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寧夏石化“2000.12.12”空分裝置爆炸事故

2010-12-06   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  一、事故經過

  2000年12月12日零時18分,該化肥裝置氮氣壓縮機(4111—K2)因高壓缸止推軸承溫度高聯鎖(4111—TAZ—2025)誤動作,導致聯鎖跳車,隨即氣化爐等后續工段聯鎖停車。

  零時26分,2#高壓爐(0102—Z1-2)汽包低水位聯鎖跳車,1#高壓鍋爐(0102—Z1-1)所產蒸汽不能滿足系統需求,導致10兆帕蒸汽壓力急劇下降。零時38分,空氣壓縮機(4111—K1)入口蒸汽壓力由10.0兆帕降至5.8兆帕,按操作規程對空氣壓縮機手動停車。

  零時40分,空分裝置冷箱內氮氣液化器(411—E3)及其連接管線發生爆炸。合成氨、尿素裝置停車。

  二、事故原因分析

  主要原因:

  當氮壓機跳車后,操作工在14分鐘后才按下4116系統的停車總聯鎖,造成工藝氣繼續通過FCV—6調節閥。在人工關閉截止閥后才斷開氣源。

  空分通往氮洗裝置管線上的氮氣止回閥由于檢修不合格,停車后關閉不到位,在氮壓機跳車后,使工藝氣從氮洗工段竄入空分系統,形成了這次爆炸的氫氣源。

  次要原因

  氮氣壓縮機聯鎖誤動作跳車,導致空分系統工況變化,為工藝氣向空分反竄提供了機會。

  事故狀態下,蒸汽管網失控,造成空氣壓縮機停車,使空分系統工況紊亂,精餾塔底的富氧空氣上竄,同已進入系統的氫氣匯集,形成爆炸氣體,發生爆炸。

  三、預防措施

  1.組織全公司職工認真分析“12.12”事故,從中認真吸取經驗教訓。

  2.加強員工技術水平、操作人員的崗位技能培訓,努力提高員工的整體素質和操作人員的駕馭裝置的能力,穩定生產一線的技術骨干隊伍。

  3.嚴格公司內部各項規章制度的執行貫徹,牢固樹立“安全第一,預防為主”的方針。對安全工作要“嚴字當頭,吹毛求疵”。

  4.認真檢查處理裝置中現有的不安全因素,對事故波及到的裝置認真進行清理、檢查、檢驗,并對檢查出的問題進行徹底處理。對造成此次事故的止逆閥要嚴格按有關規范進行修復,同時在全公司范圍內進行專題研究,查找管理工作中是否存在類似于這次事故的危險隱患,制定相應的措施,嚴防同類事故的再次發生。


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