事故經過:
2001 年 5 月 12 日 20 時 11 分,某裝置室內操作人員發現 BA-106 爐汽包液位高報(LICA10601 PV=73.1%),當時液面調節閥處于自動調節狀態。20 時 14 分,汽包液面高高報(LICA10601 PV=80.2%),當班人員立即現場確認汽包液面,同時室內發現鍋爐給水流量達到 32455.3KG/H,儀表狀態開路。20 時16 分,汽包液面 105.9%,現場發現汽包玻璃板液面 100%,鍋爐給水進料調節閥現場全開。在當班人員現場關閉該閥下游閥的過程中,BA-106出口高壓蒸汽溫度下降。20 時 28 分,室內人員發現丙烯壓縮機(GB-501)和裂解氣壓縮機(GB-201)的驅動透平(GT-501 /GT-201)軸位移上升。20時 31 分,GT-201軸位移聯鎖停車。20 時 32 分,GT-501 軸位移聯鎖停車。GB-501 停車后,乙烯制冷壓縮機(GB-601)及分離系統相繼停車。21時40 分,新、老區裂解爐全部停止進料。
原因分析:
BA-106 爐鍋爐給水調節閥 FCV-106-26 閥門信號線發生故障,引起汽包液面滿,SS 蒸汽帶水,導致總管 SS 溫度降低,致使 GT-501 /GT-201 軸位移高聯鎖停車。
整改措施:
1、加強聯鎖管理,投用新裂解爐全部聯鎖。
2、加強職工培訓,提高職工應急應變處理能力。
點評:裂解爐、大型壓縮機組等關鍵設備的聯鎖保護是確保裝置安全生產,避免發生設備事故的重要屏障。特別是一些新上、改造的設備在聯鎖保護的設計上更為完善,也更趨復雜,一定要在深入研究、仔細領會其聯鎖設計意圖的基礎上,認真執行聯鎖管理制度、程序,堅持對聯鎖的嚴格管理。可考慮設計上在 SS 總管適當位置設置溫度監測點。
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