢查活動。重點檢查操作卡片與操作規程不一致、實際操作與操作規程不一致等問題,及時糾正操作規程制訂和執行“兩層皮”的現象。

  (2)嚴格執行安全管理規定,對輸送、儲存易燃氣體的設備及管道,引入介質前必須用惰性氣體(氮氣)進行置換,并分析合格,確保不把空氣帶入工藝系統。

  (3)加強對工藝、設備輔助流程的管理,對不用的設備和管線要及時拆除或盲斷,并做好標識。在用的工藝、設備輔助流程要與主流程一樣,明確操作方法,嚴格進行管理。

  (4)對裝置內“雙閥”流程進行一次檢查確認,確保正確使用“雙閥”流程。除置換、再生、充壓、排料等操作過程外,“雙閥”流程中的檢查閥必須要保持常開。當“雙閥”流程中的切斷閥有泄漏時,要及時處理切斷閥,而不能關閉檢查閥,更不能給檢查閥加裝管帽,以防止出現竄料事故。同時也應注意,“雙閥”流程絕不能代替盲板使用。

  (5)深入開展員工技能培訓工作,提高員工判斷、處理生產問題的能力。各單位對不同崗位的員工,要有針對性地制訂具體的培訓計劃,努力提高員工的操作水平和判斷、處理本崗位生產問題的能力,避免因異常生產問題處理不及時、措施采取不得當而引發安全生產事故。


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