一、事故經過
2003年7月9日上午10時40分,#4機汽機房傳來一陣蒸汽流過的聲音,值班員發現高旁控制器紅燈閃爍——高旁打開了!大屏幕上負荷曲線從298MW逐漸往下走,來勢突然,#4機組人員立即各就各位,值長,運行部、廠部等領導陸續趕來現場,檢修部的相關人員也開始研究處理措施。因為可供借鑒的成熟的經驗較少,后果無法預料,大家都盡可能地想象可能出現的情況,并提出對應的辦法。從11點至12點40分,汽機人員主要是配合檢修人員處理旁路油站故障,鍋爐人員主要是控制汽溫。鍋爐班員也考慮了許多穩定機組和調節水位的辦法,包括預投油槍,預啟備用爐水泵,預啟電泵,設高水位等等,因為水位高跳值比低跳值少得多,所以只將水位設定在+25mm,以后的事態發展表明,這一決定是正確的;汽機班員也將負荷變化率改為10MW/min,負荷目標值已輸入框內,只需再點擊“OK”按鈕。因為旁路油站不知何時才能恢復正常,所以許多設想沒有預先實施,但經過這一個多小時的熱身,大家都已有了比較充分的思想準備,相信能渡過難關。
12時30分,旁路油站恢復正常,機組所有人員在單元長的指揮下,準備關閉旁路。12點40分,高旁緩慢關至30%,水位三沖量自動調節,波動反復且幅度很大,汽機門前壓力有所上漲,一切還算正常。因為高旁30%以下必須一次關完,危險就出現了!在將小機切為手動調節之前的最后一次水位波動是這樣的:水位下降,三沖量系統根據水位下降的速度快速加大小機開度,一分鐘內兩臺小機均以跟蹤至100%,就在這時,主汽壓力超高,如不降下,局面將無法控制,汽機人員點擊負荷設定“OK”鍵,水位迅速上升至+200 mm,單元長令打掉A小機,鍋爐人員同時啟動電泵,切B小機控制到手動且往下減,幸運的是沒有卡澀,減至90%以下后,立即增加電泵勺管開度,水位在+200 mm作短暫停留后,便轉頭向下,低至-140 mm左右,便開始逐漸回升至正常水位,危險基本度過,后來大家又一鼓作氣,加負荷,并A小機,啟F制,倒廠用電,負荷又重上290MW!
二、事故總結
從這次高旁誤動過程我們可以看到高旁異?煞譃槿齻階段:
1、高旁自動打開,照理說應該也是比較危險的,但這次可能開得
比較慢,只是見到負荷下降,別的現象出現較遲,希望有高人能提供這方面的經驗。
2、中間調整階段。這一階段的主要任務是控制汽溫,因為再熱汽
溫在10多分鐘后才上漲,雖然之前我們已適當開大減溫水,但仍然難以控制,最高漲至550℃多,后來在專工的建議下,同時采取大幅降壓和減負荷兩種辦法來穩定汽溫,尤其是再熱汽溫和高旁排汽溫度,最終負荷減至190MW左右且停止了最上層制粉系統,主汽溫度穩定在500℃多一點,再熱汽溫540℃多,高旁排汽460℃多,主汽壓13.8MPa,再熱汽壓3.2 MPa,因為高旁減溫水不正常,從當時的特定條件來看,如果不減負荷,主再汽溫是無法兼顧的。
3、關高旁階段,這也是我們碰到的最驚險的階段。因為這方面的
理論研究不多,所以操作緊張且沒有把握。當高旁在30%位快速關閉時,問題就暴露出來了,主汽壓力上漲有延遲,汽包水位調節有盲目自信和對控制系統過分相信,后來不得不打閘A小機,當然水位自動與停汽泵之間不一定有必然聯系,但也不能證明沒有必然聯系,歸根結底,還是估計不足所致。
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