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高爐爐缸煤氣中毒事故

2009-08-11   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  事故經過

    1989年8月3日,某廠620m3高爐大修后期,發生了1起多人煤氣中毒事故。當時8名工人進入爐內安裝烘爐導向管和制作鐵口泥包。當天下午5時,有3人感覺頭暈、惡心,其中1人較重,懷疑是煤氣中毒,所有人員迅速從爐內撤出并將傷者送往醫院。經化驗,3人血液中碳氧血紅蛋白超量,確診為CO中毒,送高壓氧艙治療,1個月后均痊愈。

    事故原因

    2#、3#熱風爐7月31日已經烘爐(1#熱風爐仍在檢修,熱風閥堵了盲板),由于煤氣燃燒不完全,廢氣中含有少量CO,而熱風閥又不能關閉得十分嚴密,會泄漏一些廢氣,工人們便利用倒流休風管產生的抽力將其抽走。用此辦法烘爐3天,高爐爐臺未發現任何異常。

    8月3日下午3時,開始安裝烘爐用導向管,并留出2個風口通風和供人員出入。此時,高爐爐長令爐外工人將風口直吹管裝上,5時許,就發生了上述事故。當天下午7時30分化驗風口處CO含量,達到140mg/m3,8時將直吹管全部卸掉,2小時后再化驗,爐內CO含量為零。

    直吹管安裝后,倒流休風管——熱風管道——直吹管——烘爐導向管——高爐爐體——煤氣上升管組成了1個連通器,由于煤氣上升管高度遠遠大于倒流休風管高度(h3>h2),根據煙囪抽力計算公式可知,高爐煤氣上升管抽力大于倒流休風管抽力,致使2#、3#熱風閥泄漏的廢氣發生倒流。

    預防措施

    第一,嚴格按照大修網絡圖施工,工序提前或滯后都要重新進行安全分析,制定安全措施,同時要告知施工工人工作中可能會遭遇的危險情況及應急措施;

    第二,進行必要的安全投入,如購買監測儀器;

    第三,爐缸內有人作業時,嚴禁安裝直吹管。


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