事故經過:
2002年 2月 5日白班,某裝置當班操作工接到外送廢堿的指令后,于 12時 30 分,現場啟動廢堿輸送泵(GA240)。由于開泵前未仔細檢查流程,致使氮氣吹掃閥沒有及時關閉。
當啟動泵并打開進、出口閥后,在泵出口 0.5MPa 壓力下,廢堿沿著低壓氮氣封管線竄入石腦油原料罐(FB1302)。至 2002 年 2 月 6 日 8 時 30 分,GA240 停泵,廢堿竄料才停止,共100 多噸廢堿進入 FB1302 罐,造成石腦油原料污染,污染的石腦油進入 BA110、103、105等 3 臺裂解爐,3 臺裂解爐的部分爐管出現堵塞,被迫停爐清理。
原因分析:
主要原因一是操作工經驗不足,責任心不強;二是管線設計本身存在缺陷,低壓密封氮管線作為廢堿管線吹掃氣源,設計存在不合理的地方;三是培訓工作不到位,新職工獨立操作能力不強。
整改措施:
1、加強操作工崗位培訓,堅持實行崗位操作工每周一題培訓考核。
2、加強崗位操作工交接管理,實行崗位交接班列隊對口交接,并對交接班記錄、崗位記錄進行考核,杜絕崗位交接不清的情況發生。
3、針對吹掃氮管線設計不合理的問題,將低壓氮氣源改為中壓氮,并在吹掃管線上加設單向閥,杜絕事故再次發生。
4、對全裝置氮氣用戶進行全面普查,對設計存在缺陷的地方進行全面整改。
5、對全裝置日常操作及重點操作部位樹立警示牌,標注主要操作步驟,防止誤操作事故再次發生。
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