事故經過:
2001 年 11 月 12 日,某裝置裂解爐 BA104 與 BA111 切換。15:00 BA111 開始停爐,15:20原料油停完。室外關原料油根部閥,打開 DS跨線閥對原料管線吹掃,并將原料油流量計切至旁路。17:00 BA111 DS 切出 DA101,由燒焦罐放空。20:30通空氣燒焦。燒至 11月 13日下午 15:00 發現第五組一次注汽的原料管線燒壞。立即停爐檢修,并用氮氣對原料管線掃線。11月 16 日,BA111 檢修完畢。15:30 點火,并向各組爐管通空氣。20:00BA111投 DS。20:30,發現二次注汽的部分管線燒壞,停爐降溫處理。
原因分析:
1、原料油停完后,內操打開原料油調節閥進行吹掃。為保證原料流量計不損壞,外操將其切至旁路。為配合室外動作,內操就將原料調節閥關閉。當時正處交接班之際,在外操動作完畢后,內操未能及時將原料調節閥再次打開,亦未將此情況交給下一班,致使原料油管線吹掃不徹底。在燒焦過程中原料油與空氣混合后燃燒,導致管線燒壞。
2、第二次是由于停爐后,用氮氣對原料油管線掃線,未用蒸汽掃線。導致附著在管壁的殘油與空氣發生燃燒。
3、交接班不清,下一班人員未及時發現室內原料油調節閥關閉。
4、責任心不夠,工藝卡片簽字后,操作人員沒有仔細核對。
整改措施:
1、加強交接班管理,做到對口交接。
2、加強工藝卡片執行的管理,做到有簽字、有落實。
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