概述(1)
蒸汽過熱器是鍋爐的主要附屬設備,它的作用是使蒸汽溫度高于相應壓力下的飽和蒸汽溫度,以滿足汽輪發電機的需要。我廠一臺SHL20—25/400A型鍋爐,過熱器管直徑為38mm×3.5mm,材質是20號鍋爐鋼,36排過熱器管沿爐膛寬度,逆流形式并列布置。飽和蒸汽從上汽包出口進入蛇形過熱器管,在過熱器管中飽和蒸汽吸收爐膛出口高溫煙氣熱量后,變成過熱蒸汽最后流進面工減溫器,利用冷卻水吸收過熱蒸汽熱量,并通過改變水量調節過熱蒸汽溫度,蒸汽由減溫器上部管引出。該鍋爐從運行情況來看,過熱器不能正常、安全運行,發揮其應有的作用,經常發生爆管事故,迫使鍋爐停運,背壓式汽輪發電機解列、生產、生活用汽中斷,給企業造成重大的經濟損失 ,危及安全生產,同時縮短了鍋爐的使用壽命。
概況(2)
2001年1月23日早班司爐工在檢查爐內燃燒情況時,聽到爐膛內有一種氣流響聲,經停爐檢查后發現過熱器管從南向北第11排直管段迎火面,有長55mm寬3.5mm破口,爆管口上下管段明顯脹粗、變形,管壁精糙,顏色發黑。
2001年4月7日凌晨零點30分,夜班人員發現爐膛內一股強大的氣流將爐膛大圓門沖開,當時爆管的氣流響聲充滿了整個鍋爐房。出現過熱蒸汽溫度升高、蒸汽壓力下降、引風機電流增大等現象。鍋爐經4天降溫檢查,仍是過熱器爆管,第12排直管段,破口尺寸較大,長90mm,寬80mm,破口為縱向裂紋,成棱角形為撕裂特征,同時從破口沖出來的高壓蒸汽的反作用力造成管子彎曲。
2002年3月3日中午12點50分,早班人員又一次聽到爐膛內有爆管響聲,立即采取了停爐措施。經冷卻降溫后檢查,發現是第9排過熱器爆管,破口的形狀、尺寸、位置與前兩次相近。
前兩次過熱器爆管后因當時生產、生活急需用蒸汽,特別是第1次爆管,時間正處在春節天氣較寒冷,所以沒有對爆管作進一步檢查和原因分析,加上過熱器爆管所處位置管子密集,換管施焊十分困難,為了盡快點爐供汽,采取了割兩頭(即減溫器進口和上汽包出口),用堵頭焊接的方法作了臨時處理,很快恢復了鍋爐運行,保證了生產和生活用汽。
爆管后,兩次對過熱器高溫區“直管段”進行了仔細測量,并將數據記錄在檔,以便了解掌握管子的過熱、蠕脹程度及變化情況,見表1。
表1 過熱器管排測量數據表(單位:mm)
序號 |
2001年4月10日 |
2002年3月6日 |
序號 |
2001年4月10日 |
2002年3月6日 | ||||
管徑 |
脹幅(%) |
管徑 |
脹幅(%) |
管徑 |
脹幅(%) |
管徑 |
脹幅(%) | ||
1 |
38.46 |
35 |
39.42 |
107* |
19 |
38.40 |
30 |
38.90 |
68 |
2 |
38.30 |
23 |
38.74 |
56 |
20 |
38.20 |
15 |
38.50 |
38 |
3 |
38.46 |
35 |
38.80 |
60 |
21 |
38.40 |
30 |
38.40 |
30 |
4 |
38.28 |
21 |
38.80 |
60 |
22 |
38.28 |
21 |
38.40 |
30 |
5 |
38.40 |
30 |
38.60 |
45 |
23 |
38.50 |
38 |
38.52 |
39 |
6 |
38.18 |
14 |
38.70 |
53 |
24 |
38.26 |
19.5 |
38.64 |
48 |
7 |
38.20 |
15 |
38.74 |
56 |
25 |
38.40 |
30 |
38.84 |
63 |
8 |
38.48 |
36 |
38.80 |
60 |
26 |
38.10 |
7.5 |
38.62 |
47 |
9 |
38.42 |
32 |
爆管 |
割除 |
27 |
38.30 |
23 |
38.32 |
24 |
10 |
38.24 |
18 |
39.22 |
94* |
28 |
38.36 |
27 |
38.42 |
32 |
11 |
爆管 |
割除 |
|
|
29 |
38.20 |
15 |
38.60 |
45 |
12 |
爆管 |
割除 |
|
|
30 |
38.24 |
18 |
38.64 |
48 |
13 |
38.60 |
45 |
39.60 |
123* |
31 |
38.50 |
38 |
38.60 |
45 |
14 |
38.16 |
12 |
38.54 |
41 |
32 |
38.10 |
7.5 |
38.76 |
57 |
15 |
38.30 |
23 |
38.34 |
26 |
33 |
38.40 |
30 |
38.40 |
30 |
16 |
38.46 |
35 |
38.90 |
68 |
34 |
38.54 |
41 |
38.70 |
53 |
17 |
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