1 概況
某單位有一臺型號為FR一12T一16/3.82與12萬噸/年硫鐵礦,鐵礦制酸工藝流程配套的中壓余熱鍋爐,產生過熱蒸汽壓力為3.82MPa,過熱蒸汽溫度450℃。
硫酸廢熱鍋爐是由鍋爐本體和沸騰層冷卻裝置兩部份組成,鍋爐本體的蒸發受熱面采用強制循環方式,沸騰爐冷卻裝置采用自然循環方式。兩者共用一個汽包,故稱為混合循環。
硫鐵礦在沸騰爐內進行焙燒放出大量的熱量,一部份熱量被沸騰爐內冷卻水管吸收,另一部份高溫爐氣溫度達900±50℃流經鍋爐本體呈W型的四個煙道,I煙道布置有高低溫過熱器及1片水冷壁管,II煙道掛有8片蒸發面,第III煙道布置有7片蒸發面,第IV煙道有6片蒸發面,將爐氣溫度降至380℃±20℃后再送至后面工序制造硫酸。
2 事故經過
在2003年某日凌晨5:25分時該爐2#循環熱水泵因交流接觸器燒壞而跳閘,2#
3 爆管事故原因分析
在當日的清晨5:25分2#循環熱水泵因交流接觸器燒壞而停止運行,無人發現,高溫達995℃的爐氣仍然不斷地流入四個煙道,I煙道爐溫較高995℃,I煙道水冷壁由于熱水循環泵停止運行,沒有動力無水供給這片水冷壁因吸收了熱量進行蒸發失去的水量,只有降低該片三根進水管內的水位,無水位的管段仍舊受到995℃高溫煙氣加熱時,(該管Ø38X4,20#鋼)自5:25分至6:05分長達40min無水供給各蒸發面,管內因無水管子過熱。到6:10又開啟戶循環熱水泵,冷水急速進入到各煙道蒸發面,使各煙道管熱面快速產生大量的蒸汽,造成汽壓超過4.3MPa,所以安全閥就動作。由于I煙道溫度高至995℃,冷水與管壁溫差大,過熱時間長,所以進入冷水I煙道的二根管進口無水段,冷水急驟冷卻造成管爆裂,裂口呈鯉魚口形,一個爆口長15mm,寬5mm;另一個爆口長20mm,寬7mm,由管內向外張口,顏色呈黑蘭色,這是明顯的管道因過熱而爆管。
4 事故處理及預防
4.1 事故處理
對事故責任人進行了停止工作,留廠察看并罰款。爆裂管道進行了更換。
4.2 事故預防
(1)強調要加強工作責任和按規程規定進行一切操作,規定在停止熱水泵時要及時進行開啟備用泵,熱水泵的運行情況裝有報警裝置與信號燈,加強了司爐工對熱水泵的監視。停泵時間超過了5min要停止沸騰爐,整條生產線要停止生產,待蒸發面管冷卻后再啟動熱水泵進水恢復正常生產。
(2)備用熱水泵每半月切換運行,可及早的發現備用存在的問題,使備用隨時開啟都能正常投入運行,確保強制循環系統供水可靠,防止爆管事故。
(3)要求沸騰爐燃燒調整控制進入鍋爐的爐氣溫度在900℃以下。
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