事故名稱:液氯計量槽爆炸。
發生日期:1972年5月20日。
發生單位:湖南某廠。
事故經過:5月20日16日。一名分析工發現氯氣車間原氯含氧量超過控制指標(控制指標為0.4%,實際為0.44%),未告拆液氯當班班長通知生產調度室,只在液化崗位填寫了分析數據。而液化崗位四名操作工脫崗,致使液氯工段仍以90.6%的高液化率持續運行100分鐘以上,造成廢氯中含氨置過高。19點40分,鹽酸合成工段班長發現1號鹽酸爐氯氣管
內有嘶嘶聲,接著聽到爐內爆鳴,同時氯氣流量劇減。氫氣壓力波動,但未引起重視。19點48分,1號氯氣計量槽突然發生猛烈爆炸,容器里3t液氯噴潑而出。造成2人死亡,140人中毒。1號液氯計量罐與2號自動加料罐,此兩設備皆與廢氯系統用管道連接)完全損壞,全廠停車24小時。
原因分析:(1)含氫過高的液化尾氣,在合成爐中與氫氣燃燒合成氯化氫氣體時,引起鹽酸回火,造成爆炸。
(2)液化崗位操作工工怍嚴重脫崗,以致崗位上無人操作,分析工分析數據超標,未及時與生產調度室,液氯當班班長聯系,以致廢氯中含氫過高,又未及時處理。
(3)技術管理混亂,規章制度沒有嚴格執行,有些規定的控制指標不全面,只注意廢氯純度而未考慮原氯純度、液化效率及廢液純度三者的關系。
教訓:(1)加強原氯含氫量的控制,提高氯氣純度,液化崗位規定液化效率不得超過85%.使原氯含氫在規定指標之內,確保安全生產。
(2)加強勞動紀律,教育職工要執行崗位責任制和操作規程,發現異常要及時采取措旒處理。
(3)制訂嚴格的規章制度,定期進行安全檢查,加強技術管理,確保安全生產。
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