2003年10月23日,長沙市星沙開發(fā)區(qū)某廠發(fā)生一起重大鍋爐事故,該廠一臺江蘇無錫鍋爐廠2001年1月生產(chǎn)編號為01015, 直編號為L-02的SHL20-2.45/400-AⅡ雙鍋筒橫置式鏈條爐排鍋爐因缺水干燒造成大面積水冷壁管、對流管、過熱器管燒壞,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)60余萬,因停產(chǎn)等造成的間接損失更是無法估量。該鍋爐2002年4月才安裝完畢投產(chǎn),在使用才一年多就發(fā)生如此重大的事故,確實(shí)令人深思與借鑒。
事故經(jīng)過
10月23日上午,該廠換爐運(yùn)行,將啟用已停用數(shù)日的L-02號鍋爐,該廠司爐工未按正常操作程序:先查閱運(yùn)行記錄,再對鍋爐狀況進(jìn)行檢驗(yàn),然后核實(shí)鍋爐水位再點(diǎn)火,而是直接點(diǎn)火升爐,在點(diǎn)火的半小時(shí)后,有司爐工發(fā)現(xiàn)情況異常,鍋爐房出現(xiàn)煙霧,且有濃烈的干燒氣味,立即緊急停爐,但為時(shí)已晚,事故已發(fā)生,所幸司爐工還有經(jīng)驗(yàn),未大量進(jìn)水,否則引起鍋爐爆炸,后果不堪設(shè)想。
事故的調(diào)查與處理
事故發(fā)生后,該廠立即向省、市質(zhì)監(jiān)局鍋爐處做了匯報(bào)。我們省特檢中心派
我?guī)藢υ撳仩t進(jìn)行了檢測,檢測中發(fā)現(xiàn),該鍋爐水冷壁管、對流管、過熱器已
嚴(yán)重變形,水冷壁管的最大變形為250mm,對流管最大變形量為150mm,過熱器管最大變形量為150mm,上述管子除鍋爐后六排對流管外,需全部更換。為了在滿足安全使用的前提下,盡量為用戶減少損失,我們還對鍋爐后六排對流管及所有水管系統(tǒng)集箱進(jìn)行了詳細(xì)檢測,項(xiàng)目包括宏觀檢驗(yàn)、測厚、金相分析、硬度測定,對鍋筒進(jìn)行了宏觀檢驗(yàn)和測厚,宏觀檢驗(yàn)結(jié)果為后六排對流管所有水管系統(tǒng)集箱,鍋筒未發(fā)現(xiàn)裂紋、過熱、變形等危險(xiǎn)性缺陷,腐蝕與磨損不嚴(yán)重,但鍋筒內(nèi)水垢有2-3mm,體現(xiàn)出該鍋爐水質(zhì)處理存在問題,厚度測量結(jié)果為后六排對流管,實(shí)測最小厚度3.8mm(名義厚度4mm),集箱實(shí)測最小厚度9.6mm(名義厚度10mm),上鍋筒實(shí)側(cè)最小厚度27.3mm(名義厚度28mm),下鍋筒實(shí)測最小厚度24.4mm(名義厚度25mm),經(jīng)強(qiáng)度校核,均滿足在原設(shè)計(jì)壓力下繼續(xù)使用。硬度測定結(jié)果為:HBl20;HBl24;HBll9;HBl27;HBl25,選點(diǎn)均為向火側(cè)表面高溫氧化嚴(yán)重部位,從數(shù)據(jù)看,未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,可繼續(xù)使用。金相分析結(jié)果:金相組織為F+P(鐵素體加珠光體),組織正常,未見明顯球化。
在檢測中還發(fā)現(xiàn),該鍋爐水位不表面清晰,水位表閥門無法開啟,水位自動控制系統(tǒng)、水位系統(tǒng)失靈,這也是導(dǎo)致事故發(fā)生的重要原因。
經(jīng)以上檢驗(yàn)與分析,該事故為一起重大責(zé)任事故,有關(guān)部門對該單位的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。同時(shí),對修復(fù)該鍋爐從技術(shù)上提出了處理意見,目前,該鍋爐已修復(fù)投運(yùn)。
事故的教訓(xùn)
事故雖然處理完畢,但給我們留下的教訓(xùn)是深刻的。首先,鍋爐房各項(xiàng)管理制度如《操作制度》、《巡回檢查制度》、《維修保養(yǎng)制度》等都是通過血的教訓(xùn)得來的,這此制度不能僅懸掛于鍋爐房,而是在日常工作中切實(shí)要做到;第二,鍋爐各種自動控制系統(tǒng)、監(jiān)視系統(tǒng),如極低水位聯(lián)鎖、低水位報(bào)警、超壓報(bào)警,安全閥、壓力表、水位表三大安全附件,電視監(jiān)視器等要經(jīng)常檢查,一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即修復(fù)、校驗(yàn),絕不可抱僥幸心理;第三,鍋爐房各種記錄應(yīng)按規(guī)定如實(shí)填寫,這此記錄不僅強(qiáng)調(diào)司爐工責(zé)任心,同時(shí)也可將事故扼殺在萌芽階段。