(一)事故概況
1982年3月2日16時02分,黑龍江安達糖廠一臺用于發(fā)電,余汽制糖、取暖的AZD20—2.45/400型鍋爐發(fā)生爆管,造成全廠停電停產(chǎn),直接經(jīng)濟損失2萬元,間接經(jīng)濟損失7萬元。
事故當(dāng)日15時40分,司爐工交接班,司爐在檢查水表位時,發(fā)現(xiàn)“滿水”,按常規(guī)沖洗后,仍不見水位,此時,突然一聲巨響,煙氣從各門孔沖出。
停爐后發(fā)現(xiàn)前段兩側(cè)30根水冷壁管有較大變形,最嚴(yán)重的為左側(cè)第28根管,離爐墻約250mm。由下集箱引出的15根管過熱變形更加嚴(yán)重。爆破管為左側(cè)第24根,破口距下集箱中心800mm,爆破口呈菱形,破口邊緣鋒利而且較大減薄,最薄處為0.1mm,破口最大周長205mm,軸向長90mm,脹粗率達28%。
對爆破的爆口進行了理化和金分析,結(jié)果表明:管子表面脫碳嚴(yán)重,管子強度、硬度比其他管子增長90%,塑性、韌性指標(biāo)顯著降低,屈服極限無顯示。爆口區(qū)、背火面均為淬硬組織—貝氏體。
(二)事故原因
1.根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查和取樣分析的結(jié)果看,這是一起嚴(yán)重的缺水引起的保管事故。由于缺水使水冷壁管中水循環(huán)破壞,管壁過熱脹粗,鼓包,并在鼓包部位發(fā)生了爆管。在爆管時,由于汽水快速沖刷,金屬過冷而淬火,產(chǎn)生淬硬組織。
2.司爐工要在8m處監(jiān)督水位,而平臺扶梯又阻礙視線,影響了對水位表水位的監(jiān)控。水冷壁管材料的珠光體球化現(xiàn)象證明,水冷壁管曾經(jīng)較長時間的過熱,未能得到充分冷卻。因而,該鍋爐可能是多次發(fā)生缺水情況,致使管壁長期過熱形成珠光體球化。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.加裝高低水位報警器以及自動上水裝置,以避免發(fā)生缺水事故。
2.加裝二次檢測儀表,并保證方便觀察。
3.按設(shè)計要求配齊所有安全附件及儀表。
4.嚴(yán)格貫徹鍋爐運行規(guī)程,建立司爐工崗位責(zé)任制。