事故經過:12月30日12時35分,吉林石化化肥廠合成氣車間氣化爐班長發現3#氣化爐爐溫指示表高達1800℃(正常操作指標為≤1380℃),立即氣化爐按照操作規程進行降溫操作無效后,12時40分,按照氣化爐緊急停車程序,手動緊急停車,切斷3#氣化爐進料,進行系統降溫、置換、放空。經過分析,認為氣化爐超溫可能是由于渣油回流閥內漏導致入爐油量減少、使氧油比超過正常值造成的。14時5分左右,化肥廠科室、車間管理人員及建修公司檢修人員到達現場,14時20分,2#終洗塔發生爆炸,造成3人死亡、3人受傷。
事故原因:1、直接原因是進入3#氣化爐內氧氣量過剩,造成氣化爐內超溫,生成的裂解氣(主要成分為氫氣、一氧化碳等)和過剩的氧氣經過一、二級文丘里脫出水蒸汽后,在2#終洗塔內形成爆炸性混合氣體,由于塔內硫化亞鐵或重金屬遇氧氣反應放熱,引起爆炸;2、當班操作工執 崗期間長達3小時沒有監控爐溫度測量表,沒有及時發現并處理氣化爐內溫度逐漸升高的異常狀況,并做假記錄。從9時20分至12時35分,在沒有查看爐內溫度表的情況下,填寫爐內溫度記錄均為1292℃,根據溫度自動記錄指示儀顯示爐內溫度9時30分為1260℃、10時為1386℃、11時為1700℃、12時為1800℃(已達測溫表最大量程),導致系統嚴重過氧。
事故教訓:1、要立即將事故通報傳達到基層班組,要求基層班組組織討論,舉一反三,查找和糾正身邊的違章行為。2、對一些重復性、事故多發的簡單作業過程,要克服麻痹大意思想,要嚴格按照作業活動步驟逐步進行危險辨識和評估,采取有針對性防范措施。3、所有采油(氣)基層單位,都要把抽油機剎車裝置的完好和作業人員的剎車操作要求落實情況,作為安全檢查的內容,納入日常安全檢查。
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